PROTOS MAX-M8 滤嘴接装机供胶装置的改进

2021-03-24 05:28:22余宇文李德法
烟草科技 2021年3期
关键词:滤嘴隔膜泵乳胶

余宇文,李德法,赵 龙

1. 广东中烟工业有限责任公司广州卷烟厂,广州市荔湾区东沙环翠南路88 号 510385 2. 许昌烟草机械有限责任公司,河南省许昌市永昌路6 号 461000 3. 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂,山东省青岛市株洲路137 号 266000

PROTOS M8 卷接机组(简称M8 机组)和PROTOS M5 卷接机组(简称M5 机组)是德国HAUNI 公司生产的当前最先进的超高速卷接设备。M8 机组由VE-M8 供料成条机、SE-M8 卷烟机和MAX-M8 滤嘴接装机组成,生产能力为2 万支/min;M5 机组由VE-M5 供料成条机、SE-M5 卷烟机和MAX-M5 滤嘴接装机组成,生产能力为1.2万支/min。其中,MAX-M8 与MAX-M5 接装机均采用喷涂式供胶装置,将乳胶加压后在程序控制下打开或关闭喷嘴,实现接装纸上胶功能。在生产运行中,MAX-M5 供胶装置性能稳定,能够满足滤嘴接装要求;但MAX-M8 在生产速度提高后,供胶装置容易出现故障,导致接装后烟支产生泡皱、漏气、滤嘴脱落等质量问题,检查发现乳胶中有气泡现象,严重时会因为胶压不足而造成设备停机。为保证烟支滤嘴接装质量,陈瑜等[1]将PASSIM 卷接机组改进为胶池式上胶;王英等[2]改进了YJ24 接装机供胶系统;张卫宾等[3]、王永峰等[4]分别改进了YJ29 接装机和PROTOS 卷接机组的控胶辊;尹洪禹等[5]、梁志宏等[6]应用气动隔膜泵分别改进了ZJ17 和PROTOS70 卷接机组供胶装置。针对超高速卷接机组,周斌等[7]、盛浩然等[8]分别对M8 机组的烟支切割技术和切烟管轮技术进行了研究;李理等[9]对M5 机组的梗签输送装置进行了改进;蔡培良等[10]优化设计了M5 机组的残烟自动回收分类装置。上述改进设计有效提高了卷接机组的运行稳定性,但对于MAX-M8 供胶装置的研究及改进则鲜见报道。为此,通过对MAX-M8 供胶装置结构进行分析,应用流体力学原理对供胶装置进行改进,以期提高滤嘴卷烟的接装质量。

1 问题分析

1.1 存在问题

MAX-M5 与MAX-M8 滤嘴接装机均采用喷涂式供胶装置,该装置主要由供胶单元、喷嘴单元、喷嘴水清洗单元3 部分组成,见图1。其中,供胶单元包括阀岛(1)、冷却装置(2)、气动隔膜泵(3)、储胶桶(5)、电控装置(9)等;喷嘴单元包括喷胶控制阀(6)、喷嘴等;喷嘴水清洗单元包括排水泵(7)、水箱(4)、洒水装置(8)等。生产中乳胶存放于密闭的塑料桶内,当需要对接装纸喷涂上胶时,供胶装置通过阀岛(1)上的电磁阀控制气动隔膜泵(3)工作,将乳胶加压到0.41 MPa,再由喷胶控制阀(6)对气动隔膜泵(3)输出的乳胶压力进行调整,将乳胶压力调整至0.2 MPa 后,提供给接装机的喷嘴式上胶器,由喷嘴将乳胶均匀喷涂到接装纸上,完成接装纸上胶。当接装机停止工作,接装纸停止喷涂上胶时,喷嘴旋转到清洗位置,利用清水清洗喷嘴并保持湿润。

生产中发现MAX-M8 供胶装置经常因乳胶气泡或胶压不足产生漏气、泡皱、滤嘴脱落等质量缺陷烟支,甚至因胶压不足导致故障停机;而MAX-M5 供胶装置工作稳定,能够满足滤嘴接装要求。可见,卷接机组生产速度由1.2 万支/min 提高到2 万支/min 时,供胶装置无法满足MAX-M8的生产要求,需要对供胶装置进行优化和改进。

图1 改进前MAX-M8 接装机供胶装置结构示意图Fig.1 Schematic diagram of structure of adhesive supply system in MAX-M8 filter assembler before modification

1.2 原因分析

分析发现,MAX-M8 生产运行时产生乳胶气泡或胶压不足的原因:一是乳胶黏度高、流动性差,中高速机组要求的乳胶黏度为1 400~3 000 mPa·s。二是乳胶输送管道过长,导致压力损失过大。由图1 可见,气动隔膜泵位于供胶装置上部,而储胶桶和喷胶控制阀位于供胶装置下部,气动隔膜泵需要通过较长管道抽吸乳胶,对乳胶加压后再通过较长管道压入喷胶控制阀,因此产生较大的压力损失。三是气动隔膜泵的流量、压力等参数无法满足正常生产需求。

2 改进方法

由图2 可见,改进后MAX-M8 供胶装置将气动隔膜泵(3)由上置式改为下置式,并将其布置于储胶桶(5)及喷胶控制阀(6)的一侧;缩短气动隔膜泵(3)的管道长度,同时将抽吸乳胶方式改为重力压入乳胶,经气动隔膜泵(3)加压输出的乳胶直接进入喷胶控制阀(6),减少管道压力损失,提高乳胶压力稳定性。

2.1 缩短管道长度

由于MAX-M8 供胶装置的管道长、转弯及接头数量多,根据流体力学原理[11],直圆管层流运动时的沿程压力损失计算公式为:

图2 改进后MAX-M8 接装机供胶装置结构示意图Fig.2 Schematic diagram of structure of adhesive supply system in MAX-M8 filter assembler after modification

管道入口、出口、转弯、接头等局部的压力损失为:

式中:ΔPr─局部压力损失,Pa/m;ζ─局部阻力系数。

因此,在流体的黏度、密度、压力及流速相同时,管路总压力损失为:

由公式(2)可知,当输送管道直径和乳胶黏度不变时,在流速基本稳定的前提下,输送管道越长,其输送液体的压力损失越大,因此缩短管道长度可减少乳胶的压力损失。已知接装乳胶黏度μ=2 100 mPa·s,密度ρ=1 200 kg/m3,管道直径d=0.022 m,机组全速运行时乳胶需求量Q=0.125 L/min,则乳胶的流速V=0.055 m/s。分别取管道长度L=2.5 m 和1.3 m,根据公式(2)计算可得管道沿程压力损失ΔPf=19 090 Pa/m 和9 927 Pa/m。改进后取消了7 个扩口式接头、1 个变径接头和2 个管道转弯,查询资料得到ζ扩=2,ζ变=11,ζ弯=1.04[11],根据公式(3)计算可得局部压力损失ΔP r≈500 Pa/m。分析可见,将管道长度缩短1.2 m,管道接头数量由原来的14 个减少到6 个后,乳胶输送管道的压力损失可降低50%。

2.2 增大气动隔膜泵流量

气动隔膜泵是一种新型流体输送装置,MAX-M8 供胶装置使用的是德国ALMATEC 公司的CX20EES 气控型气动隔膜泵。CX20EES 气动隔膜泵以水为介质时,每个脉动液体输出量为20 mL,当工作频率为3、5 和7 Hz 时的流量分别为3.6、6.0 和8.8 L/min,流量与扬程(表示输出压力,1 mmH2O=9.8 Pa)的特性曲线见图3。当输入气动隔膜泵的空气压力为0.5 MPa,工作频率分别为3、5 和7 Hz 时,流量与扬程基本呈反比关系。改进前当卷接机组启动及低速运行时,气动隔膜泵设定的工作频率为3 Hz;当运行速度达到2 万支/min 时,用胶量增大,气动隔膜泵设定的工作频率为5 Hz。

图3 CX20EES 气动隔膜泵流量特性曲线Fig.3 Characteristic curve of flow rate of CX20EES pneumatic diaphragm pump

研究发现,流体黏度与流量呈反比关系,黏度越大,泵送流量越小[12],流体黏度与流量关系曲线见图4。当乳胶黏度达到2 000 mPa·s 时,气动隔膜泵的流量会降低到清水流量的3%;当黏度达到3 000 mPa·s 时,泵送流量仅能达到清水流量的2.5%。MAX-M8 工作时乳胶需求量约为7.5 L/h(即0.125 L/min),当乳胶黏度达到3 000 mPa·s时,乳胶与清水输出流量的比率为2.5%,故折算成清水时的输出流量为0.125 L/min÷2.5%=5 L/min。考虑到管道压力损失及输出稳定的需要,乳胶输出量应不低于使用量的150%(即7.5 L/min),而此时CX20EES 气动隔膜泵折算成清水时的理论流量为20 mL×5 Hz×60 s= 6 L/min,无法满足正常使用需求。将气动隔膜泵的工作频率调整至7 Hz,折算成清水时的理论流量为8.4 L/min,但由于乳胶黏度高、流动性差,供胶速度未有明显改善,乳胶中依然存在气泡现象。为此进行了乳胶黏度试验,在黏度为3 000 mPa·s,质量为20 kg 的乳胶中加入500 mL 蒸馏水进行稀释,将乳胶黏度降低到2 100 mPa·s 后再加入MAX-M8 供胶装置开始生产,当运行速度达到2 万支/min 时仍出现漏气、泡皱甚至滤嘴脱落烟支,说明通过降低乳胶黏度的方法无法解决现存问题。

图4 黏度对输出流量的修正曲线Fig.4 Correction curve of viscidity to output flow

为提高气动隔膜泵的流量,改进后MAX-M8供胶装置选用CX50EES 代替CX20EES 气动隔膜泵。同样,CX50EES 以水为介质时,每个脉动输出液体量为50 mL,流量与扬程的特性曲线见图5。已知当乳胶黏度达到2 100 mPa·s 时,气动隔膜胶泵的流量约为清水时的2.8%。改进后供胶装置仍将输入气动隔膜泵的空气压力调整为0.5 MPa,当卷接机组启动及低速运行时,气动隔膜泵的工作频率分别设定为1 和3 Hz,此时气动隔膜泵折算成清水时的理论流量为3 和9 L/min;当机组运行速度达到2 万支/min 时,用胶量增大,气动隔膜泵的工作频率分别设定为3 和5 Hz,此时气动隔膜泵折算成清水时的理论流量为9 和15 L/min,均能满足生产需求。

图5 CX50EES 气动隔膜泵流量特性曲线Fig.5 Characteristic curve of flow rate of CX50EES pneumatic diaphragm pump

3 改进效果

3.1 试验设计

材料:“双喜(硬经典1906)”牌卷烟烟丝(广州卷烟厂提供);竖罗纹卷烟纸(规格为53 mm×4 000 m,民丰特种纸股份有限公司);接装纸(规格为39.5 g/m2×60 mm×2 500 m,广州市都恒盛印刷包装有限公司);接装胶为环保型乳胶[黏度为2 100 mPa·s,汉高(中国)投资有限公司]。

设备:PROTOS M8卷接机组(德国HAUNI公司)。

方法:在MAX-M8 供胶装置中加入黏度为2 100 mPa·s 的乳胶,为保持乳胶压力恒定和上胶均匀,要求上胶过程中需产生部分回流胶,回流乳胶量应不低于使用量的50%,以保证供胶装置具有一定冗余能力。M8 机组运行速度为2 万支/min时,将输入CX50EES 气动隔膜泵的空气压力调整至0.5 MPa,胶泵输出乳胶压力调整至0.41 MPa,分别以不同工作频率进行对比试验,统计改进后胶泵的供胶量及溢流量,以及改进前后各3 个月的设备运行数据。

3.2 数据分析

由表1 可见,改进后气动隔膜泵在3、5 和7 Hz这3 种工作频率下,乳胶的溢流量均超过使用量的50%。虽然MAX-M8 采用溢流阀封闭溢流,避免产生胶液污染,但溢流量过大会造成乳胶发热,影响乳胶黏度。为此,在M8 机组启动及低速运行时,气动隔膜泵工作频率设定为1 Hz;机组高速运行时,气动隔膜泵工作频率设定为3 Hz;当供胶装置的压力开关检测到乳胶压力低于0.41 MPa 时,控制系统将自动提高工作频率,增加供胶量,以满足滤嘴接装要求。由表2 可见,改进后乳胶供给故障由4 次/月减少到0,泡皱及漏气烟支由115支/班次减少到37 支/班次。

表1 改进后不同胶泵工作频率下的供胶情况Tab.1 Test data of adhesive supplying under different frequencies of adhesive pump after modification

表2 改进前后供胶装置测试数据①Tab.2 Date of adhesive supply system before and after modification

4 结论

改进后的MAX-M8 接装机供胶装置,调整了气动隔膜泵的安装位置,将气动隔膜胶泵与储胶桶直接相连,缩短了气动隔膜泵供胶管道长度,使加压后的乳胶以最短路线压入喷胶控制阀,减小了管道压力损失;重新设计选型并更换气动隔膜泵,以提高气动隔膜泵流量。以广州卷烟厂提供的“双喜(硬经典1906)”牌卷烟烟丝及辅料为对象进行测试,结果表明:改进后供胶装置未出现因胶压不足而产生的停机现象,接装后泡皱及漏气烟支由改进前的115 支/班次减少到37 支/班次;机组运行稳定,有效提高了卷烟产品质量,在同类设备中具有推广应用价值。

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