ADC 发泡剂产品中含杂质原因分析及改进措施

2021-04-12 14:43曹绍良
中国氯碱 2021年3期
关键词:发泡剂碎屑定期

曹绍良

(江西世龙实业股份有限公司,江西 乐平333311)

ADC 发泡剂是江西世龙实业股份有限公司的主导产品,2017 年,该公司成立ADC 发泡剂产品质量攻关小组,对ADC 发泡剂产品中的杂质及生产过程、生产工序进行全面分析,提出了具体改进措施,通过分析改进, 层层落实到位,ADC 发泡剂产品质量得到稳定提升。

1 杂质种类分析

杂质在ADC 发泡剂产品中体现为黑点、 黄点、白点等。经过认真总结分析,生产过程中可能混入的杂质归类为以下几种情况。

(1)包装线头、PP 编织袋外袋碎屑、PE 内袋碎屑;

(2)搪瓷测温套管碎片、反应釜及搅拌锚脱落的碎片、衬塑设备脱落的塑料碎片、皮带输送机胶带碎屑等;

(3)金属碎片(包括设备件破损件及连接螺丝、螺母等)、铁锈渣;

(4)细沙、石头、砖头、涂料、油漆等建筑装饰材料碎屑;

(5)玻璃布、石棉绒、EPS 发泡材料、橡塑保温材料碎屑;

(6)固体原料尿素、硫酸镁、溴化钠、添加剂等运输卸车过程带来的煤灰、 木屑等杂质以及原料自身存在的杂质;

(7)液体原料液碱、盐酸包括井水、河水中含有的杂质、絮状物,微生物,外购盐酸带来的其他不明杂质等;

(8)混入到物料中的死蚊虫、工作人员毛发等;

(9)其他误操作进入到包装产品内的杂质等。

2 原ADC 发泡剂生产装置防止杂质进入产品的措施

2.1 生产工序控制

2.1.1 尿素液、氧化液配料

(1)配料槽底部安装了过滤器,阻止大杂质通过管道、泵进入;

(2)打捞漂浮在配料槽上的杂质(主要是线头与编织袋碎屑), 及时清理槽内缠绕在搅拌上的缝包线,定期清理槽底沉淀的泥土砂石等杂质;

(3)尿素、硫酸镁等转运车辆清洁状况与供应部门沟通解决。

2.1.2 水合肼合成

(1)次钠总槽出口安装过滤器,阻止大杂质进入反应器,定期清理;

(2)尿素液总槽出口安装过滤器,阻止大杂质进入反应器,定期清理。

2.1.3 缩合

(1)在氧化液中间槽上人孔进口安装敞口过滤器(200 目尼龙网),严格按照规定定期清理;

(2)缩合釜出料总管至出料泵前安装过滤器,阻止大杂质进入联二脲中间槽,定期清理。

2.1.4 氧化

(1)氧化反应终点控制,漂洗分析合格;

(2)氧化釜出料总管至出料泵前安装过滤器,阻止大杂质进入成品高位槽(成品洗涤槽),严格按照规定定期清理。

2.1.5 成品洗涤、离心

(1)真空胶带机洗涤至成品接收槽后再泵入成品中间槽时,在成品中间槽人孔安装敞口滤网(120 目)过滤。成品洗涤槽泵入成品中间槽时,在成品中间槽人孔安装滤网(120 目)过滤。 该过程存在物料过滤不完全情况,时有物料直接溢出滤网现象;

(2)成品中间槽出料泵前安装过滤器,阻止大杂质进入成品高位槽,定期清理;

(3)成品离心机定期清机,主要是解决离心机脱水效果问题,清机时一同检查离心机转动部件、刮刀及连接螺栓等是否正常。

2.1.6 皮带输送、干燥成品离心机离心出的湿料直接落到下方皮带输送机,经离心下方皮带机(多条)传送到干燥加料皮带机,再进入干燥进料斗。

干燥系统每天定期清机,特殊情况(比如干燥主机负荷大、声音异常等)立即停机检查。

2.1.7 包装、气力输送

本工序与干燥一体化同时进行, 作业过程中定期排放压缩空气中水分。

包装进口装有磁力棒,定期清理。气力输送是从振动筛出口进料。

2.1.8 精品加工

(1)定期清理检查破碎装置;

(2)人工投料口增设了大格子网,预防包装袋滑入料仓;

(3)产品出料部分经振动筛过筛;

(4)落地料集中收集经过筛后转交生产车间干燥回烘。

2.2 现场监控

(1)干燥进料人工直接操控和视频监控同时进行;

(2)现场包装监控。

2.3 工艺水、洗涤水

目前工艺水、洗涤水尽量采用深井水,当深井水不能满足的情况下,河水补充。

2.4 原材料检验

现阶段, 生产用原料分析检测视不同原料区别对待,尿素、七水硫酸镁、添加剂为抽查,对尿素检测含氮量,溴化钠按批次进行分析,外购盐酸也是按车次抽样分析。

3 杂质原因解析及改进措施

3.1 尿素液、氧化液配料中线头多,PP 编织袋碎屑多产生的原因及改进措施

(1)原因:a.包装袋老化,引起PP 编织袋碎屑多;b.包装袋开口引起,小包装尿素及硫酸镁袋口开口方式有两种, 一是拆开缝包线, 二是刀口直接划开,前者线头多,后者PP 编织袋碎屑多。

(2)改进措施:改进吨包装尿素,还可减轻工人劳动强度,做好尿素存放保管与使用,防止包装袋老化。

3.2 缩合釜、氧化釜(含搅拌器)引起杂质的原因及改进措施

(1)原因:a.缩合釜和氧化釜搅拌器为碳钢包玻璃钢,搅拌器腐蚀是必然的,但腐蚀过程缓慢,势必产生杂质;b.缩合釜经常出现钛盘管腐蚀,检修过程也会带来一定的杂质;c.氧化有时反应不完全就放料或放错料。

(2)改进措施:a.采用耐腐蚀高强度合金钢做缩合、氧化反应釜搅拌器;b.稳定缩合用盐酸质量,合理控制盐酸浓度, 减轻腐蚀。 可考虑增加盐酸配料槽,配制规定浓度泵入缩合使用;c.加强管理,氧化放料阀设置放料信号标识或工艺联锁。

3.3 技改扩建等引起的杂质

2018 年以前,ADC 原料生产车间、 精品加工车间一直在进行技改扩建,杂质产生较多。

因改扩建期间的作业现场, 建筑和安装设备材料转运,拆除旧建筑及垃圾转运,拆除旧设备、腐蚀支架、管道及转运等都是在生产现场进行,势必引起现场环境和空气质量变化。

3.4 工艺水、洗涤水带入杂质及改进措施

工艺水洗涤水中含有一定的微生物杂质, 为提高产品质量,成品洗涤用水与普通工艺水分离,采用水质较好的深井水或自来水,使用袋式过滤器过滤成品洗涤水,及时将滤渣清除。

从长远角度考虑,对生产工艺水进行净化过滤,对提高ADC 产品纯度会更有利。

3.5 原料带入杂质及改进措施

ADC 生产原料带入的杂质可能性较小,但仍需做好防范工作。比如原料转动时包装袋破损,回收时有可能带入杂质,原料自身也可能含杂质,对添加剂进行过筛检查杂质情况,必要时水洗,对尿素、七水硫酸镁、溴化钠可通过水溶检查杂质。规定操作人员在使用过程发现异常应及时停用并汇报处理。

特别引起重视的是外购盐酸, 该公司外购盐酸曾经出现过一些问题,这方面一定不能放松要求。

3.6 建立健全落地料、清机料等回收管理制度

当前,ADC 落地料、清机料量存在一定的比例,精品车间现场包装每天落地料为10 包左右,当关风器下料不畅或操作人员敲打料管掌握不好会产生更多。 生产车间除自身产生的清机料、落地料、检修清槽料等,有时还因操作失误产生批量不合格料、仓库破包料、结块料等,这些料都必须进行回收。

改进措施:建立健全落地料、清机料等回收管理规章制度,严格按照制度组织收集及回收。

4 结语

自2017 年该公司成立ADC 发泡剂产品质量攻关小组以来,采购部加强原料进场质量控制,生产车间按照攻关小组提出的改进措施认真执行, 在各生产工序中杜绝“溢料”漏滤现象,对密闭过滤器进一步把关,生产车间结合过滤杂质情况,把各工序过滤装置进一步优化完善, 生产出的产品质量得到稳定提高。生产车间严格执行公司制定的ADC 回收管理规章制度,公司ADC 产品质量稳定提升,开拓了更多高端客户,为公司在ADC 发泡剂行业赢得更好的产品质量信誉度。

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