汽轮机调节阀阀杆断裂失效分析

2021-05-29 07:35:10房文轩孙云飞杨晓冬刘小恺
内蒙古电力技术 2021年2期
关键词:光杆阀杆金相

房文轩,陈 浩,孙云飞,杨晓冬,刘小恺

(1.内蒙古电力科学研究院,呼和浩特 010020;2.内蒙古电力勘测设计院有限责任公司,呼和浩特 010010)

0 引言

汽轮机调节阀能够改变进入缸体的蒸汽流量,其组件动作是否灵活、行程是否准确直接影响汽轮机转速和机组负荷的稳定控制。调节阀内部充满了高温高压蒸汽,蒸汽紊流引起脉冲,导致阀杆受力不断变化,振动频繁[1]。阀杆所受冲击力一旦超出材料的承载极限,就会造成阀杆失效,威胁机组的安全稳定与经济运行。某火电机组在运行过程中发生了汽轮机调节阀阀杆断裂故障,本文通过力学性能测试、金相组织检验、有限元模拟等方法对阀杆断裂原因进行研究,避免同类问题的发生,保证电源生产的可靠性。

1 故障情况

该机组调节阀阀杆断裂于光杆向螺杆过渡的变截面部位(见图1),过渡角为90°,光杆处直径为75 mm,螺杆处直径为42 mm。阀杆整体未见弯曲,也不存在严重的机械、腐蚀损伤痕迹。断裂面整洁,无明显塑性变形,带有疲劳辉纹形貌。靠近变截面部位可以观察到多个台阶,这些台阶实际上是由多个裂纹源连接而成[2]。

图1 调节阀阀杆断裂情况

调节阀阀杆材质为35CrMo钢,碳质量分数在0.35%左右,属于典型的中碳合金钢。断裂面疲劳扩展区和瞬时断裂区界限分明,疲劳扩展区较为平坦、细腻,色泽灰暗,约占整个断裂面的40%。剩余部分为瞬时断裂区,颗粒粗糙,存在许多强烈反光的小平面,是最后裂纹快速延伸、劈开形成的区域。

2 试验分析

2.1 微区形貌

选择螺杆侧断口,经超声波清洗后吹干,通过HITBCHI S-3700N型扫描电镜(SEM)进行阀杆微区形貌分析。阀杆断裂起始于变截面部位边缘,靠近裂纹源的疲劳辉纹非常密集(见图2),疲劳辉纹的扩展方向、路径并不完全一致,表明此处应力情况复杂。阀杆的瞬时断裂区呈现出河流花样,具有解理断裂特征[3]。相邻解理面之间为撕裂棱。

图2 阀杆微区形貌

2.2 化学成分

在距离螺杆侧断口附近位置径向截取试样,采用SPECTRO MAXx型直读光谱仪进行阀杆近表面、中心区全元素化学成分检测,结果如表1所示。从表1可见,阀杆近表面、中心区化学成分差别甚微,除了Mo元素以外,其余各元素质量分数均满足GB/T 3077—2015《合金结构钢》对35CrMo钢的技术要求[4]。钢材中加入Mo元素的主要作用是防止高温(第二类)回火脆性,若Mo元素含量偏高会增加钢材石墨化倾向、降低材质强度。

表1 阀杆各化学成分质量分数 %

2.3 力学性能

通常35CrMo合金钢调质处理(淬火+高温回火)后,应具有较好的综合力学性能。沿着光杆侧轴向制作拉伸试样2根、冲击试样3根,分别在SHT4206、ZBC300型试验机上进行常温测试,根据测试结果(平均值)判断阀杆强度和韧性是否符合要求,结果见表2。

表2 阀杆力学测试结果

阀杆的Rm、Rp0.2均远远低于GB/T 3077—2015《合金结构钢》的规定。材料的疲劳极限与抗拉强度为正比例关系,增大自身抗拉强度有利于提升抵抗疲劳失效的能力,由此可以推断出阀杆的疲劳极限不高。缺口冲击测试结果显示,阀杆的KU2只有42 J,不满足标准要求,表明材质的韧性较差。

2.4 金相组织

使用Axio Observer A1m型显微镜观察研究螺杆侧断口附近位置的金相组织形态变化。阀杆的金相组织沿径向较均匀,为层片状珠光体+网状铁素体,铁素体沿晶界分布,如图3所示。靠近中心区铁素体含量增多,占比约12%。

图3 阀杆金相组织

根据热处理制度,35CrMo钢需850℃淬火油冷+550℃回火水冷或油冷,得到回火索氏体。回火索氏体是铁素体和碳化物的混合物,韧性与塑性优异,强度与硬度较高。若调质处理参数不当,淬火温度过低、保温时间不足时,组织未能完全奥氏体化,在之后的冷却过程中,铁素体会部分溶解、大量遗留[5-7]。阀杆中铁素体越多,持久强度越差[8-11],而且铁素体不如回火索氏体对裂纹扩展阻力大[12-13],金相组织检验结果佐证了力学性能测试结果。

3 应力分布仿真计算

根据调节阀阀杆的设计图纸和测量数据构建几何模型,进行应力水平仿真计算。采用二阶四面体元素法进行网格划分,单元总数为13 336,节点总数为23 194。充分考虑阀杆在运行过程中的受力状态,对阀杆施加轴向拉伸载荷和弯曲载荷,应力水平计算结果如图4所示。

图4 阀杆应力分布

由图4可见,光杆向螺杆过渡的变截面部位等效应力最大,存在较高程度的应力集中,最大值为928.96 MPa,微裂纹极易在此薄弱位置产生[14-16]。

4 结论

结合试验及仿真计算结果,综合分析认为该汽轮机调节阀阀杆断裂主要原因为:

(1)阀杆冲击吸收能量低,不符合标准要求。阀杆的金相组织不佳,存在大量网状铁素体,强度不高、脆性较大。

(2)阀杆断裂于光杆向螺杆过渡的变径部位,该部位采用直角过渡形式,未采取圆弧或倒角处理工艺。局部应力集中情况严重,远高于阀杆的屈服强度,促进了微裂纹的形成。

(3)在调节蒸汽流量时,质量不合格的阀杆频繁承受拉压、弯曲等多种交变载荷的作用,造成变截面部位边缘损伤。随着时间的推移,损伤部位以疲劳的形式不断扩展,当阀杆的有效承载面积不断减小直至临界值,阀杆即发生解理断裂。

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