王立杰
(河钢集团唐山钢铁集团有限责任公司,河北,063016)
钢铁料消耗是衡量炼钢生产最重要、最关键的一项综合性的经济技术指标,它与原材料条件、设备状况和操作水平有直接关系[1,2]。钢铁料成本占炼钢总成本的80%以上[3],降低钢铁料消耗,意味着原料投入减少,成本和能耗降低,具有明显的经济效益。因此抓好钢铁料消耗是控制炼钢成本的关键,同时也是衡量一个炼钢厂竞争力和管理水平的重要标志[4-7]。
2019年上半年,唐山不锈钢有限公司炼钢钢铁料消耗控制在1 080 kg/t左右,和国内先进企业对比存在较大差距。对此,本文对转炉钢铁料消耗高的影响因素进行了分析,提出了降低钢铁料消耗的改进措施,2020年至今炼钢钢铁料消耗降低至1 045 kg/t,钢铁料降耗工作取得了初步成效。
影响转炉钢铁料消耗的因素是多样的,本文结合唐山不锈钢公司炼钢生产实际,认为转炉钢铁料消耗高的原因主要包括以下几个方面:
(1)转炉冶炼辅料质量的影响。辅料质量差,用量多,造成转炉渣量大,炉渣带走的铁量高。
(2)铁水带渣量影响。铁水包带渣量大,兑入转炉的铁渣就多。一是造成转炉渣量大,二是由于铁渣碱度低,又会造成转炉造渣材料的增加。
(3)转炉冶炼操作水平的影响。控制好转炉留渣操作,可有效降低转炉造渣材料的消耗,降低转炉渣量,降低钢铁料消耗。
(4)转炉冶炼终渣氧化性的影响。降低转炉冶炼终渣氧化度,可有效提高钢铁料回收率。
(5)转炉冶炼循环料回收使用水平的影响。提高转炉工序自循环料的使用水平,可有效降低钢铁料消耗。
(6)连铸工序操作的影响。提高连铸机连浇时间、炉次,减少火焰切割缝隙,可有效提高钢铁料回收率。
钢铁料消耗是转炉装入量与合格钢坯产量之比。全部钢铁料消耗主要有转炉钢铁料消耗和连铸钢铁料消耗构成,前者是装入量与转炉合格钢水之比,后者是连铸合格钢水与合格坯产量之比。
以物质守恒原理为基础,分析炼钢全流程钢铁料消耗的构成及影响因素。通过推行提高转炉辅料质量、减少铁水带渣量、强化转炉留渣操作频次、废弃物与循环料有效利用、降低终渣全铁含量、减少转炉剩钢水、提高中包连浇炉数、减少大包剩水、浇余钢回吃、减少连铸坯割缝损失等工艺技术研究,有效减少各工序金属Fe损失,提高金属利用率。
2019年下半年唐山不锈钢公司转炉石灰消耗完成51.2 kg/t,轻烧白云石消耗完成28.2 kg/t(见图1),较国内同行业转炉辅料消耗水平有差距,因此,针对转炉辅料消耗高的问题制定了以下改进措施:
图1 2019年下半年炼钢工序辅料消耗情况
2.1.1 提高石灰、轻烧白云石料质量
炼钢石灰、轻烧白云石质量指标主要包括有效CaO、MgO含量、硫含量、灼减、活性度、杂质含量等。石灰、轻烧白云石料质量直接关系到炼钢的成渣速度、能源消耗、冶炼时间、钢水收得率、脱硫效率、辅料消耗、和炉衬寿命等指标。为此,炼钢厂制定了定期对炼钢辅料进行抽查的管理制度,确保入炉辅料质量。
2.1.2 引进铁水聚渣剂,提高铁水除渣效果
引进铁水聚渣剂后,可以缩短铁水捞渣时间、提高铁水捞渣效率,铁水捞渣亮面由70%提高至85%,可有效降低入炉铁水带渣量,降低转炉冶炼石灰消耗。
2.1.3 通过理论测算,优化分钢种碱度控制
计算出不同温度下CaO-SiO2-FeO渣系的理论脱磷能力,并与实际脱磷情况进行对比,修正理论计算模型。根据不同钢种的终点温度、磷含量的要求,在综合考虑炉衬侵蚀的情况下,建立了不同钢种的碱度控制目标,降低了炉渣碱度过剩和渣量过大现象。优化前后的目标转炉渣碱度的对比情况见图2所示。
图2 目标转炉渣碱度的对比情况
转炉执行动态碱度控制,以往碱度模型考虑低硅铁水渣量小,对脱磷效果及终点温度影响较大,因此低硅铁水碱度设定偏高。根据目前转炉实际情况,例如废钢结构以渣钢为主,以及留渣操作等,可以对碱度模型进行优化控制,整体碱度降低0.4,低硅铁水碱度下调0.5。
2.1.4 强化转炉留渣操作
建立转炉留渣操作计算机模型,实现留渣操作自动冶炼。不锈钢公司炼钢留渣研究与应用项目,从2019年9月份开始进行实验测试,通过几个月的不断优化,2020年1月份建立了6套转炉留渣模型,实现转炉留渣工艺逐步推广与应用,实现二级系统自动计算与一级系统自动加料。二级系统留渣模型开发如表1所示。
表1 自动化炼钢新建留渣模型
留渣操作原则:由于留渣、双渣操作对生产节奏影响较大,需结合现场生产节奏进行规范。铁水Si含量低于0.50%可全部留渣操作;铁水Si含量0.50~0.75%,由于渣量大冶炼过程易发生喷溅,在节奏允许的情况下可以执行留渣+双渣操作,如果节奏不允许则不进行留渣操作;铁水Si≥0.75%时,不允许执行留渣操作,执行双渣操作。
通过以上措施,转炉平均碱度降低了0.4,石灰消耗降低了26 kg/t,轻烧白云石消耗降低了15 kg/t,渣量降低50 kg/t以上,钢铁料消耗可降低了9 kg/t以上。
对转炉底吹系统进行优化、改进强化转炉底吹效果,降低转炉终渣全铁。
(1)大修期间对底吹效果进行保压试验,确保底吹系统稳定运行。
(2)对转炉底眼分布进行重新布置(见图3),优化熔池流场。
图3 转炉底吹位置的优化
(3)重新计算转炉底吹系统最低压力,调节旁通流量,确保底吹元件不堵塞。底吹元件最低压强=ρg h+大气压=7.8 g/cm3×9.8 N/kg×120 cm+0.1 Mpa=0.19 Mpa,因此吹炼时底吹压力应≥0.19 Mpa以上才能保证不堵塞。
(4)定期测量炉底厚度(见图4),防止因炉底侵蚀严重底吹系统关闭。
图4 转炉测厚数据跟踪
通过以上措施,转炉底吹效果明显改善,转炉终渣全铁由20.71%降低至17.87%,降低钢铁料消耗3.6 kg/t。
(1)对炼铁、炼钢所有污泥、除尘灰等含铁循环料的含铁量进行化验,要求TFe>40%的循环料全部进入转炉使用,降低钢铁料消耗。使用方式有:加工成球入炉和直接入炉。
(2)将炼钢产生的铁包包沿、钢包包沿、连铸机铸余、炉嘴渣等含铁料进行入炉使用。
因炼钢3号转炉主要以冶炼品种钢为主,要对连铸机在线调宽次数进行攻关。通过对现场管理、工艺优化以及设备功能精度进行改进提升,单浇次在线调宽次数由7~8次提高至162次,单浇次在线调宽次数实现了国内先进水平,有效提高了铸机连浇时间和连浇炉次,降低了连铸机因拉下产生的坯头、坯尾和中间包余钢。
对连铸在线火焰切割机割枪进行优化改进,连铸坯切割缝隙由8 mm降低至3~4 mm,降低钢铁料损耗0.34 kg/t。
唐山不锈钢有限公司从自身的实际情况出发,经过全面的梳理和分析,找出了影响企业钢铁料消耗的主要原因,并制定了降低钢铁料消耗的相应措施。通过降低转炉冶炼渣量、降低转炉终渣全铁含量、提高含铁循环料使用量、提高铸机连浇炉次和减少铸坯切损等措施的严格实施,钢铁料消耗从原来的1 080 kg/t降低到1 045 kg/t,取得了良好的经济效益。