黄嘉彬
福建福清核电有限公司 福建福清 350318
硼回收系统为两台机组共用,该系统可以实现:
——收集化学和容器控制系统(RCV)下泄管线和核岛疏水排气系统(RPE)的反应堆冷却剂排水槽来的含氢反应堆冷却剂;
——处理含氢的反应堆冷却剂以得到反应堆级的补给水和重量百分比为4%的硼酸溶液,复用于反应堆冷却剂系统;
8TEP 系统共有10 台泵,形式均为卧式离心泵。
由上图分析可知,TEP 系统目前缺陷主要是泵类设备问题,经查询历史工单,发现TEP 系统的泵类设备渗油、漏油现场时有发生。泵油杯油位低需补油的次数频繁,故针对TEP 系统泵渗油、漏油问题作为重点分析方向,提升TEP 系统的可靠性[1-2]。TEP 系统泵渗油、漏油缺陷如表1 所示:
缺陷描述:泵端盖密封长期运行过程中失效导致泵轴承室油渗出。
原因分析:经查询PM 项目,TEP 系统泵的年检周期为W1Y,全解周期为W4Y。在年检的PM 项目中并未拆除泵的端盖进行清理并重新涂抹密封胶,由于要拆除联轴器,此步骤只有在全解时才会执行。过长的运行时间导致泵端盖的密封胶失效,从而导致泵漏油及渗油缺陷的发生[3]。
后续处理措施:升版TEP 系统泵类相关维修规程,在年检的步骤中加入密封端盖清理检查并重新涂抹密封胶的步骤。
缺陷描述:泵油视窗设计过高导致泵油位高,启动时甩油。
原因分析:通过解体TEP 漏油的泵(以8TEP005PO 为例),发现其油视窗加工的位置偏高,由于加油时油位的要求是到油视窗的1/2 处,油视窗设计过高会导致轴承室的实际油位偏高,在泵启动时,油从轴承上方间隙处甩出,从而引起泵渗油、漏油及油杯缺油的缺陷。
表1 TEP 系统泵渗油、漏油缺陷
后续处理措施:泵设计原因无法修改油视窗位置,在后续规程中增加此类型泵补油位置的说明,同时升版巡检规程,在日常巡检规程中增加油位低加油的标准。
缺陷描述:通过解体TEP 漏油的泵(以8TEP005PO 为例)还发现,其油杯位置设置过高。
原因分析:泵油杯位置设置过高,会导致泵轴承室油位在较高的位置时,油杯就会自动往轴承室补油,导致轴承室内油量过多,引起泵漏油及渗油。
后续处理措施:现场已通过将油杯整体下移,将油杯的自动补油位置调整为油视窗1/3-1/2 中间位置,解决了油杯补油位置高的问题。