张振林,马美华,刘广亮
(鲁泰纺织股份有限公司,山东 淄博 255100)
纺织企业漂染实验室作为大批量染色前的关键工序,出样时间直接影响大货交期,若小样生产不出,大货将无法生产。对实验室小样生产效率和合格率的需求,促使实验室朝全流程、自动化、标准化的中央集成控制方向发展,如何提高小样的生产效率、一次合格率及重现率,降低劳动强度和减少用工,是目前亟待解决的问题。
1.1 劳动效率低
a) 在漂染实验室,元明粉、纯碱以及整个流程中所用染色小样全部为手动称量。每天需称量元明粉和纯碱约1500份,若熟练打样工为12人,每分钟称量约8份,总用工时约4 h才能完成,流程繁琐,劳动强度大,自动化程度、称量精度及生产效率低。
b) 实验室称量元明粉、纯碱的传统方法是使用精密天平,根据所需用量进行手动称量,完成后放置在加料的纸片上,重复此动作直至称量完所需份数。
c) 根据生产要求需进一步缩短小样称量流程,提高工作效率,减轻工人劳动强度,减少用工人数,则需对称量方式进行优化改进,研究元明粉、纯碱自动称量装置,实现设备替代人工称量。
1.2 标准化需求和自动化程度待实现
实验室现有的染色工艺需要持续完善和简化操作,形成工艺标准化及作业标准化;计划排产、推行中央集成控制系统还存在技术瓶颈;元明粉、纯碱采用人工称量影响准确度,差异性较大。
1.3 成本损耗
人工称量过程中存在一定的撒漏,造成元明粉、纯碱损耗,增加成本。
针对以上问题,研发了小样粉体自动称量装置,结构示意如图1所示。
1—左右行走电机;2—搅拌+加料电机;3—料筒;4—搅拌器;5—螺旋下料口;6—纸杯;7—天平;8—同步带;9—轨道。图1 小样粉体自动称量装置结构示意
a) 使用 MODBUS 通信协议,电脑能高效下载或上传配方和记录。
b) 触摸式彩色人机界面,兼容三菱系列PLC,实现自动化控制[1]。
c) 机体使用铝合金型材,含1套防风防潮密封柜。
d) 采用单相交流电供电,电压为220 V。
e) 移动单元含3套皮带滑台和2套步进电机,实现粉体单元自动对准。
f) 称量单元含1套步进电机、1组磁力定位模组和1组磁力控制出粉模组[2],实现小样粉体自动称量。
g) 配有操作系统软件,实现批次配方下发和记录上传,可追溯历史记录。
h) 配有ERP接口,可实现实验室生产管理系统直接控制。
a) 分别为元明粉和纯碱粉末原料设计2个容量各为1 kg的储料缸,两者分别通过伺服电机控制称重螺杆给料,在给料过程中再通过电子天平称量不断读取称重数据,并与设定的目标值进行比较。开始时采用大剂量快速出料,在接近目标值时精确微量给料,设计、安装防泪滴托盘装置[3],应用程序编写防泪滴托盘控制程序,称量精度为±0.01 g。
b) 设计1套机械手[4],1套伺服电机控制螺杆给料的定量称量系统,采用精密电子天平(精度为±0.01 g),配工艺操作、调试触摸显示屏、PLC逻辑控制,电脑安装PLC应用程序输入输出数值。
c) 设计2组称量杯盘,每组称量杯盘为12个,2组共有24个,1次最多称量24份。
d) 设计专用称量器皿,将搬运、打样、加料等工作流程标准化。
e) 称量速度为平均6 min完成称量24杯,8 h最多可称量元明粉和纯碱1900份。
f) 设计制作专用防潮称量纸量杯,解决结露沾杯影响质量称量问题。
4.1漂染实验室作为关键工序,是漂染技术的核心,其工序繁多、劳动频次高,需要标准化和自动化来支撑。小样粉体自动称量装置的研发与应用,提高了生产效率,缩短了出样时间,为实现实验室设备自动化打通技术瓶颈。
4.2元明粉、纯碱自动称量装置的应用,实现设备替代人工称量,结合皂洗设备自动化改造,节约用工1人,降低了工人的劳动强度。
4.3实现了实验室自动化中央集成控制系统的标准化生产,提高一次出样率和一次合格率,保障了实验室全流程自动化、标准化中央集成控制系统的有效实施。