黄粟(大庆油田有限责任公司采油工程研究院)
某油田十二五至十三五期间,聚驱计划新钻油井1 672口,占新钻油井的70.5%,聚驱开采规模会继续扩大。2012年开始基建投产,目前已经历空白水驱、含水下降期、低值期和回升期。聚驱采出井主要采用井下固体防蜡器配合反洗井的清防蜡方式,这主要是借鉴了水驱井的清蜡技术,针对聚驱井特性,需进一步验证其特点和适应性。
目前清蜡主要有掺水热洗工艺、水泥车热洗工艺、固体防蜡工艺和电磁清防蜡工艺。目前电磁防蜡器故障率较高,不评价。
1)工艺原理。掺水热洗是依靠井口热洗管线,将热洗水泵入油套环空,溶解附着在管壁及泵筒的蜡[1-2]。优点是现场工人操作简单方便,缺点是对井口的管线工艺有要求,消耗能源高、洗井液进出入地层造成倒灌的现象,影响产油;通过温度监测,存在600 m以下达不到化蜡温度的现象[3]。
2)费用情况。掺水热洗周期为80天,所有费用为升温水量耗气或耗电费用、人工费用、压产及吨油价值。根据1 m3水升温1℃耗气0.14 m3,目前热洗提温要将全站所带油井的掺水量全部提温,为方便对比水量按30 m3计算,集输单耗按5.4 kWh/m3、1 kWh电费按0.638 1元、人工费用按50元计算。掺水热洗用水温度是由45℃升至80℃,天然气2.4元/m3。单井产油按2.0 t/d,热洗影响按1.5天计算。吨油操作成本1 051.455元/t、销售价格2 438元/t。
单次成本投入为4 615.822元/次;年洗井次数为4.6次;则年洗井成本为21 060元。
1)工艺原理。水泥车热洗是在井口用高压将高温水从套管环形空间注入井底,对油管壁的蜡进行清洗,有效熔化管壁及杆壁蜡块,通过油套循环把溶蜡带出井口到地面管线[4-5]。现场洗井时要求洗井水量30 m3,温度在80℃,压力可达7 MPa,洗井20~30 min上返到井口,出口温度要求在60℃以上,达到60℃以上后要再循环1罐水左右,就可以达到较好的清蜡效果。水泥车洗井具有较强的冲刷作用,是区别于其他洗井方式的最大特点和优势[6]。
2)费用情况。统计水泥车热洗306井次,平均热洗周期120天,与掺水热洗工艺相比延长了40天。一套水泥车热洗一次台班费用为800元,热洗用水30 m3,平均产油2 t,恢复产油统一按1.5天折算,水泥车用水主要来自联合站软化水,站内一般从30℃加热至100℃,温升70℃。由于其采用罐车送至井口,因此暂不考虑集输成本。
单次成本投入为5 665.25元/次;年洗井次数为3次;则年洗井成本为17 232元。
1)工艺原理。固体防蜡管主要由固体防蜡药剂和承载器组成,将固体药剂经过加工处理形成井下配套工具,其中固体防蜡剂起到防蜡作用,承载器起到保护和支撑作用[7-8]。实际使用过程中安装在抽油泵的下端,井底油流的冲洗使高效防蜡组分缓慢溶解,防蜡组分作用于整个井下管柱,避免蜡沉积。油层温度为45℃,温度条件适合固体防蜡药剂的使用温度,在该温度地层下可以缓慢的释放药剂确保防蜡降凝效果和长效性。
2)费用情况。固体防蜡剂一次性投入成本为5000元,免洗期可达550~900天,按平均700天计算,热洗周期是水泥车热洗工艺的5.8倍,是掺水热洗工艺的8.75倍。固体防蜡器在现场修井时换新,修井周期不同其使用寿命也不同,根据抽油机平均修井周期计算其使用年限,使用时间为600天。
工具费平摊为5 833.3元;单次成本投入为10 449.2元/次;年洗井次数为0.5次;则年洗井成本为5 449元。
1)工艺原理。防蜡油管的主要原理是创造不利于石蜡沉积的环境,主要包括提高表面的光滑度,改变表面的润湿性使其亲水憎油[9-10]。目前常用的主要为油管内涂层工艺,就是在油管内壁喷涂一层固化后表面光滑且亲水性较强的物质,其防蜡原理与玻璃内衬油管防蜡原理相似[11]。防蜡油管目前主要是在普通油管基础上进行加工,加工后费用包括了油管的费用和涂层的加工费用,因此一次性投资较高。
2)费用情况。应用防蜡油管费用主要是油管的材料费用,1 m防蜡油管按110元计算,普通油管按100元/m计算,每米投资增加10元,每口井950 m长油管预计增加投资9 500元,防蜡油管使用寿命10年,应用防蜡油管平均热洗周期可达200天,与掺水热洗工艺相比延长了120天,每年少洗2.7次。平均单井产油2 t,扣产1.5天。
工具费平摊为520.5元;单次成本投入为5 136.4元/次;年洗井次数为1.8次;则年洗井成本为9 373.9元。
1)洗井周期对比。从统计情况看,固体防蜡工艺平均免洗期500~800天,防蜡油管200天,按照免洗期从长到短的排序为:固体防蜡工艺、防蜡油管工艺、水泥车热洗工艺、掺水热洗工艺。
2)投入成本对比。防蜡油管材料费用增加为9 500元,固体防蜡工艺5 000元;不考虑车辆费用,水泥车单次需新增台班费用800元。按照投入成本从高到低的排序为:防蜡油管工艺、固体防蜡工艺、水泥车热洗工艺、掺水热洗工艺。
3)经济效益对比。折算费用见表1,与掺水热洗工艺对比,水泥车热洗工艺年节约费用3 828元;固体防蜡工艺年节约15 611元;防蜡油管工艺年节约11 686元。按照经济效益从高到低的排序为:固体防蜡工艺、防蜡油管工艺、水泥车热洗工艺、掺水热洗工艺。
上述分析表明,固体防蜡器综合经济效益高于其他热洗方式,延长洗井周期效果最好,因此着重增大了其在A和B注聚区块的应用力度,取得了良好效果。
两区块共设计应用固体防蜡器164套,在油井作业时,固体防蜡器加挂在泵挂底部,固体防蜡器下部安装筛管,防止生产过程中地层出砂卡泵,固体防蜡器安装在井下不影响油井正常的配套工艺安装,同时,固体随油井生产管柱同时下入井内,与井口点滴加药对比,施工较为方便,无需单独施工,节约了井口加药人力和设备费用。
A、B区块应用固体防蜡器(GTFLQ76×89 mm)前后效果统计见表2,A区块平均免洗期822天,是同区块未安装井的8.7倍;B区块免洗期704天,是同区块未安装井的6.8倍,两区块生产时率高,不存在热洗影响时率问题。同时,由于A、B区块部分井处于水塘、芦苇地等低洼地带,日常管理中存在雨季水泥车热洗困难的问题,通过应用固体防蜡工艺,有效解决了低洼井的热洗难题,确保了低洼井雨季正常生产。
表1 折算费用
表2 A、B区块应用固体防蜡器前后效果统计
A、B两区块由于热洗周期延长,单井年均少热洗3.2次,根据单井单次热洗用水30 m3,耗气147 m3,耗电162 kWh测算,单井年可节约水96 m3、气为470.4 m3、电为518.4 kWh,此外由于洗井次数减少,人工费用和压产产量降低折算费用大幅度缩减,单井由以上各项节约折合经济效益达1.5万元,164口井年经济效益共计246万元/a。
1)对于聚驱非监测抽油机井,在可以安装固体防蜡工艺的情况下,可以取得较好的免洗期和经济效益。但对于监测井无法安装固体防蜡工艺,在安装防蜡油管的情况下,可以取得较好的免洗期和经济效益。
2)在经济投入允许的情况下,采用防蜡油管可取得较好的免洗期和经济效益,经济不允许时,采用水泥车热洗的效果好于环状流程掺水热洗。