陈宗泉
(山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司山西长治047500)
在煤矿生产过程中,矿井通风系统起着举足轻重的作用,其通过形成负压系统将地面的新鲜风流引入到井下,将井下空气中的危害气体含量稀释,从而为工作人员提供安全的工作环境[1~3]。由于矿井生产是一个动态的过程,矿井通风系统必须能够满足生产活动需要,为井下各个位置提供足够的风量,目前许多矿井由于开采范围、深度的改变,导致矿井的地质环境有所变化,为了对矿井通风系统做出合理的优化,有必要对矿井通风系统阻力进行测定,从而分析该系统现状,针对行的提出优化方案[4~6]。本文以山西某矿地质条件为基础,对该矿井的通风系统阻力进行了测试与分析,从而得到了通风系统的不合理性,提出了优化方案,研究结果可对具有相似状况的矿井有一定的参考意义。
山西某矿生产能力为120万t/a,属于低瓦斯矿井。矿井目前开采煤层为3#煤,煤层厚度平均为8.4 m,倾斜角度平均为4°,煤层在整个井田开采范围内具有着较为稳定的赋存状态,采用综采放顶煤方法开采煤层。矿井开拓方式为立井开拓,采用中央并列式通风方式,其中主井负责回风,副井负责进风,矿井主要通风机型号为G4-73-12NO25D离心式通风机。
为了分析矿井通风系统的现状,通常需要对通风系统的阻力进行测量,从而清楚整个系统中阻力的分布情况,得到通风系统的基础数据,为通风系统的优化工作奠定基础。
本次对矿井通风系统阻力的测定采用基点法。首先确定通风系统阻力测量路线,通过多个基点将整个线路分为若干个部分,然后布置两台气压计,其中一台布置在井上以固定位置处,隔一定时间对气压值进行记录,这台气压计的作用主要是记录在监测时间内的地表大气压变化情况,对井下气压数值起到一定的修正作用;第二台气压计布置在已经设计好的基点位置,逐个对基点处的气压进行监测。在得到地表气压值和基点处气压值后,根据通风系统当时的温度、风速以及基点处的标高可以计算出两点之间的通风阻力。
由于该矿井通风方式为中央并列式,测量路线需要选择风量比较大、途经回采工作面的路线作为主要测量路线,并且该路线内巷道具有多种类型与支护方式。该矿井主要测量路线为:副井→西翼轨道大巷→暗斜井→东翼轨道大巷→五采区石门→5306回风巷→5306工作面→5306运输巷→东翼胶带大巷→采区轨道下山→总回风巷→主井→地面。
在测量路线确定后,需要在路线中布置测点,测点需尽量布置在具有代表性的巷道中,并且这些巷道尽量具有风量大、人员易通行的特点,相邻两个测点的风压差最好在20 Pa以上。基于该原则,本次通风测量路线测点共布置50个。
在通风路线及测量布置完毕后,对通风系统阻力进行了测量,并采用计算机对结果进行了分析。该矿井通风路线总阻力为1 841.5 Pa,风硐速压为215.1 Pa,自然风压为11.2 Pa,风机房风压为2 053 Pa,本次测量结果误差为0.72%,小于规程规定的5%,表明本次测量结果足够准确,可以作为通风系统优化设计的数据依据。
测量结果得到后,需要对通风系统风阻情况进行分析,将本次风阻测量路线分为三部分,分别为进风段、用风段以及回风段,其中进风段为副井口到进风大巷区域,用风段为进风石门到回风石门区域,回风段为回风石门到主井口。根据上述划分,50个测量点中的1~7号为进风段测量点,7~26号为用风段测量点,26~50号为回风段测量点,阻力分布图与分布状况如图1、表1所示。
图1 通风系统阻力分布图
表1 通风系统阻力分布情况
从图1、表1中可以看出,三个区段的风阻占比分比为26.8%、27.4%、45.8%,分配比例为2.73:2.74:4.53,该比例合理性较低,对其分析,具体问题如下:
(1)通风系统回风段风阻占比明显过高,主要由于回风段巷道包括胶带巷、总回风巷等巷道摩擦系数较高,并且局部巷道断面较小,仅有8.6 m2,因此造成这些巷道内风阻增大。
(2)位于首采区以及六采区的部分巷道存在着一定的漏风情况,使得风流的一部分流入了采空区,易造成采空区出现自燃现象,因此通风系统稳定性较低。
(3)部分巷道内堆积有闲置的设备与材料,因此造成巷道的有效通风断面减少,风阻增大。
(4)由于目前主要工作面大多分布在八采区,在这些区域巷道需风量较高,而目前该通风系统风量分配存在着一定的不均匀现象。
根据上述分析可知,矿井通风系统存在的问题主要在于部分区域风阻较大,导致矿井各区段风量配比不合理,针对通风系统的问题,本文提出了三个方案来降低风阻,对通风系统进行优化,具体如下:
方案一:由于矿井的胶带巷、总回风巷等巷道断面较小,因此对这些巷道采取扩巷的方法,增大巷道断面面积,减小巷道风阻。针对部分由于围岩变形导致断面减小的巷道,对巷道支护方式进行补强优化,采用高预应力锚杆、锚索,提高巷道支护强度,控制围岩变形,提高巷道有效通风面积。对于矿井内长期闲置、不用的车场,采用构筑风墙的方法对其进行封闭,减少巷道漏风情况。此外在布置工作面时,合理、均衡布置工作面,实现均衡通风。
方案二:由于矿井内没有布置专用回风井,通风线路较长,导致通风阻力较大,因此在井田范围内新修建专用回风井,从而减小通风线路长度,减小矿井风阻。
方案三:对矿井主要通风机进行优化升级,增大通风系统风量,从而提高矿井通风能力,满足井下各位置供风需求。
对比上述三个优化方案,由于方案二修建新风井需要对井下部分工作面进行停产,并且耗费时间多,工程量大,经济成本耗费较大,方案三中对通风机进行优化升级,但目前矿井主要通风机性能已调整至最大,若要提升通风系统能力,只能对通风机进行更换,在经济方面不合理,因此方案二、方案三并不适用。方案一在经济方面比较合理,并且技术实施上可行,因此本文通风系统优化方案确定为方案一。
通风系统优化方案确定后,在2017年进行实施,为有效分析优化后的通风系统状态,对此时的通风系统参数进行了计算机解算,通风系统参数如表2所示。
表2 2017~2019年通风系统参数
从表中可以看出,通风系统优化后,每年通风系统等积孔均大于2 m2,通风难易程度属于容易类别,矿井总风量在4 800 m3/min~6 000 m3/min范围内,能够满足井下供风要求,矿井总风阻在1 300 Pa~1 450 Pa范围内,相较于优化前有了明显的降低,该结果表明优化后的矿井通风系统符合规定要求。
本文以山西某矿地质条件为基础,通过对矿井通风阻力的测量,从而分析出了现有通风系统的状态及问题,提出了三个矿井通风系统优化方案,选择了最合理的方案并在现场进行了实施。根据优化后的通风系统参数,矿井总风量能够满足井下供风需求,并且总风阻有了明显降低,表明本文优化方案较为合理,能够有效改善通风系统的问题。