石 丹
(中铁十八局集团第五工程有限公司,天津 300459)
沈阳地铁四号线砂阳路站位于砂阳路与南京南街交叉路口处,南京南街道路下方。车站采用PBA工法施工,主体为双层三跨的暗挖结构。标准段宽为22.7米,顶板埋深约6.5m,底板埋深约22.1m;盾构段宽为26.7米,顶板埋深约为6.5m(局部抬高段埋深6.0m),底板埋深约23.7m;横通道最浅埋深4.5m。
车站采用PBA工法施工,衬砌为复合式衬砌结构,利用深孔注浆进行超前地层加固,并辅助DN32小导管注浆,初期支护为C25网喷棍凝土+钢格栅,二次衬砌采用抗渗标号为P10的C40模筑钢筋混凝土。
车站主体上方主要管线见表1所示。
表1 周边管线列表
根据地质勘探地质情况,车站覆土浅且开挖层在粉细砂层,施工中极易出现滑塌风险,加以南京南街为主要市政道路,车流量较大,车辆反复荷载作用大,在综合影响和共同作用下,极易对南京南街路面行车安全造成影响,存在地下市政管线断裂和暗挖施工安全的隐患,因此深孔注浆加固对于车站开挖岩层稳定及其重要。
本工程采用深孔注浆工法对各导洞进行加固:(1)对每个导洞的掌子面进行深孔注浆加固[1];(2)对导洞拱顶开挖轮廓线以外约2m及以下0.5m范围内的掌子面土体进行深孔注浆加固[2]。在洞内采用小型机械钻孔注浆措施施工,布孔间距为300-400mm,使用水泥水玻璃双浆液,浆液扩散半径约为0.5m,每一循环注浆深度为8m,注浆区段纵向搭接2m[3]。
根据深孔注浆控制要点,在现场施工过程中首先进行机械钻孔,待孔深达到设计要求的长度后,利用注浆泵输送浆液,采用后退式注浆的方法,浆液到预定位置时停止注浆,退出钻头,立即使用止浆泵封住孔口[4]。试验段注浆孔全部施工完成后,在工作面钻1-2个检查孔取岩芯进行试压,并观察浆液填充情况及土体粘结力,确定是否需进行补充注浆,并根据实现场注浆情况调整各项注浆参数[5]。
试验段深孔注浆试验检测结果如下:
通过对注浆工作面钻孔取芯并报送试验室,试验结果显示注浆后浆土粘结力达到0.8MPa,岩心加固优良率达90%。
1)车站下穿南京南街整个断面分为上4导洞施工,按照施工顺序分别进行深孔注浆加固,除1号导洞试验段6m以外,剩余分段进行注浆加固施工,每个循环注浆深度为8m,留出2m的距离作为止浆墙,进行后退式注浆处理。注浆时,按照从上到下和先外后内的顺序进行钻孔施工,布孔间距为300-400mm[6]。
2)注浆施工流程
深孔注浆施工流程见图1。
图1 深孔注浆流程图
注浆浆液为双液浆。为保证浆液纯度,需将A液、B液分别乘放在单独的容器内待用,容器不得混用。浆液配制严格依照设计配合比进行,注浆前需对其凝结时间进行检测,时间控制在30s~45s[7]。
A液、B液的组成见表2所示。
表2 注浆浆液标配表
注浆浆加固参数见表3。
表3 注浆加固参数表
因为在施工现场注浆时,对于土层内部的黏土、碎石等之间的间隙何浆液在扩散时的范围有时很难得到准确的数据,应根据现场实际施工环境及注浆方案、材料等对注浆量进行初步估算。实际施工时,为了满足注浆扩散区域的规范要求,通过实时小范围对钻孔数量、长度及角度进行调整,确保能够实现注浆的充分性,没有盲点。
注浆量的估算公式按下式[8]进行:Q=Anα(1+β)
注释:n为孔隙率,单位%;A为注浆范围体积,单位m3;Q为总注浆量,单位m3;β为注浆材料损耗系数,α为浆液的填充系数(范围0.7-0.9);设计中,nα(1+β)统一称之填充率,依据表4进行。
表4 部分地质勘察报告
根据地质勘察报告显示,沈阳地铁4号线砂阳路站下穿南京南街主干道施工段地质为粉细砂层。
孔隙比e=0.303;
孔隙率n=e/(l+e)=0.303/(1+0.303)=0.233
按照填充率计算公式,地铁下穿市政主干道段填充率取0.233控制。
依据经验估算:
1)按照知晓的地下水静水压力进行计算,通常设计的注浆压力(终压值)一般是静水压力的两三倍,最大的时候为五倍,也就是(3-5)P’大于P’,P’大于P
注释:P为设计注浆压力(终压值)(单位MPa),P’为注浆处静水压力(单位MPa)
2)按照注浆处地层深度估算P=KH
注释:H为注浆处深度(单位m),P是设计注浆压力(终压值)(单位MPa),K压力系数可以依据注浆深度推算(见表5)。
表5 压力系数取值表
经计算,根据孔深的不同,压力如表6:
表6 注浆压力统计表
为了提高工人的工作积极性,使其充分认到工作的重要性,工程部分别制订了《浆体现场拌制规程》、《注浆泵操作规程》、《注浆作业指导书》等手册和详细的技术交底下发到班组领导和工人手中,使其能够熟练掌握和控制注浆压力。并安排专业试验员在注浆施工中时时跟进,根据不同阶段浆液的粘度、凝结时间等及时对注浆压力进行调节,确保注浆压力满足施工要求,浆液能够顺利注入。另外结构覆土较浅时,应适当减小注浆压力,避免地面冒浆。
根据地质勘察报告对地质进行分析,先内圈后外圈,为保证直至浆液完全凝固前的孔内压力满足要求,注浆结束后立即使用止浆阀封住孔口。
根据报告分析岩层特性,并结合试验段数据,拟定每一注浆孔的注浆量和注浆压力值,根据不同层次和不同区域,在施工过程中适当调节注浆压力,控制注浆量,避免地面隆起、冒浆等情况发生。
浆体因凝结时间短,需要现场搅拌,及时调节,若注浆过程中使用的操作人员,施工经验少,技术不精,水泥、水玻璃的添加数量和添加时间控制不准,浆液的搅拌时间把握不准,浆体易发生不同程度的离析和结块,选择注浆经验丰富、能够熟练操作的施工人员替换经验不足的人员,加强现场技术指导,控制搅拌时间和搅拌速度。避免因施工操作技术不精导致浆液发生离析或结块现象。
本工程地铁下穿市政主干道段采用深孔注浆施工技术,有效的解决了地铁下穿市政主干道段路面的稳定,同时地下市政管线得到有效保护,砂层填充密实,围岩自稳性有了较大提高,因而加快了掘进速度,确保施工安全,同时总结了该施工方法控制要点。