瞬变电磁勘探法在矿井注浆堵水中的应用

2021-05-08 03:23杨胜伦刘惠洲
中国煤炭地质 2021年3期
关键词:回风顺火烧物探

杨胜伦,刘惠洲

(1.贵州省自然资源厅地质勘查处,贵阳 550001; 2.六盘水市水资源管理中心,贵州六盘水 553000;3.安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司,合肥 231202)

0 引言

地下水的涌出一直是制约地下工程安全生产的一项重要因素,矿井涌水不仅给井建、巷道掘进以及机电设备的管理带来困难,严重时还可能造成淹井事故和人员伤亡[1]。因此,查明矿山涌水的水源和导水通道一直是地下工程的一项重要课题[2]。长期以来,大量的学者及工程技术人员进行了不懈的努力,将多种技术方法用于地下工程注浆堵水领域,取得了较好效果[3-6]。钻探是一种最直接的探查隐蔽致灾技术,它具有精度高、直观性强、适应面宽等优点,在构造探测、老空区探测、探放水、瓦斯泄压、火区探测以及其他隐蔽致灾因素探查中发挥着越来越重要的作用[7]。和钻探相比,地球物理勘探具有设备轻便、成本低、效率高、工作空间广等优点[8]。近年来,采用物探与钻探相结合的勘探方式,在工程领域受到广大工程技术人员的青睐[9-10]。瞬变电磁法具有速度快、设备轻便、横向分辨率高、抗干扰能力强等优点,在水文物探领域得到了广泛的应用[11-13]。笔者以某矿淹井事故注浆堵水钻孔设计为背景,介绍瞬变电磁勘探与钻探相结合的注浆堵水效果。

1 研究背景

101工作面为某矿技改扩建后的首采工作面(图1),走向长460m,切巷长110m,煤厚约10m,煤层倾角约20°,采用综采放顶煤工艺进行回采。101工作面南部为古火烧区,为了降低火烧区积水对工作面回采的影响,在101工作面与火烧区间留足了60m以上的防(隔)水煤柱。在回风巷掘进至切巷位置时,揭露一条近南北走向的裂隙,有渗水迹象。工作面布置完成后,对回风顺槽裂隙进行处置,试采6m出现工作面顶板涌水,涌水水量较大。采取相应措施后,继续回采约15m,矿井涌水量进一步加大,矿方立即组织撤离。由于供电质量差、线路压降大,新安装水泵不能正常运行,造成排水能力不足,最终造成淹井,预计矿井储存水量约60 000m3,最大涌水量约为800m3/h。经水化学分析,矿井水来源于火烧区积水。

矿井南部的火烧区露头相对广阔,而流经井田范围的河流有可能存在补给联系,推断该工作面南部火烧区变质角砾岩裂隙水储量较大,单纯依靠强排水难以解决问题。为减少排水费用,尽快恢复矿井生产,决定在该工作面出水位置附近布置地面钻孔进行注浆封堵,充填火烧区与工作面之间的过水通道并对周边火烧区进行注浆加固,切断工作面与火烧区的水力联系。为了尽快完成堵水,恢复矿井生产,降低损失,需要减少钻探无效进尺,经研究采用物探先行查明过水通道,再根据过水通道发育情况进行注浆堵水。

图1 101工作面布置及井上下对照图Figure 1 Working face No.101 layout and surface-underground contrast plan

2 过水通道瞬变电磁探测

结合现场实际,井下巷道已完全淹没,不具备井下施工条件。矿井主涌水通道位于工作面回风顺槽与切巷交接点附近,对应地表地形相对平缓,东南部沟谷发育,地形陡峭,落差较大,植被为浅草,探测目标预测距离地表为280~320m。采用直流电法探测,深度不能覆盖涌水点,适宜采用地面瞬变电磁进行探测。

2.1 观测系统布置

受东南部山谷的影响,测线主要布置于首采工作面南部。测网覆盖101工作面回风顺槽南部区域,如图2所示。由于探测范围小,精度要求高,采用大线圈瞬变电磁法(大定源法),其勘探精度不能满足要求;若采用小线框探测,其勘探深度又受限制。经反复模拟测试, 决定采用大电流多匝小线框进行勘探。瞬变电磁测网采用5m×5m网格,测点数为400个物理点。经现场测试,采用边长为5m的重叠回线装置,发射线框18匝,接收线框36匝,供电电压48V可满足现场探测需求。

图2 瞬变电磁测线布置图Figure 2 TEM survey lines layout

2.2 探测成果

结合矿井地质和水文地质资料,对瞬变电磁数据进行处理分析,提取顺煤层切片数据,形成探测成果如图3所示。因矿井突水位置发生在回风顺槽与切巷交叉位置附近,通过视电阻率分布情况,可以得出岩层含(导)水通道的分布及发育特征如图4所示。101工作面回采面附近存在视电阻率小于25Ω·m与南部火烧区相连的区域,宽度大于20m,推测为主要导水通道,导水性强。回风顺槽末端东南部存在视电阻率小于50Ω·m与东南方向火烧区相连的区域,宽度小于5m,推测为次要导水通道,导水性较强。

图3 瞬变电磁探测成果图Figure 3 TEM prospecting results

图4 导水通道分布图Figure 4 Water conducted channel distributions

3 注浆堵水钻孔设计

根据现场情况及探测成果,共设计钻孔5个,其中主通道布置钻孔4个,次通道布置钻孔1个,如图5所示。为了保证堵水效率,提升堵水效果,必须对本次注浆的压力进行严格控制,既要满足充填裂隙,封堵含水层、破碎带和浆液扩散对注浆压力的要求,还要保证不能使太多的水泥浆液进入采空区埋没综采支架。注浆结束标准确定为注浆泵量不大于40L/min,泵压不小于水压的2倍。堵水钻孔施工顺序为SJ2、SJ1、SJ3、SJ4、SJ5。在注浆堵水过程中,可以酌情增加或减少钻孔数量,钻孔深度进入煤层底板下5m。

图5 设计钻孔布置图Figure 5 Designed boreholes layout

4 堵水效果评价

在整个注浆堵水工程中共进行三次(试)排水,并对排水期间及停排水位恢复期间水位变化进行了详细的记录如图6所示,对堵水效果进行分析与评价。

图6 注浆前后矿井水位变化对比图Figure 6 Mine water level variations contrast before and after grouting

SJ1、SJ2钻孔注浆结束后,进行了第一次试抽水,矿井水位下降缓慢,最终稳定在标高907m左右,停抽后,水位恢复曲线与淹井时水位曲线基本一致。SJ3、SJ4钻孔注浆结束后,进行了第二次抽水,效果明显优于第一次抽水时的效果,但矿井涌水量依然不低于200m3/h,不利于井底水仓的恢复。待钻孔全部结束后,进行正式排水,水位曲线下降明显。经测算,矿井残留涌水量小于170m3/h,扣除101工作面涌水前矿井正常排水量67m3/h,出水点残留水量约103m3/h,矿井排水能力已能满足抽排水要求。经研究决定正式进行复工复产。从钻孔施工到矿井恢复生产,耗时六个月,极大地缩短了矿井恢复生产的时间,降低了损失。

5 结论

采用物探成果对钻孔布置进行优化设计,可以有效减少钻探工作量,提高注浆堵水效率。采用物探与钻探相结合的注浆堵水思路不仅有效、效率高,而且经济可行,值得大力推广。物探与钻探相结合的方式,有效避免了钻探工作的盲目钻进,同时也为能有效检验物探成果,为物探定性到定量发展提供数据和试验支撑。

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