余 霞 邢 军 张 玲 孙春燕 张振霞
(山东药品食品职业学院,山东 威海 264210)
D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯(D-FMC)是合成头孢类药物头孢尼西钠[1]、头孢孟多酯钠的重要原料[2-3],也是一种化工原料,在传统工艺制备的D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯时,一般都采用先甲酰化再氯化方法,反应步骤长,收率偏低,三废污染严重,得到的D-FMC产物纯度也低,影响了头孢类药物质量,药品合格率低。实验团队研究了环保的D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯化学合成工艺,优化了合成方法,采用“一步法”进行其化学合成,简化了工艺流程,副产物均为气体,三废污染少,也提高了D-FMC的收率和纯度。其合成路线见图1:
图1 D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯合成路线
2000ml反应瓶,FA2004电子天平,温度计未经校正,雷磁PHS-3C型pH计仪,HDV632R全自动减压蒸馏仪,LC-3000高效液相色谱仪。
D-扁挑酸、无水甲酸、氯化亚砜。
无水甲酸作为酰化剂活性低,影响反应速度和收率,实验采用无水甲酸与氯化亚砜的瞬间反应产物甲酰氯作为酰化剂,活性强,可快速与D-扁桃酸分子结构中的羟基发生亲电取代反应,在D-扁桃酸分子结构上引入甲酰基。过量的氯化亚砜作为氯化剂与D-扁桃酸分子结构中的羧酸基发生氯置换反应,引入氯基。其合成原理见图2:
图2 D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯合成原理
1.3 合成方法
以D-扁桃酸为原料、以无水甲酸为甲酰化试剂、以氯化亚砜为氯化剂,采用“一步法”进行化学反应,合成粗品D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯,减压蒸馏,收集馏分,得到无色液体D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯,尾气回收。
实验发现,保持实验其他参数和条件不变,改变反应物料配料比,所得产物的收率也不同,图表1显示物料物质的量比不同对产物收率的影响。
表1 物料物质的量比对产物收率的影响
由表1可以看出,D-扁桃酸与无水甲酸、氯化亚砜物质量比为1:1.5-5:2.5-10,收率最高,反应收率随着无水甲酸量的增加有明显提高,提高了反应收率,而达到1:5.0:9.7时,加大用量并不能有效地提高收率,所以D-扁桃酸与无水甲酸和氯化亚砜投料量比在1:1.5-4.5:2.5-5为最优选择。
实验发现,保持实验其他参数和条件不变,改变反应温度,所得产物的收率也不同,表2显示不同反应温度对化产物收率的影响。
表2 反应温度对产物收率的影响
由表2可以看出中,反应温度控制在0-55℃左右,产物的收率最高;当温度大于50℃时,产物的收率反而下降,所以优选反应时间为10-25℃。
实验发现,保持实验其他参数和条件不变,改变反应时间长短,所得产物的收率也不同,表3显示不同反应时间对产物收率的影响。(反应时间为氯化亚硕的加入时间)
表3 时间对产物的影响
从表3可以看出,反应时间小于3h,产物的收率降低,大于5h产物的收率不再增加,所以反应时间控制在4h左右最佳。
实验在物料物质的量比、反应温度、时间优化条件下,采用新工艺所得到产物的纯度也有不同,表4显示不同不同优化条件下对产物纯度的影响。
表4 优化反应条件对产物纯度的影响
从表3可以看出,在优化的物质的量比、反应温度和时间条件下,产物D-FMC的纯度均大于99%以上。所以上述实验优化条件可以提高D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯的纯度,提高合成头孢类药物的质量。
现有的D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯制备是先酰化再氯化分步进行的,生产中产生大量的含酸含氯废水,不利于环保。本实验对D-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯合成工艺进行了改进,产品收率大于91%以上,纯度大于99%以上,同时也摒除了甲酸钠的干燥工序,降低了设备投资;采用氯化亚砜作为氯化剂,副产物均为气体,易于排出反应体系,尾气回收,实现绿色环保生产。