四分仓回转式空预器一次风侧增加扇形板优化改造

2021-04-30 12:51
能源与环境 2021年2期
关键词:漏风风道压差

(山西平朔煤矸石发电有限责任公司 山西朔州 036800)

0 引言

X 厂炉膛下部采用裤衩腿型结构将下炉膛一分为二形成左右2 个燃烧室,空预器采用四分仓回转式空气预热器。在运行过程中,2 台一次风机产生的冷一次风混合后进入空预器,换热后的热一次风通过2 个风道燃烧器进入布风板下的等压风室。由于2 股一次风经过空预器时进行混合,在调整炉膛左右侧床压的过程中,存在热一次风互相干扰的情况,容易产生偏床现象,不利于机组稳定长周期运行。因此,经过相关技术研讨后,拟对X 厂空预器的一次风进行改造,改造后一次风由混合变得各自独立,每台一次风机变频调整各自的风量,不仅对偏床的调整有利,而且可以达到节能降耗的目的。

1 设备现状

X 厂现有上海锅炉厂有限公司生产的1060/17.4-M802 型循环流化床锅炉2 台。每台锅炉主要由单炉膛、4 台高温绝热式旋风分离器、4 台U 型返料器、4 台外置式换热器、尾部对流烟道、四分仓回转式换热器、2 台风水冷渣器和2 台滚筒冷渣器等部分组成。采用岛式布置、全钢构架、紧身封闭、支吊结合的固定方式。

1.1 空预器现状

X 厂现使用的空预器为1-32-VI(Q)型四分仓回转式换热器。转子内径:13.492 m,热段层高度:1 m,热段中间层高度:0.775 m,冷段层高度:0.305 m。空预器出口烟气出口端布置有1 只伸缩式吹灰器,(ECR 工况时)空预器主要设计参数如表1所示。

1.2 一次风管网系统现状

2 台一次风机产生的冷一次风混合后进入空预器,换热后的一次热风离开空预器后分为并联的两路,经调节风门、风量测量装置进入风道点火燃烧器,最后分别进入炉底水冷风室。

2 空预器及一次风系统存在的问题

在运行过程中,2 台一次风机产生的冷一次风混合后进入空预器,换热后的热一次风通过两个风道燃烧器进入布风板下的等压风室。由于2 股一次风在经过空预器时进行混合,在调整炉膛左右侧床压的过程中,存在热一次风互相干扰的情况,容易产生偏床现象,不利于机组稳定长周期运行。

表1 空预器主要设计参数(ECR 工况)

3 改造方案设计

两侧一次风在空预器底部设有联络风箱,风箱中设置挡板门:正常运行时,挡板门关闭;当一侧风机故障时,挡板门打开,两侧一次风联通,不影响机组正常运行。在空预器一次风仓中间增加扇形板,将其一分为二,改原四分仓改为五分仓[1-2],实现左、右侧床压各自调节的目的,见图1。

新增加的一次风仓隔板需做好径向密封和轴向密封。

4 空预器及一次风优化改造影响分析

4.1 改造后对传热的影响

式中:h 为蓄热板的高度,m;ρF为蓄热板的面积密度,m2/m3,取值空预器高温和中温换热段传热元件波纹为DU 系列,取值365,空预器低温换热段传热元件波纹为NF 系列[3],取值326;CF为考虑转子的有效截面积被蓄热板充满程度的系数,可取0.8~0.99,文中取值0.85;fa为空预器每一扇形分隔仓的有效面积,此处按照转子型号及结构特性[3],取值5.396;nr为空预器分隔仓的数目,取值24。

图1 空预器及一次风系统改造示意图

根据上述公式和数据,计算X 厂现有空预器的总传热面积为82 262 m2。参考同类型计算案例[4]一次风侧流通截面份额,计算一次风的传热面积为13 418 m2,一次风侧的角度为55°。如果增加扇形板,则占去7.5°,改造后的一次风的传热面积变为12 198 m2。在换热量不变的情况下,出口烟温将由138.6 ℃上升1.7 ℃,变为140.3 ℃,出口一次风温将由292.2℃下降4.7 ℃,变为287.5 ℃。

4.2 改造后对阻力的影响

预热器进口压力为炉膛总压降、布风板阻力、风道阻力、风道燃烧器阻力、调节风门阻力、预热器阻力之和,ECR 工况为20 780 Pa。

根据单密封片的特点,改造后对预热器阻力的影响约35 Pa;在进预热器前的共享风箱中间需加挡板,将通道分开,预热器出口的一次风道也需加装隔板分开热一次风道,彻底将原一次风分成2 支,分别进入2 台一次风机。若所加隔板的厚度不足以影响风道的通流面积,则改造后对风道阻力的影响按照41 Pa 估算,则改造后ECR 工况一次风预热器进口压力约为20 846 Pa。

4.3 改造后对漏风的影响

X 厂回转式空预器为容克室即受热面回转式。由24 块径向隔板将转子分隔成24 个扇形仓,每仓占角15°;热端采用压叠紧凑、传热面积较大的DU 型双面强化蓄热板,冷端采用NF型平板蓄热板。空预器的携带漏风较小,不超过1%。压差漏风是主要的漏风源,一般的压差漏风量公式如下:

式中:ΔV 为压差漏风量,m3/s;ΔP 为相邻两个仓之间的压差,Pa;ρ 为气体密度,kg/m3;K 为泄漏系数;F 为间隔面积,m2。

由于改造只发生在一次风仓,其余风仓不动,理论上压差为0,故压差漏风量忽略。

5 结论

(1)改造后的一次风的传热面积由13 418 m2变为12 198 m2,在换热量不变的情况下,出口烟温将上升1.7 ℃,出口一次风温将下降4.7 ℃。

(2)改造后对预热器阻力的影响约35 Pa,改造后对风道阻力的影响按照41 Pa 估算,则改造后ECR 工况一次风预热器进口压力约为20 846 Pa。

(3)改造后只是在一次风仓中间加了一个隔板,纵使隔板不严密,当左右两侧一次风压不同时,只会在整体一次风仓内部存在一次风漏风,对漏风率影响很小。

(4)改造后在共享风箱中的2 根一次风管之间布置连通管,分别连锁左右侧一次风机。当左侧风机故障时,关闭左侧故障风机的入口挡板门,同时联开共享风箱中的挡板门,由正常运行的另一侧风机鼓风。根据床压和负荷情况调整风机出口的挡板门,调整一次风的运行。

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