刘 林,华 敏,卢伟明
(1. 浙江浙能技术研究院有限公司,杭州 311121;2. 浙江浙能镇海发电有限责任公司,浙江 宁波 315200)
某厂#1燃气轮机型号为PG9171E,由美国GE公司设计制造,该机组于1998年投产,至今运行已达20多年,存在燃气轮机外缸多处变形、透平间温度异常升高现象。夏季工况下,透平间温度可达180~190 ℃,机组运行中经常需开启两台透平间冷却风机(88BT-1/2),保持透平间内温度。
5月17日晚上11:10左右机组正常解列,11:40机组盘车投入,12:20盘车跳闸。跳闸后重新投运盘车,盘车电流晃动,转速无法稳定,现场有明显的刮擦声音。对比该机组5月16日与5月17日盘车时间,发现5月17日惰走时间大约减少7~8 min,且惰走时间减少主要集中在低转速区,大约在100 r/min以下时转速下降速率加快。
由于GE系列燃气轮机曾发生过多起压气机叶片断裂引发的恶性事故,在叶片断裂发生后,也会导致脱落叶片卡涩引发的盘车跳闸现象,因此在加强人工手动盘车的同时,先期进行了压气机进气滤网检查及IGV(进口可转导叶)入口检查,透平温度下降后,同步进行了排气段检查和内窥镜检查。
各项检查均未发现明显异常,消除压气机叶片断裂风险后,进一步分析压气机缸体擦缸原因。结合机组结构及运行特点进行了初步分析,认为可能有以下几方面的原因:
1) 2号瓦损坏,导致油膜不稳,引起惰走时间下降。
2) 结合GE TIL1617技术通报文件,燃气轮机透平缸与排气缸发生错位,燃气轮机透平缸下沉[1-2]。
3) 缸体冷却过快,导致缸体与动叶发生动静摩擦,诱发因素可能为缸体处有火焰检测器冷却水泄漏,透平间冷却风机过度投运或是打开透平间门进行不正常冷却[3-4]。
PG9171E型燃气轮机侧共有3道轴承,压气机进口为#1轴承(椭圆偏心瓦),压气机排气缸处为#2轴承(椭圆瓦),燃气轮机透平排气框架处为#3轴承(椭圆瓦),结构见图1。同类型机组曾多次发生因2号瓦损坏引发的类似事件。调阅当日运行曲线,检查1,2,3号瓦瓦温、润滑油油温及振动曲线,润滑油温度控制在运行规程范围内,各道轴瓦温度均平滑下降,无明显突变点或上升趋势。由此认为2号瓦损坏导致的盘车跳闸可能性极低[5]。
图1 燃气轮机本体轴承位置图
根据TIL1617技术通报文件显示,9E燃气轮机存在燃气轮机透平缸与排气缸错位,引发3号轴承过载、2号轴承上半瓦与燃气轮机转子发生碰磨的可能。
现场检查燃气轮机透平缸与排气缸连接部位,如图2所示,可见两缸中分面未对齐,有多个径向定位插销脱离原位置,下缸有一个轴向连接螺栓螺母头部断裂。
图2 透平缸与排气缸结合面
判断该机组存在较为明显的缸体错位,为确定错位程度,进一步检查透平三级动叶叶顶六点间隙,判断是否有缸体变形和下降,估算对透平转子与缸体的同心度影响及缸体错位下降程度。通过对比上次检修测量值,数值无异常,结合2号瓦瓦温变化程度,认为缸体错位导致的盘车跳闸可能性也较小。
由于在停机过程中发生较严重的刮缸现象,无法判断对叶片的影响程度,后期进行了开缸检查,检查透平部分,叶片无异常。
现场检查,火焰冷却器区域闭式冷却水正常,无泄漏痕迹,缸体表面无过冷情况;调查监控录像及询问运行人员,机组停机后运行人员未对透平间内进行过检查,各道透平间门均在正常关闭状态。
透平间共安装有三台冷却风机,用于透平间日常冷却,抽出少量透平间泄漏的可燃气体。88BT-1/2用于机组正常运行时使用,88BT-3用于机组停机后连续抽吸可能存在的可燃气体。各风机电压及功率见表1。
表1 透平间冷却风机配置
由于机组缸体漏气严重,夏季正常运行期间需保持两台透平间冷却风机(88BT-1AUTO,88BT-2HAND)运行。按照运行操作要求,停机时,需将88BT-2由HAND位置切回AUTO,88BT-2自动停运。88BT-1AUTO位置时,88BT-1停运条件为:
1) 燃气轮机停机,当TNH≤0.06%SPD(L14HR=1)且透平间温度低于(105±2)℉(L26BT2L=1)时,L4BTZ1=1,88BT-1停运。在停机期间(L14HR=1)若透平间温度又升高至(115±5)℉(L26BT2L=0),88BT-1也不会启动。(TNH为燃气轮机透平转速,SPD为转速简写,燃气轮机3 000 r/min时定义为100%SPD。)
2) 发生火灾时,中间继电器(45FTX-1=1,52BT-1)失电,88BT-1不允许启动,已经启动的自动跳闸(包括HAND位置)。
当TNH≤0.06%SPD,透平间温度低于(105±2)℉后该风机即刻投入运行。
现场各风机电流表、风机风压历史数据记录显示,88BT-3处于故障状态,无法投入运行,当日运行人员在停机过程中,未将88BT-2风机切回AUTO位置,而是一直保持在HAND位置,导致机组盘车投运后,88BT-2一直连续运行,对透平间缸体造成过度冷却,由此可能造成缸体的动静碰磨。与停机期间随意打开透平间门造成的过度冷却效果类似。
检查9E燃气轮机压气机间隙标准值,间隙需要控制在0.889~2.159 mm内。压气机外缸材质为碳钢,直径按2 m计算,若外缸温度下降100 ℃,则收缩幅度可以达到2.6 mm。由此可见,内外缸若不同步冷却,就可能导致外缸收缩过快,引起动静碰磨。
通过上述检查分析,判断透平间缸体过度冷却为造成缸体动静碰磨的最可能因素,但还需开缸检查及后期开机验证。
由于机组实际已发生动静碰磨,由于部分内窥镜探孔无法开启,导致无法判断整机内部损伤情况,所以对该机组进行了开缸检查。检查结果见图3,发现压气机8/9级动叶叶顶有摩擦痕迹,压气机轮盘也有光亮的摩擦痕迹,其余叶片正常。通过对上次大修间隙数据核对,发现8/9级叶片间隙为最小间隙。进一步可以验证动静碰磨为压气机内外缸不均匀冷却引发。
图3 压气机转子碰磨
对压气机动叶磨损严重的各道叶片重新打磨后机组重新装复,并对各道间隙进行复测。
通过比较各项检查数据,虽然此次停机状态下盘车跳闸发生了两次,但是并未对机组后续运行造成不利的影响。通过开缸检查也证实了这一点,部分叶片虽有动静碰磨,但也是轻微的,叶轮顶端没有大的卷曲或磨损,GE公司认为这不会对燃气轮机运行产生影响。
机组检修完成后,进行盘车状态试运、高盘状态试运,机组各项指标均正常后,机组进行了点火并网试运行,各项指标均无异常,恢复到正常运行状态。
通过规范运行操作,机组已投入运行三个多月,且经历了多次启停,均无异常。进一步说明机组停机后,风机的过度投运引发的缸体过度收缩是本次缸体碰磨的根本原因。
结合本次事件对现场燃气轮机的操作提出以下预防性建议:
(1) 严格按照GE操作手册,规范88BT风机启停,严禁在运行及启停阶段开启透平间各道出口。
(2) 检查燃气轮机透平间火焰探测器上的闭冷水管线,确保无漏点。
(3) 对燃气轮机各道密封冷却空气管线进行检查,确保无泄漏。
(4) 对燃气轮机缸体的过度漏气引发的透平间高温进行处理,减少由此引发的振动风险。