贺西煤矿高抽巷布置优化设计与应用分析

2020-11-11 04:40林艳东闫志强
山西焦煤科技 2020年9期
关键词:上隅角层位裂隙

林艳东,闫志强

(1.汾西矿业集团 贺西煤矿, 山西 柳林 033000; 2.汾西矿业集团 通风处, 山西 介休 032000)

高抽巷布置在裂隙带内,顶板垮落后,邻近层及围岩内的瓦斯平衡受到破坏,由邻近层及围岩解吸的瓦斯沿裂隙向采空区流动,通过高抽巷将瓦斯抽出,从而解决工作面上隅角及回采巷道瓦斯超限问题[1]. 高抽巷较顶板走向钻孔能够提高瓦斯抽采量,同时解决了顶板走向钻孔在钻场接替期间效果差的问题,抽采效果更加稳定。较底抽巷抽采,高抽巷不用施工抽放钻孔对煤层瓦斯进行预抽,而是直接抽采开采煤层中产生的瓦斯,准备期较短,时效性较好,成本较低[2].

高抽巷的层位选择至关重要,将高抽巷布置在采空区裂隙带内才能起到预想抽采效果。通过对贺西煤矿高抽巷抽采参数进行研究,合理调整优化高抽巷层位、平距,使抽采效果达到最优化,以实现采空区和采动卸压瓦斯高效抽采,保证回采工作面安全生产。

1 贺西煤矿概况及瓦斯抽采现状

1.1 矿井概况

贺西煤矿为煤与瓦斯突出矿井,绝对瓦斯涌出量73.34 m3/min,相对瓦斯涌出量为14.09 m3/t,开采煤层自燃倾向性等级为Ⅲ类,属不易自燃煤层,煤尘具有爆炸性。工作面采用综合机械化采煤工艺,采煤方法采用走向长壁后退式,采用全部垮落法处理采空区顶板。

1.2 瓦斯治理现状

贺西煤矿采用地面固定抽放泵站系统对矿井瓦斯进行抽采,共建有2个瓦斯抽放泵站:薛家岭瓦斯抽放泵站和独胡峁瓦斯抽放泵站。总额定抽采能力为2 620 m3/min,矿井实现了分区、分源抽采。薛家岭瓦斯抽放泵站安装2台2BEC-72型水环真空泵、2台2BEC-52型水环真空泵;独胡峁瓦斯抽放泵站安装2台2BEC-80型水环真空泵,均为一台运行,一台备用。

矿井抽采方法为地面钻井,区域预抽,高抽巷、底抽巷、本煤层、邻近层、裂隙带、采空区、上隅角抽采多形式全方位井上下综合立体化抽采。

1.3 贺西煤矿高抽巷必要性

3314工作面位于贺西煤矿三采区3#煤层东翼中部,走向长2 076.5 m,倾向宽170 m,开采山西组3#煤层,块状,无夹矸,玻璃光泽,属半亮型煤;密度为1.39 kg/m3,倾角0°~6°,平均3°;煤厚1.2~1.95 m,平均厚度1.75 m,地质构造比较简单,基本呈单斜构造及次一级的褶皱构造。3314工作面布置有3314运输巷(出煤、进风),3314材料巷(回风),3314高抽巷。其中,3314运输巷断面为11.18 m2,3314材料巷断面为10.4 m2,3314切眼断面为13.92 m2.

3314工作面3#煤层原始瓦斯含量为6.01 m3/t,经计算,该煤层瓦斯储量为579.03万m3. 工作面采用本煤层瓦斯抽采钻孔对工作面煤层瓦斯进行抽采,2015年1月—2017年10月共抽采瓦斯317.6万m3,工作面瓦斯抽采率为54.85%.

相邻3312工作面回采期间,采取本煤层抽放和采空区抽放等措施后,仍然会出现上隅角瓦斯浓度过高甚至瓦斯超限状态,影响正常生产,采用本煤层和高抽巷抽采,上隅角瓦斯浓度低于0.5%. 3314工作面回采期间,预测最大绝对瓦斯涌出量26.05 m3/min,最大相对涌出量为15.63 m3/t. 根据相邻3312工作面回采期间的上隅角瓦斯浓度测定情况,预计3314工作面回采期间上隅角瓦斯浓度最大会超过0.7%,依然面临回采期间上隅角瓦斯浓度超限问题,需要再增加工作面瓦斯抽放能力,降低回风巷及上隅角瓦斯浓度。鉴于此,决定在3314材料巷施工一条高抽巷,以降低3314工作面回采期间回风巷及上隅角瓦斯浓度,防止上隅角瓦斯超限事故发生,保证3314工作面安全高效回采。

2 贺西煤矿高抽巷布置方案

2.1 3314高抽巷层位选择

工作面推进后采空区顶板冒落在竖直方向上形成三带,即冒落带、裂隙带、弯曲下沉带。裂隙带位于冒落带上方,此带内岩层受到冒落带岩块的支撑作用,会形成较多的裂隙,采空区瓦斯将会沿着裂隙运移、富集。此带内瓦斯含量大、浓度高,应将高抽巷布置在此带内。

中硬岩性煤层综采垮落带高度计算公式:

(1)

式中:

Hm—综采垮落带高度,m;

M—煤层厚度,m,取1.75.

计算得,顶板垮落带高度为14.68~19.68 m,平均为17.18 m.

中硬岩煤层导水裂隙带高度计算公式:

(2)

式中:

Hli—导水裂隙带高度,m;

M—煤层厚度,m.

计算得,裂隙带高度为32.94~50.52 m,平均为41.73 m.

根据2009年12月太原理工大学与贺西煤矿合作开展的《煤层瓦斯参数测定、本煤层和裂隙带瓦斯抽放工艺的优化课题研究报告》中的主要结论:裂隙带高度确定为采高的8~12倍,结合煤层综合柱状图,顶板岩层及含水层情况,综合分析确定3314工作面高抽巷层位选择在距3#煤层顶板20~25 m处,正好处在裂隙带内。

2.2 3314高抽巷设计方案

3314高抽巷在三采区3#轨道巷开口,穿越3#煤层至砂岩或泥岩中,距3#煤层顶板20~25 m处掘进。3314高抽巷导通回风系统后,施工3314高抽巷,从溜煤眼开始沿方位角121°掘进2 113 m. 先以8°上山掘进约120 m后,沿顶板稳定层位掘进(始终保持3314高抽巷底板距3#煤层顶板20~25 m,3314高抽巷右帮与3314材料巷左帮水平距离15 m). 剩余掘进距离200 m时,以5°下山掘进,保证高抽巷层位距3#煤顶板层间距控制在10~15 m. 3314高抽巷停掘位置超出3314材巷切眼5~10 m,3314高抽巷底板在停掘位置处与3#煤顶板层间距控制在8~10 m.

考虑巷道围岩性质、服务年限及用途,3314高抽巷设计为矩形断面,掘宽2.5 m,掘高2.1 m,顶板采用锚网支护,顶锚杆采用d20 mm×2 000 mm左旋螺纹钢锚杆,间距1 100 mm,排距900 mm,每排支护3根,配套使用d14-60-2400-3的钢筋圈梁压钢筋网支护[3]. 3314高抽巷保持距3#煤顶板20~25 m层位中掘进,平、剖面图见图1.

图1 3314高抽巷平、剖面图

为防止3314工作面在初采期间采空区与高抽巷无法裂隙导通,在3314切眼向3314高抽巷施工10个导通钻孔,以此解决初采期间采空区及上隅角、回风流瓦斯瞬间大量涌出的问题。

依据地质资料及《3314高抽巷作业规程》,3314高抽巷宽2.5 m,高2.1 m. 3314高抽巷与3314切眼处3#煤层顶板间的层间距为15 m,3314高抽巷导通孔在3314切眼内施工,距离3314切眼G1#测点17.4 m. 钻孔分两排布置,第一排导通高抽巷距底板1 m位置,第二排导通距底板2 m位置。钻孔施工由切眼向工作面实体煤回采方向进行。3314高抽巷导通钻孔布置图见图2.

图2 3314高抽巷导通钻孔布置图

2.3 3314高抽巷掘进安全注意事项

3314高抽巷施工过程中,需要随时掌握层位关系,而层位的控制是一个难点,主要通过以下几点进行控制:1) 根据3313、3312 高抽巷施工情况推断3314 高抽巷施工坡度。2) 通过标高对比,腰线辅助控制,严禁出现急上山或者急下山等。3) 通过揭露的岩层性质及煤线情况,推断层间距的厚度。

3314高抽巷掘进过程中,应注意以下事项:1) 3314高抽巷在巷道交叉点、贯通点处要注意顶底板情况,加强顶板支护。2) 高抽巷在掘进过程中遇到断层落差时,应及时采取措施。

2.4 3314高抽巷密闭及铺设抽采管路

在3314高抽巷巷道口构筑有两道密闭墙,墙体厚度0.8 m,采用料石砌筑,两道密闭墙间充填有1 m厚的黄土。密闭墙四周掏槽,并使帮、顶接实,墙面抹严不漏风。在密闭墙上埋设d450 mm的螺旋焊管,埋设高度大于密闭墙高度的2/3,依次安设了隔爆抑爆装置、孔板流量计、在线监测装置、蝶阀,并与回风巷内的d800 mm抽采管对接,作为3314高抽巷瓦斯抽采支管。高抽巷密闭墙埋管用于抽放裂隙带瓦斯,同时抽采3314采煤工作面回采时采空区及上隅角瓦斯。

3 高抽巷效果分析

根据初采期间抽采参数与推进度及高抽巷层位关系分析,在3314工作面推进33.5 m后,瓦斯抽采浓度、纯量逐渐增大,瓦斯浓度由1%升至2.1%,瓦斯纯量由1.8 m3/min升至3.78 m3/min,判断为工作面与高抽巷导通,此时高抽巷层位为16.8 m. 3314工作面推进度与高抽巷抽采关系见图3.

图3 3314工作面推进度与高抽巷抽采关系图

导通后随着工作面推进,瓦斯抽采浓度、纯量逐渐平稳,瓦斯浓度在2.1%~3.4%,瓦斯纯量在3.78~6.05 m3/min,平均每日瓦斯抽采量为6 820 m3/min,当时高抽巷层位为23.7 m.

高抽巷推进至192.7 m处,瓦斯浓度由3.4%升至4%,瓦斯纯量由6.05 m3/min升至7.31 m3/min,平均每日瓦斯抽采量为10 519.4 m3/min,此时高抽巷层位为31.4 m. 3314高抽巷推进至383 m,高抽巷层位为43.5 m,瓦斯浓度逐渐稳定在4%~4.6%,瓦斯纯量在7.31~8.75 m3/min,平均每日瓦斯抽采量为12 602 m3/min.

3314瓦斯抽采浓度与高抽巷层位成正比关系(21~38 m处),瓦斯抽采浓度达到3%~4.6%,瓦斯抽采纯量为6.05~7.83 m3/min,3314高抽巷开始回采至246 m处负压在11.2~14.6 kPa,246~383 m处抽采负压在11.08~12.58 kPa,基本处于稳定。根据3314高抽巷抽采情况表(表1)可以看出,高抽巷层位越高,上隅角瓦斯越高。3314高抽巷层位与抽采量、抽采浓度关系见图4.

表1 3314高抽巷抽采情况统计表

图4 3314高抽巷层位与抽采量、抽采浓度关系图

3314工作面利用高抽巷抽采技术,工作面初采期间瓦斯抽采量增加,抽放率达70%~80%,风排瓦斯量减小,瓦斯不再成为制约安全生产的隐患,实现了工作面的高产高效和安全生产。

3314工作面已安全回采,3314材料巷本煤层管路抽采量为4.75 m3/min,抽采浓度为2%,运输巷本煤层管路抽采量为9.27 m3/min,抽采浓度为2%,3314高抽巷抽采量为150.18 m3/min,抽采浓度为6%,3314工作面风排瓦斯量为4.28 m3/min,工作面抽采率68.48%,上隅角瓦斯浓度为0.25%,工作面回风流瓦斯浓度为0.24%,实现了安全生产。

4 结 论

贺西煤矿3314高抽巷层位选择在距3#煤层顶板20~25 m处,水平投影距回风巷的平行距离要控制在15~20 m. 高抽巷在掘进过程中控制好层位,巷道最后100~200 m段要将层位下降至10~15 m,停掘位置超出切眼5~10 m,距切眼处层位控制在8~10 m,通过钻孔导通,确保在工作面初采期间,采空区间与高抽巷裂隙导通,以解决初采期间采空区及上隅角、回风流瓦斯瞬间大量涌出的问题。通过优化高抽巷布置参数,解决了回采期间采空区瓦斯超限问题,实现了回采工作面的安全回采。

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