任勇强 ,洪武
(新疆圣雄氯碱有限公司,新疆 吐鲁番 838100)
片碱生产工艺中70%碱液蒸发为98%熔融碱工艺流程是:50%碱进入浓效蒸发器通过蒸发浓缩生产的70%碱液自流进入浓碱罐,由浓碱泵送入最终浓缩器继续浓缩至98%以上。70%碱液通过最终浓缩器的过程中,由熔盐系统加热。经最终浓缩器浓缩后的碱液在成品分离器内汽液分离,产生的二次蒸汽通过二次蒸汽管线进入大气冷凝器内由循环水冷凝。冷却后的二次冷凝液进入回收水槽,由回收水泵送至公用工程。片碱生产工艺流程如图1所示。
大气冷凝器为负压操作,最终浓缩器产生的二次蒸汽由大气冷凝器循环水冷却为液态,内部形成负压(正常控制在-25.00 kPa)。生产中会出现如下问题。
1—浓效蒸发器;2—浓碱罐;3—浓碱泵;4—最终浓缩器;5—成品分离器;6—再分配器;7—片碱机;8—大气冷凝器。
(1)正常情况下,大气冷凝器循环上水自控阀开度为40%~50%。如果远传负压表管线结垢堵塞、负压表故障或大气冷凝器本体有漏点,都可能造成负压下降,甚至可以达到正压,此时大气冷凝器循环水自控阀在“自动”状态下会不断开大,直至100%。此时回水管线不能将上水完全排净(循环上水管线DN100,压力0.50~0.65 MPa,回水管线DN125,靠重力排水),大气冷凝器会在很短的时间内被循环水充满(现场试验循环水阀位开度到60%时,15 min大气冷凝器将被循环水充满),循环水可能通过二次蒸汽倒U形弯管线进入成品分离器与高温熔融碱接触,发生剧烈的放热反应。
(2)碱液对设备、管线的腐蚀速率与碱液的温度和浓度成正比,380 ℃的高温熔融碱对设备的腐蚀性很强(虽然采用的镍材,但1年左右就要进行修补、更换),再分配器的分配碱桶经常腐蚀脱落,脱落物会堵塞下碱管线,导致熔融碱无法正常下料,只能在成品分离器积聚,严重时,熔融碱会通过二次碱蒸汽倒U形弯管线进入大气冷凝器与循环水接触,发生剧烈的放热反应。
98%熔融碱与循环水接触剧烈放热,导致设备、管线内部压力急剧升高,高温浓碱会从设备、管线的焊缝、法兰处喷出,严重时可能发生物理爆炸,存在极大的安全隐患。
(1)针对设备、管线结垢下水不畅的情况,采用高压清洗的方法解决。根据检查情况,制定高压清洗计划,每6个月对设备、管线进行1次高压清洗;同时,在下水管线上安装玻璃视镜,通过视镜观察下水情况。
(2)针对负压表故障或大气冷凝器本体有漏点,造成大气冷凝器循环水溢流至成品分离器的情况,采用了如下措施。通过统计对比,正常运行时,大气冷凝器循环水自控阀开度50%就能满足系统负压要求,最终确定给循环水自控阀设定最大阀位限定。当大气冷凝器负压下降,循环水自控阀不断开度时,最大阀位开到65%;如果系统负压还无法保持,须查找其他原因。
(3)针对再分配器的分配碱桶腐蚀脱落堵塞下碱管,熔融碱在成品分离器积聚的情况,采取的措施如下:利用定检机会检查碱桶腐蚀速率,通过腐蚀情况制定检修计划,每3个月检修1次。同时,为防止意外发生,在成品分离器上50 cm处加装接触式料位开关,并与浓碱泵形成联锁,当熔融碱触发料位开关时,浓碱泵停止,系统断碱。
改造后片碱生产工艺流程如图2所示。
1—浓效蒸发器;2—浓碱罐;3—浓碱泵;4—最终浓缩器;5—料位开关;6—成品分离器;7—再分配器;8—片碱机;9—大气冷凝器;10—视镜。
采取以上措施后,循环水与熔融碱接触的情况未再发生,改造效果良好。