云南某高硫铅锌矿流程优化试验研究*

2021-01-26 01:42马原琳谢立志
化工矿物与加工 2021年1期
关键词:中铅原矿精矿

马原琳,吕 超,谢 峰,谢立志

(1.昆明冶金研究院有限公司,云南 昆明 650031;2.云南省选冶新技术重点实验室,云南 昆明 650031;3.共伴生有色金属资源加压湿法冶金技术国家重点实验室,云南 昆明 650031;4.彝良驰宏矿业有限公司,云南 昭通 657602)

0 引言

我国铅锌矿产资源较为丰富,但贫矿多富矿少,单一矿少,复杂难处理伴生矿多[1-2]。随着长期的开采利用,资源紧缺问题逐渐凸显,易选铅锌矿石资源已消耗殆尽,矿石性质日趋贫细杂化,贫化矿产资源的高效回收利用显得尤为重要[3-5]。近年来,提高矿产资源回收利用率一直是国内外选矿工作者的重点研究方向,其中粗精矿再磨是提高目的矿物解离度及浮选指标、增加资源利用率的有效方式之一[6-8]。

本文针对云南某铅锌选矿厂存在的硫精矿中铅锌含量高、铅精矿中铅品位低的问题,提出采用铅硫混合粗精矿再磨工艺来提高浮选指标。该选厂采用的是“铅硫混选再分离—尾矿选锌”的浮选工艺流程,在实验室条件下,模拟现场生产流程,开展直接浮选和再磨点再磨后的浮选对比试验研究,确定再磨的合理工艺流程参数,以达到提高浮选指标的目的。

1 原矿分析及试验方案

1.1 原矿多元素分析

对原矿进行了化学多元素分析,结果见表1。

表1 原矿多元素分析结果 单位:%

由表1可知,原矿中主要的有价回收元素是铅、锌、硫,其质量分数分别为6.45%、17.30%、32.11%,是典型的高硫铅锌矿石,主要脉石为SiO2和CaO。

1.2 原矿的铅锌物相分析

对原矿进行了铅锌物相分析,结果表明,该矿为硫化铅锌矿,原矿中的铅和锌主要赋存于硫化物中。

1.3 试验方案

选厂试验流程为“铅硫混选再分离—尾矿选锌”,其中铅硫混选作业经过2粗2扫2精、混选精矿进入铅硫分离作业,采用抑硫浮铅工艺,经过1粗2精2扫得到铅精矿和硫精矿;尾矿进行选锌作业,经过2粗2扫得到锌精矿和尾矿。经探索,选择铅硫混合粗精矿为再磨点,通过再磨优化工艺流程,以实现提高浮选指标的目的。

试验矿样取自分级机溢流矿浆,铅硫混合粗精矿取自选厂铅硫粗选作业泡沫产品,试验用水为实验室自来水。在实验室条件下,以实际浮选指标为依据,结合单体解离度研究成果,确定合适的再磨细度,进行开路试验及闭路试验,并与原流程试验结果进行对比,论证再磨与不再磨的差异及必要性。

2 优化流程试验

2.1 铅硫粗精矿再磨试验

2.1.1 铅硫粗精矿单体解离度分析

选厂生产流程存在硫精矿铅锌含量高、铅精矿中铅的品位不高等问题,因矿物的单体解离度是影响浮选指标的重要因素[9],且原矿中方铅矿和闪锌矿主要呈粗粒嵌布,少量呈细粒嵌布,推测原因可能是目的矿物未能充分单体解离[10],故对铅硫混合粗精矿进行了单体解离度分析,结果见表2。

表2 铅硫混合粗精矿解离度测定结果

由表2可知,全样综合单体解离度为:闪锌矿75.04%、方铅矿76.98%、黄铁矿81.27%;各矿物单体解离度均不高,故考虑采用铅硫混合粗精矿再磨工艺提高目的矿物的单体解离度。

2.1.2 铅硫混合粗精矿再磨细度试验

对铅硫混合粗精矿进行再磨细度试验,试验流程见图1,结果见表3。

图1 再磨细度试验流程

表3 再磨细度试验结果 单位:%

由表3可知,随着铅硫混合粗精矿再磨细度的提高,铅精矿中铅品位和回收率总体呈先升后降的趋势,锌品位和回收率呈下降的趋势,而中矿1锌品位和回收率呈上升的趋势。由此得出:再磨后,部分连生体解离,脱锌效果更好。结合技术指标和生产成本综合考虑,再磨细度宜选择-325目质量分数占70%。

2.1.3 再磨后铅硫混合粗精矿单体解离度分析

铅硫混合粗精矿再磨细度试验确定选别的最佳再磨细度为-325目质量分数占70%,为了考查该再磨细度下磨矿产品各目的矿物的单体解离情况,对其进行了单体解离度分析,结果见表4。

表4 铅硫混合粗精矿再磨后解离度测定结果

由表4可知,全样综合单体解离度为:闪锌矿84.12%、方铅矿82.80%、黄铁矿88.09%。通过粗精矿再磨工艺,各目的矿物单体解离度均有提高,闪锌矿单体解离度提高了9.08个百分点,方铅矿单体解离度提高了5.82个百分点,黄铁矿单体解离度提高了6.82个百分点。结合最佳再磨细度试验结果,铅硫混合粗精矿再磨流程优化能有效提高浮选指标。

2.2 全流程开路优化试验

为了进一步对比流程优化前后的浮选指标,在最佳药剂制度下进行了全流程开路试验,试验流程见图2,结果见表5。

图2 全流程开路试验流程

表5 全流程开路试验结果 单位:%

由表5可知,不再磨开路试验获得Pb品位为62.99%的铅精矿、Zn品位为50.96%的锌精矿,其中需返回铅硫粗选Ⅱ的铅硫精选尾矿中矿8的Zn回收率为5.39%。经再磨开路试验,得到Pb品位为65.92%的铅精矿、Zn品位为51.26%的锌精矿,其中需返回铅硫粗选Ⅱ的铅硫精选尾矿中矿8的Zn回收率为8.30%。

试验发现,通过铅硫粗精矿再磨,有更多的闪锌矿进入了中矿8,可理解为解离后更多单体闪锌矿进入了中矿,经过中矿循环,提高了锌精矿中锌的回收率[13];另外再磨后的硫精矿中铅、锌含量有所降低,铅精矿中的锌含量也有所降低,说明铅硫混合粗精矿再磨能有效提高浮选指标。

2.3 全流程闭路优化试验

在开路试验的基础上进行了全流程不再磨与再磨闭路试验,试验流程见图3,结果见表6。

图3 全流程闭路试验流程

表6 全流程闭路试验结果 单位:%

由表6可知,通过铅硫混合粗精矿再磨,铅精矿中铅品位提高2.05个百分点,回收率提高1.75个百分点,同时锌的品位下降,硫精矿中铅、锌品位有所降低;锌精矿中锌的回收率提高2.28个百分点。说明再磨工艺能有效提高该矿石的浮选指标。

3 结论

该铅锌矿含有有价元素铅、锌、硫,其品位高,为提高浮选指标,在原流程基础上进行了优化试验,得到以下主要结论:

a.单体解离度是影响浮选的关键因素,试验结果表明,铅硫混合粗精矿目的矿物单体解离不充分,经再磨提高了目的矿物的单体解离度,从而可以有效提高浮选指标。

b.铅硫混合粗精矿优化试验结果表明:再磨后的铅精矿中铅的品位和回收率升高,锌的品位和回收率降低;硫精矿中铅和锌的品位和回收率均降低;锌精矿中锌的品位升高、铅的品位下降,说明铅硫混合粗精矿再磨后可返回更多的锌,从而提高铅精矿、硫精矿和锌精矿的品质。

c.全流程优化试验结果表明:铅硫混合粗精矿再磨后,铅精矿中铅品位提高2.05个百分点,回收率提高1.75个百分点,锌品位下降;硫精矿中铅和锌品位均下降;锌精矿中锌的回收率提高了2.28个百分点。

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