石玉飞 郭 蕾 朱江涛
(深圳市面粉有限公司,广东深圳 518057)
随着食品工业的快速发展,小麦粉专用化、定制化程度越来越高,食品安全等各方面对制粉企业都提出了更高的要求。如何制造出令人更加放心的产品,满足社会需求,对于面粉厂来说,必须与时俱进,不断创新,完善企业各项硬件设施。
清理是小麦制粉前提与基础,其效果直接影响面粉质量。清理主要包括筒仓初清和麦间清理,清理工艺完善程度和设备性能是影响清理效果关键。文中介绍某企业制粉车间清理工段存在的问题与解决方案,通过实施,达到了提高小麦清理效果、改善生产环境、提高产品质量的目的[1]。
该厂原有工艺和设备是20 世纪90 年代从意大利奥克利姆公司引进的,日处理小麦300 t,由于公司当时主要使用进口小麦生产,杂质少,所以引进的工艺和设备还是比较先进的,满足了当时的企业要求。但在经过二十年的使用后,一方面,设备老化、磨损严重、性能大大降低,另一方面,清理工艺也不能满足目前部分使用国产小麦和产品质量提高的要求。随着社会对企业环保、安全要求,以及客户对产品的质量要求越来越高,落后的技术条件已经严重制约着企业的长远发展,创新改造迫在眉睫。
因清理工艺较为简单,而目前国产小麦使用量增加,原有工艺已不能够满足清理杂质含量较高的国产小麦要求。由于设备使用多年,清理效果明显下降。所以,清理工艺落后、设备严重老化是造成小麦粉加工精度低的主要原因。
筒库初清工艺:卸粮→振动筛→振动筛→立筒仓→振动筛→吸风分离器→毛麦仓。
入筒仓工艺虽有二道筛理工序,但振动筛产量只有50 t/h,已不能满足快速卸粮需要。如果产量太大,如遇杂质含量较高的小麦时,二道同样的筛理对杂质去除量根本达不到要求,导致出仓困难,增加了麦间清理压力等问题,不利于后续操作。
麦间清理工艺:毛麦仓→配麦器→磁选→流量称→振动筛→吸风分离器→去石机→滚筒精选机→打麦机→吸风分离器→强力着水机→一次润麦→配麦器→强力着水机→二次润麦→配麦器→打麦机→吸风分离器→振动筛→吸风分离器→去石机→净麦仓。
滚筒精选机是利用物料长度或粒形的不同,将原料中与小麦差别不大的杂质分选出来,可有效去除大麦、燕麦、荞子、并肩泥块,但由于其袋孔易磨损,使用长时间后易造成精选效率下降。而霉变、黑粒小麦含有一定量的真菌毒素,食用后可能引起食物中毒,随着食品安全要求的提高,必须有效去除小麦中霉变、黑粒小麦,但它们难以通过滚筒精选机分离。
吸风分离器的风机叶轮易磨损,轻杂不易沉降又回到麦流中,影响清理效果。
打麦机的打板易磨损,且打击会对麦粒造成损伤,使破损粒增加,麦皮破碎,影响磨粉机研磨。
由于原工艺主要使用进口小麦,轻杂较少,初清工序原有的通风除尘系统只有一套,接粮、初清设备及管道共用。使用国产小麦后,接粮系统中吸风风量及风压明显不足,且卸粮坑裸露,导致接粮时扬尘多,对车间及周边环境污染严重。
筒库初清[2]包括两个部分:进仓初清系统和出仓初清系统。
进仓初清系统是指小麦从卸粮坑到入立筒库的清理过程,出仓初清系统是指小麦从立筒库出来到入毛麦仓的清理过程。
2.1.1 筒库初清系统改造目标要求
(1)扬尘要求:基于环保和产品质量要求,卸粮坑及其附近的扬尘90%以上被吸走,扬尘往外扩散的距离在接卸粮坑范围3 m 以内,尽量不向周围环境扩散。初清间设备保持适当负压状态运行,不往外散发扬尘。
(2)产量要求:接粮产量80 t/h 以上,全通12 mm 筛孔;筒库出仓到毛麦仓提麦产量30 t/h 以上,全通9 mm 筛孔。
(3)初清除杂要求:初清除杂进入毛麦仓之前去除原粮中20%以上的轻杂。
2.1.2 筒库初清系统技术改造方案
(1)设置四套通风除尘风网
封闭卸粮坑西侧厂区通道,通道上南北向各加装一座电动卷闸门用于通行,这样可以解决过堂风的形成。拆除旧风网,设置四套通风除尘风网(A1、A2、A3、A4),其中 A1、A2 风网用于卸粮坑的吸风口以及下脚设备吸风,A3 风网用于进仓清理设备吸风,A4 风网用于出仓清理设备吸风。
(2)调整工艺与设备
调整后的筒库初清工艺:卸粮→振动筛(2 台MTRC-150/200 振动筛并联)→垂直吸风道(MVSL-150)→立筒仓→振动筛(TQLZ-150/200)→垂直吸风道(MVSL-150)→毛麦仓。
振动筛选用布勒高效振动筛,振动筛并联后的筒库初清产量达到100 t/h,同时配套增加垂直吸风道处理轻杂和尘土。
2.2.1 麦间清理的改造要求
(1)小麦清理产量不低于15 t/h;
(2)去除98%以上异种粮粒和霉变、黑粒小麦;
(3)面粉含砂量小于0.02%;
(4)入磨小麦指标要求:已去除99 %以上轻杂和虫蚀粒、病斑粒、瘪麦等小麦。
2.2.2 麦间清理系统技术改造方案
(1)调整后的清理工艺与设备
毛麦仓→配麦器→磁选→流量称→振动筛(SPV-15N)→吸风分离器(TRC-15R)→去石机(TSV-20)→去石机(MTSD-120/120)→色选机→打麦机(MHXT-15/80)→垂直吸风道(MVSL-100)→强力着水机→一次润麦→配麦器→强力着水机→二次润麦→配麦器→打麦机(MHXT-15/80)→吸风分离器(TRR-100)→振动筛→吸风分离器(TRC-10R)→去石机→吸风分离器→净麦缓冲仓。
(2)更新打麦机
更换现有两台打板式打麦机,改为具有揉磨作用的布勒打麦机,打麦机产量达到15 t/h 以上,打麦机后配套风选设备清除麦毛、麦灰及轻杂。
(3)增加色选机
色选机不仅可以清除大部分异种粮粒,还可以清除霉变、黑粒小麦,将滚筒精选机更换为色选机,可以大大减少异种粮和霉变、黑粒小麦。
(4)更新与增加去石机
在一次去石后增加一道去石工序,设备为布勒高效去石机,确保净粮含砂量达标,以降低面粉的含砂量和灰分。
(5)入磨前增加风选器和中间分离器
入磨前增设风选器和中间分离器,用于捡出小麦尚存的少量影响面粉品质的虫蚀粒、病斑粒、瘪麦等小麦,并将其送入B4 皮磨研磨,以减少对前路面粉质量的影响。
(1)环保方面
改造后,由于封闭了通道,形成了一个较密闭的作业空间,吸风效果好,卸粮时产生的扬尘能很快地被吸走,对周边环境有很大的改善,达到了设计目标。
(2)清理能力
改造后,初清能力达到100 t/h,麦间清理能力达到15 t/h,由于提高了初清效果,出仓顺畅,为麦间清理打下良好基础。
(3)清理效果
更新振动筛、风选器、打麦机、去石机及增加色选机后,清理效果改善明显。入磨净麦灰分比改造前降低0.02 %以上,面粉质量指标、卫生指标大幅提高。
通过技术改造,产品质量得到保证,提高了产品的市场占有率和竞争力,增强了公司的发展后劲。