翁兴三,胡建华
(马钢股份公司炼焦总厂 安徽马鞍山 243000)
马钢炼焦总厂第一备煤分厂配有一套转子式O型翻车机系统,主要由卷扬装置、重车拨车机、翻车机本体、迁车台、空车拨车机构成。翻车机本体型号为:FZ01-2,额定载重量:100 t,回转角度:165°,最大回转角度:175°。每小时卸车数:10辆,适用车型:C60-C70敞篷车,主要由转子、传动装置、靠车装置、压车装置、推车器等组成,其工艺流程为:重车对位-拉风-拨车机牵引重车-摘钩-拨车机送重车进入翻车机-翻车-翻车机复位-推车器推空车-空车进入移车台-移车至空车线位置-空车拨车机推空车-空车拨车机返回-操作人员调整钩舌。其设备构成简图如图1所示:
图1 翻车机构成简图
存在的故障主要有:翻车机卷扬销轴经常断裂,多次更换,未能彻底解决。两端齿条啮合时会产生啃齿和磨蚀情况,两端环形轨道也稍有变形。翻车机系统存在的问题使故障时间增多,制约了正常生产,影响车皮周转时间和卸车及时性,焦炉煤炭保供形势严峻。
原因分析:第一备煤分厂翻车机于1983年投产使用,2007年经过一次改造,当时考虑场地因素,将重车拨车机动力输出方式改为卷扬式钢丝绳牵引装置,由于工作停顿、摘钩、启动等步骤频繁,自动卷扬式拨车机在运行过程中经常加速和减速,钢丝绳上下摆动幅度变大,加之启动和停顿动作的瞬时应力较大,日积月累的损伤,易使钢丝绳产生疲劳,而且应力会通过钢丝绳传递到卷扬传动齿以得到分解和释放。卷扬传动齿与减速机传动轴啮合间隙会越来越大,导致齿与齿磨损严重。并且,卷扬运转中易产生较大的剪切力,从而使卷扬销轴断裂。另外,外界难卸煤较多,翻车机篦条时常堵塞,翻转作业时阻力变大,负荷过载,有时一次翻卸不干净,还可能需要二次翻转,种种原因,导致翻车机本体A、B传动齿与两端齿条啮合时所受作用力加大,会产生端环轨道变形情况。
针对存在的问题,计划对部分设备进行检修和更换。安装时准确性要求非常严格,包括垂直度、水平度、相互间的位置偏差等都要符合标准,安装后要满足图纸要求。设备安装之前,先对翻车机本体水平度进行测量。在安装两端齿条时,旧齿条与新齿条尺寸存在偏差(图2所示),孔距间误差达5 mm,遇到这样棘手的问题,多方在现场分析讨论解决方法(图3所示),决定用扩孔来解决,最终将误差控制在2 mm范围内。
图2 孔眼尺寸不符
图3 现场分析讨论情景
上线的新设备存在“磨合期”,调试期间也存在问题。更换后的翻车机两端传动齿与本体齿条啮合错位(图4所示)、卷扬电机摆动过大等问题,都是由齿与齿之间不能充分啮合、受力不均导致,通过调整找正齿的位置,使其正常啮合。
图4 “啃齿”现象
翻车机系统存在的一些缺陷和隐患得到消除,检修过程中的典型问题也得到有效解决。
这次研究后,翻车机系统设备性能得到明显改善,生产能力和稳定性得到提升,故障发生次数减少,按每列火车25节车皮来算,现在故障率仅为2%左右,故障处理时间也大大缩短,系统非计划检修率接近于零,工作安全可靠,机械使用效率提高,效果显著,为卸煤生产作业顺行夯实基础。
设备在运行过程由于多方面原因,会出现一些故障,按照标准对设备检修和维护保养是一件经常性的工作,做好这方面的工作,将为设备顺行打下坚实基础。
可以从翻车机故障处理中延伸和明白许多道理,在以后的工作中,要本着”设备主动“的原则,每天督促点检员和检修人员按质按量完成检修计划,提高检修效率,“对症下药”以解决很多设备出现的“小毛病”,让设备系统“延年益寿”。对于使用寿命较短、老化严重的设备,需及时更换。让设备系统“脱胎换骨”。另外,可以学习对现有设备进行小改小革,提出合理化建议,解决弊端和隐患,完善设备性能,便于日常操作和维护。发现故障和隐患后立即消缺,将设备管理内容分解到实际工作中的点滴中去。