孟周东
(安阳钢铁股份有限公司,河南安阳 455004)
安钢第二炼轧厂的产能占公司产能的60%,而2#、3#、4#连铸机和热连轧生产线占该厂整个产量比重的80%。随着产量提高,生产节奏加快,检修维护时间短暂等,相应配套的连铸公辅设备隐患凸显。特别是2#、3#、4#连铸机共用一套水系统,不能进行全停检修。连铸水系统分为软水系统和浊环水系统,其中软水系统分为设备软水和结晶器软水,分别供应连铸设备冷却和结晶器冷却,浊环水系统为板坯冷却,该系统主要设计运行参数如表1所列。
表1 系统主要参数表
该系统仅2018 年就发生2 起DN700 设备水主管道漏水和爆管导致2#、3#、4#连铸机被迫全线停产检修16 h 的重大设备事故。2#、3#、4#连铸机地下管廊的环境维护问题,管道腐蚀、漏水、爆裂维修难度大等成为制约连铸机生产的“瓶颈”。此外,管道爆裂事故是不可预知的,危险性大、控制难度较大,水量大,且坑洞多,逃生困难,使职工的人身安全得不到保障。因此,为保证高炉的稳定运行以及职工的人身安全,必须进行2#、3#、4#铸机地下管廊综合治理工作。
该地下管廊整体呈“S”形状,最西端从2#、3#连铸机配水室下开始,最东段到热连轧液压站,总长度约900 m;管廊空间狭小,宽3.8 m、高4.5 m;内部设备容量大,主要有结晶器进回水、设备进回水、二冷外供、净环旁滤管道,同时在热连轧区域还有热连轧的加热炉进回水、浊环等9 根从DN400 到DN700 直径的管道,设备布局拥挤。其布局简图如图1所示。
图1 管道布局简图
2#、3#、4#连铸机与热连轧生产线共用一条水系统管廊,通风条件差,使用年限长,造成管道腐蚀严重;管廊进水点较多,排水困难,使用环境差,进一步加重了管道的腐蚀;管线长,管路多,空间小,给维修造成困难,存在着系统问题。
1)地下管廊设备环境差。全线照明、通风、安全通道等基础设施不健全,漏洞较大。照明不足,安全通道不符合安全标准,沿整个管廊通道布设多个排水坑,点检维修不利于人身安全。通风系统差,900 m 长的地下管廊只有4 个进出口,管廊潮湿,从而造成管道腐蚀严重,出现局部漏水。
2)管廊排水系统不完善,管廊到处积水。2#、3#铸机输出辊道下面的管廊低洼处积水无法外排,积水埋没管道,加快了管道腐蚀。
3)地下管廊检修条件恶劣,管道的管托和立柱支撑移位、腐蚀脱落,更换管道非常困难,因没有合适的吊装孔,无法进行更换作业,造成管道运行中振动较多。管道焊接施工不能带水作业,因管道长排水时间长达6 h,需要把排水时间压缩到2 h 以内,为全停系统检修争取时间。
4)现有管道部分腐蚀严重:①管道的焊缝及天窗因安装初期存在焊接不够,焊缝处腐蚀严重,易造成天窗盖的钢板崩脱,出现突发断水全线停产;②2#、3#铸机设备水、结晶器、二冷、压空管道在管廊有部分处于地面盖板下绕过,盖板下处于低位常年积水侵泡管道腐蚀严重;③地下管廊最低点腐蚀最严重,这里易出现积水且离通风口远,此区域DN700 设备水、结晶器、二冷管道严重腐蚀,总长度大约300 m,由于空间狭窄,该处有9 根管道排列成三列三排,而且必须在全停的极短时间施工,难度极大。
5)管廊重点地段视频监控不足,无法对突发管道漏水事故应急处理。有些管廊漏水事故非常突然,2018年设备水外供总管道爆裂,仅3 min泄漏水量就达600 m3,导致热连轧液压站被淹。
2#、3#、4#连铸机地下管廊是该厂最长、隐患最多、检修难度最大的管廊,维护保养、安全使用是一个涉及面广、复杂的系统性设备管理工作,总结多年来事故教训,制定了一整套的整改攻关措施,借以探索一条地下管廊综合管理的途径,对管廊设备进行优化改造,提高运行质量,解决生产难点和“瓶颈”,确保设备稳定运行。为此,针对存在的问题进行分析,制定以下措施。
1)针对生产运行中管道压力波动的影响,完善2#、3#、4#连铸机水系统停泵、送水管理制度,确保整个系统生产、检修、停送水、开关阀门等按照规范确保压力稳定不出现水锤。
2)改善地下管廊整体通风和工作环境,重点部位增加视频监控、照明,增加通风口,解决排水问题。
3)为方便管道施工,在管廊入口南北两拐弯处增加检修作业吊装孔,解决管廊进出管道必须切成3 m长的难题,可以倒运长度5 m的管道,减少管道对接焊缝数量和施工难度;为解决检修时管道内部存水的快速外排问题,在管廊最低点的主管道的排污阀上安装自吸泵,把水导入热连轧旋流井。
4)对存在隐患的管道进行更换。
①地下管廊的埋地管道架空更换。主要是2#、3#铸机2 流、3 流、4 流3 个“T”型口下面的设备水(DN600)、结晶器(DN600)、二冷(DN600)、压空(DN300)管道在管廊地面盖板下绕过,对其进行架空更换。
②腐蚀严重管道进行更换。地下管廊最低点的设备水(DN700)、结晶器(DN700)、二冷(DN700)管道严重腐蚀,每根约100 m,总长度大约300 m,由于空间狭窄,逐一采取置换更换的方法,见图2。
创新点:
①管道强制抽水,大幅缩短检修排水时间。由于安钢2#、3#、4#连铸机管道长达1 000 m,管径DN700,检修焊接施工不能带水作业,必须把管道内部存水抽空,以前自然排水需要6 h,现在在地下管廊管道最低点排污阀加装自吸泵,强制抽水。
②采用新技术的不锈钢管联密封进行管道堵漏。不锈钢管联密封有效密封宽度达到700 mm,承压1.2 MPa,距墙缝隙最小50 mm 均可使用,在管道不泄压的情况下也可使用,保障了安全生产运行。
③创新维修思路,管道置换更换关键在于狭窄空间如何更换,只有1根更换新管道的空间,在保持原有布局的要求下,可以解决管道的更换难题,采取预先架设1 根新管道替换1 根旧管道,再替换下一根旧管道,管道如何布局,如何切换,这是置换更换管道的系统管理的关键。
图2 管道更换示意图
通过对安钢连铸地下管廊存在的问题,分析了存在问题的原因是很多因素造成的,提出了管廊改进和管道维修及改造方案,并进行了现场实践,同时针对检修解决存在的隐患提出了高效创新性的方法。该方案在其它同类地下管廊管道检修及管理上具有一定的参考价值。