张 蓟
(上海港湾基础建设(集团)有限公司,上海 200434)
真空预压是软土地基处理的一种常用方法,适用于以黏性土为主的软弱地基,经过大量的理论研究和工程实践,逐渐形成了一套基本成熟的理论体系和施工工艺。真空预压地基处理方法对于处理淤泥及淤泥质土具有处理效果好、污染少、经济效益好等优点。实际应用中,主要包括自然成因的软基,比如:海相、湖相以及河相沉积的软弱粘性土,也包括人工成因的软基,比如:大面积的围海吹填造陆成为沿海地区土地。上述地基,真空预压已经有较多的成熟应用。而对于人工成因的新近陆运回填的软土地基,真空预压的应用相对而言尚且不多。笔者通过实际工程应用,对真空预压在新近陆运回填的软土地基中的指标进行分析验证,为相关地基处理提供技术参考。
项目位于东南地区,场地面积约为7 000 m2,拟建物为住宅。初始场地为池塘,深度5 m~15 m,平均约12 m。先通过陆运回填的方式回填,回填土主要为淤泥质土。回填之后进行地基处理,主要目的是提高回填软土的强度,消除主要的工后沉降,为上部结构施工提供场地预处理效果。
回填完成3个月后,进行场地工期勘察,根据勘察报告,本工程所涉及的各地基土层为①回填土,灰色,软塑,由淤泥质土、黏性土组成,土性极不均匀,回填方式为人工回填,回填年限约为 0.5年,高压缩性;②淤泥质黏土,浅灰色,软塑,土性较均匀;③粉砂,密实。
各土层主要物理力学参数见表1。
表1 工前勘察物理力学参数表
真空预压设计分为排水板和真空固结两个主要部分,排水方案设计:砂垫层0.5 m,排水板间距1.0 m,三角形布置,设计深度为18 m。真空固结设计:真空预压80 kPa满载后,固结度达到90%~95%,最后10 d平均沉降速率不超过0.2 cm/d,预计的固结时间为150 d~180 d。真空预压设计断面如图1所示。
设计阶段对①回填软土的强度增长进行了预测,假设①回填软土为正常固结土,根据式(1):
τft=τ0+ΔσzUttanφcu
(1)
其中,τf0为地基土天然抗剪强度,kPa;Δσz为预压荷载引起的该点处的竖向附加应力,kPa;Ut为t时刻土的固结度;φcu为三轴固结不排水试验推求的土体内摩擦角,(°);τft为t时刻土的抗剪强度。计算结果见表2。
表2 预测回填软土强度增长计算表
1)铺设砂垫层:在原地面铺设一层200 g/m2土工布,其上铺设0.5 m砂垫层,含泥量不大于5%,干密度不小于1.5 t/m3,渗透系数大于1.0×10-2cm/s;
2)施打塑料排水板:间距1.0 m,正三角布置,深度18 m,板头露出砂垫层20 cm,并埋在砂垫层中;
3)安装水平排水系统:滤管间距6 m,主管间距20 m,均埋设在砂垫层中,主管与滤管采用四通连接;
4)铺设一层200 g/m2的土工布;
5)铺设两层PVC真空薄膜,在场地四周开挖密封沟,埋设真空膜并回填黏土,密封沟的深度按照开挖至进入①回填软土层1 m为准;
6)安装真空射流泵8台,均匀布置在场地内,试抽真空,达到设计真空压力要求并稳定72 h后正式抽真空,并开始进行预压期计时和监测;
7)卸载:满载预压达到设计要求后,停泵卸载。
预压期设置3个地表沉降板进行沉降观测。真空达到满载的第一个月,沉降速率较大,平均在1.0 cm/d~2.0 cm/d,之后沉降速率逐渐变小,平均在0.25 cm/d~1.0 cm/d,至第180天卸载时的最后10 d,平均沉降速率0.1 cm/d,累计沉降达到98.8 cm~124 cm,平均111.4 cm,沉降观测曲线见图2,图3。
根据实测沉降数据,采用Asoka方法进行固结度评估, 各沉降板固结度推算见表3。
表3 基于Asoka方法的固结度推算
真空卸载后14 d,对场地进行工后检测,从含水量和不排水强度曲线(如图4,图5所示)可知,经真空预压处理后,地基土得到了较大的改善。含水量从工前的55.79%降至44.50%,不排水强度从工前的12.71 kPa提高到28.49 kPa。
1)有效加固深度。
从0.5 m砂垫层算起,排水板深度18 m,则进入软土层的排水板是17.5 m。根据图4可知,在排水板深度内,0 m~12 m深度改善明显,12 m~17.5 m改善不明显,分析如下:
a.0 m~12 m为新近回软土,欠固结,初始含水量相对较高,平均为61.95%,按照0.8 kPa/m~2.0 kPa/m真空压力的衰减,则估计实际真空压力平均为70 kPa,故改善明显;
b.12 m~17.5 m为原状软土,正常固结,初始含水量相对并不高,平均为49.57%,按照0.8 kPa/m~2.0 kPa/m真空压力的衰减,则估计实际真空压力平均为55 kPa,故改善不明显。
故有效加固的深度是12 m。
2)软土压缩率。
根据监测数据,沉降98.8 cm~124 cm,平均111.4 cm,有效加固深度12 m,则软土压缩率9.28%,而室内试验提供压缩率为10.8%。笔者分析的原因是:室内试验的对土样施加的是80 kPa,而实际上,场地由于真空压力的衰减,等效于在地基土中只施加了70 kPa的压力,故实际压缩率低于试验值。
3)强度增长。
0 m~13 m深度内初始强度平均为9.7 kPa,经过真空预压处理后的强度平均为29.3 kPa,与设计阶段预测27.67 kPa的比较相符。
1)根据表层沉降监测数据、真空满载预压时间、固结度推算和沉降速率结果可知,加固区达到设计卸载标准,地基土大部分固结变形已在真空预压期间完成,加固处理效果明显。
2)对地基土加固前、后物理力学指标对比分析,认为加固后含水量和不排水抗剪强度得以改善。含水量从61.95%降至45.45%,改善16.49%,不排水抗剪强度从9.7 kPa升至29.3 kPa,改善幅度300.88%。
3)一般经验认为,回填黏土在10年左右完成固结,而本项目在新近回填6个月左右就进行地基加固,故地基土在真空预压固结的同时,也在完成自重固结。排水板打设深度18 m,通过处理前后含水量对比曲线以及压缩率分析可知,实际只有0 m~12 m深度的地基土发生了固结沉降,其下卧的原状软土未发生明显的固结。一方面是由于真空压力随深度衰减,但另一方面更主要的是因为新近回填软土为欠固结,在沉降固结过程中比原状土更为显著,吸收了绝大部分的真空固结效用。