任基文,杜云
(西南油气分公司采气三厂,四川 成都 430068)
目前,某气田呈现出气井分布广泛,井口压力大,单井产量小的特性,应用多井高压集气,集中注醇开采技艺形式,即为自井口开采出天然气经过φ60~114 mm高压采气管线长距离传送到集气站,尤其在冬季温度0~7 ℃流入集气站技艺程序,通过受热、节流、分离、脱水、计量外输到集气直线,应用高压注醇泵通过注醇管线把甲醇传送到井口采气管线,从而实现防止水合物产生的目标。接下来,文章经过针对高压采气管线导致堵塞的多种原因实施解析汇总,深入研究了高压采气管线堵塞的主因及其防冻措施,给出了对应的建议与意见。
气井在日常生产进程中,自井底开采的地层水与凝析水及其注入甲醇到采气管线。而层流为气液混合物在采气管线中流态的理想情况。毕竟长庆气田绝大多数为中低产气井,单井产量小,位于山区与丘陵区域管线起伏非常大,单井管线距离集气站很远,同时受气井配产、管线内径和粗糙度等不同原因干扰,以至于气液在管线内流态呈现的非常繁杂,毕竟气液重度和粘度的区别化,气相流动太快,相反液相流动非常慢,导致游离水在采气管线低洼位置集中,从而给采气管线水合物产生滋生了首要条件。而气井产液情况和配产有着必然联系[1],试验结果证明:某气田气井临界携液流量是4×104~6×104m3/d,把气井划分为三种,即产量大于临界携液流量6×104m3/d气井,平稳出水与生产,相反极易导致采气管线积液。位于临界携液流量4×104~6×104m3/d气井,间歇出水,且不平稳,在产业量明显上升时,注醇量相应出现不足,从而导致水合物堵塞,生产不平稳。小于临界携液流量4×104~6×104m3/d气井,不产地层水,单产少许凝析水,尤其在冬季生产,伴随着开进时长加长,凝析液量在采气管线渐渐聚集,时有发生地面管线堵塞难题,且生产平稳。
通常生产气井,根据配产及其产液量,来确立科学注醇量,通过网采气管线持续平均灌注甲醇,高效预防管线中水合物产生。油套压差3 MPa之上井筒积液气井,在提产带液或者放空带液时增加注醇量,预防产液量增加或者放空之后管线中游离水清洗干净,关闭井后导致水合物堵塞。针对产液量高,携液能力欠佳,导致管线积液集中气井中,规定时间段来吹扫采气管线,从而高效防止水合物产生。
第一,堵塞问题:气井生产实践中,产生泵压不动,进站压力产量温度一并下降,产液量没有变动,则能推断采气管线有水合物堵塞问题。处理措施:闭合加热炉节流针阀及其进站闸板阀,把注醇泵排量开至最高,注醇两个小时上下,等到进站压力稳定后,按照气井配产开井,查看进站压力变动状况,进站压力慢慢平稳降低时,把注醇流程变更为地面注醇,根据配产调动大注醇量[2]。第二,堵塞问题:气井生产实践中,产生泵压不动,进站压力产量温度一并下降,产液量上升,则能推断出采气管线有水合物堵塞问题。处理措施:把注醇泵排量开至最大,开大或者闭合加热炉节流针阀的方式反复活动数次,留意其进站压力变动状况,在进站压力平稳后,把注醇程序变换到地面注醇,根据配产及其产液状况,调动大注醇量。注醇解堵适合在进站压力,产量降低,采气管线没有产生水合物之前的气井使用的解堵方式。
堵塞问题:进站压力变动大,产气量降低,井口远传油压和进站压力差值大,在气量无变动状况下,分离器偶然产少量液,且进站压力和井口远传油压存在回升现象,采气管线积液导致回压提升,产气量降低,采取开大或关小方式,活动加热炉节流针阀听见气流中夹杂显著水流或者坚硬物体碰撞声,表明采气管线有水合物冰堵问题。处理措施:此井注醇泵排量调动到80%上下,提升配产50%之上,实现提升气流和温度共同成效,致使气流速率确保在3 m/s上下,较大气流速度能够提高气流温度,加强管线积液扰动技能,影响水合物产生与集中,留意查看气流具备较强携液能力,一旦井间积液大量带出,导致采气管线冰堵,且升高加热炉水浴温度,保证节流之后温度在10 ℃之上,预防节流效应导致节流之后管线冰堵而超压。提产带液方式适合在采气管线积液导致产量下滑,轻微冰堵问题的气井使用。
堵塞问题:在气井发生进站压力、产量、温度降低时,且泵压和井口远传油压提升,则表明采气管线已发生水合物冰堵,经过采气管线实施局部放空方式,将压力在非常短时长下降,对应提升水合物温度,促进水合物温度小于管壁温度,水合物会从管壁脱落,且在压力影响下,把水合物由放空管线排出。处理措施:闭合加热炉针阀及其进站闸板阀,开启此井进站旋塞阀,使用放空针阀把控气量放空,留意查看分液罐压力不要大于1 MPa,液位不大于满液位的2/3,相反则需要即刻排除,避免污物有火炬喷出,导致环境破坏,同时及时观察火炬喷出颜色,解析推断水合物冰堵情况及其放空效果。
在进站压力迅速降低,表明堵点距离进站非常近,相反堵点靠近井口。在进站压力放空实践中提升,泵压降低,表明水合物已清除,在分液罐也为无变动时,表明采气管线积液清理干净,闭合放空针阀及其放空旋塞阀,把分液罐污水排除后,且闭合排污阀。
当放空进站压力为零,且没上升,表明采气管线没有解开,留意把控针阀开度,避免冰堵瞬间解开,导致分液罐超压力,一旦放置相应时长无法解开,闭合进站放空针阀及其旋塞阀,则要由井口实施放空,停止注醇泵,闭合井口针阀,生产闸阀,闭合注醇阀门,开启测试阀门,采用井口针阀把控气量实施放空,在压力下降到10 MPa,慢慢开大针阀开度,从而实现高效带液目标。
等到采气管线压力放空归零之后,把加热炉水浴温度变动到70 ℃,开启进站闸板阀,采用加热炉针阀操控气量,给地面管线倒热气,静置十分钟上下,且留意进站压力有没有降低,一旦把凉气放空,则需相同方式二次倒热气,循环往复2~3次,开启井口测试阀门,一旦进站压力降低,井口有气流经过,表明采气管线水合物已清除,持续吹扫等到洁净之后暂停,其在水合物没有清除干净时,不可暂停吹扫,防止管线温度小于0 ℃,二次产生冰堵。闭合加热炉针阀及其进站闸板阀,由井口针对采气管线实施慢慢充压,并且开启进站旋塞阀及其放空针阀,留意气流产液及其火炬燃烧状况,无产液,气质洁净,火焰竖直往上,且燃烧有力,表明采气管线已被解堵。
降压解堵方式比较适合在已产生水合物冰堵的气井,假设此方式没有解除状况,则要使用常压解堵法。
堵塞问题:借助降压解堵法之后,水合物并未清除,表明水合物冰堵情况加剧。处理措施:开启进站旋塞阀与进站放空针阀,开启井口测试阀门及其针阀,由管线两端实施放空,待压力都为零,闭合井口和进站全部阀门,把注醇程序变动为地面注醇,开启注醇泵,且大量排注醇,闭合阀门,持续注醇,在注醇泵压力提升到5 MPa之上,精制一天,遵照放空解堵方式实施操控解堵,此种解堵方式比较适合采气管线堵塞加剧,不足之处为解堵时长很长,甲醇消耗量巨大[3]。
预防水合物堵塞的高效方式为规避在水合物产生区域温度、压力状况的产生,需要经过绝热或者掩埋管线从而降低热量流失或筛选流量参数,确保以非常大的流速从而降低管线滞留时长来实现。然而,流体通过路径越长,则遭遇的温度、压力情况范畴相对越大,此方式就不能再应用了,需要考量其他防堵措施。
当前少数气井有缓蚀剂滴注罐,可以完成针对井筒的缓蚀剂加注,然而,井口设计中忽略了高压采气管线接防冻剂、缓蚀剂加注技艺设施,从而不能完成防冻剂及缓蚀剂加注。因此,管线堵塞之后大多数应用减压阀实施解堵,在2006年及其之前投入生产的无人值守井口没有放空装置,则不可以实施井口放空。一旦高压采气管道部分形成堵塞之后,只可在管线末端应用进站放空阀空降压实施解堵。然而,在管道全部堵死之后,堵塞段前后压差太大,从而气井生产有一定潜在安全风险。要想保证新建高压采气管线安全运转、平稳过冬,则需针对防冻堵措施实施研究分析。
总之,大部分高压采气管线关键是投入生产早期脏物堵塞。基于此,针对新井、井口需设置高压放空装置,对于井口实施充分放喷,从而净化井底。此外,高压采气管线设计过程中,需要全面考量气井产水及沿线高程干扰,针对水合物产生温度做出全面核算;再对管径实施改进,将流速干扰考量进去,保证管线不积液;保温加热措施需实施论证核算,随后筛选最优方案,一旦讨论的措施无法进行或者经济评价不科学时,最终只能采取常规集气方法。