钢板-铸铁板组合式空气预热器在常减压装置加热炉上的应用

2020-09-28 08:47李晓伟
装备维修技术 2020年36期
关键词:加热炉钢板

李晓伟

摘 要:常减压装置余热回收系统的热管式空气预热器使用年限长,存在诸多缺点,2019年将热管式空气预热器更换为钢板-铸铁板组合式空气预热器,消除了加热炉系统安全隐患,排烟温度由150℃降为110℃,提高加热炉效率1.5%。

关键词:常减压装置;加热炉;钢板-铸铁板;空气预热器

加热炉是炼油生产装置的主要设备之一,又是炼油生产装置的能耗大户,正常情况下,加热炉燃料的单项能耗占炼油综合能耗的30%~40%。同时,加热炉还是炼油生产装置对环境产生污染的主要污染源。

提高加热炉热效率主要是减少加热炉的热损失,加热炉的热损失包含排烟损失、不完全燃烧损失和炉体散热损失。炉体散热损失约占加热炉总供热量的1.5~2.5%,并且只随环境温度和环境风速发生微小的变化,在实际生产中不予控制。不完全燃烧损失影响有限,因此,提高常减压热效率的关键是大幅度降低加热炉排烟温度,排烟温度降低17-20℃,常减压热效率提高一个百分点。

1加热炉余热回收系统存在问题

常减压装置常压炉空气预热器E1114于2005年投入使用,形式为热管式空气预热器,设计排烟温度为165℃,供常减压加热炉F1001A与F1001B使用。

目前该预热器存在以下几点问题:

1.1排烟温度高

为了防止预热器管束露点腐蚀,E1114排烟温度一般维持在150℃左右。

1.2燃料消耗增加

由于参与换热空气减少,热空气进炉的温度为210℃。入炉热空气温度降低直接导致燃料消耗量增大。

1.3热管后期易失效

从2011及2015两次大检修检查情况来看,管式预热器运行到后期会有不同程度的热管积灰,结垢失效,腐蚀穿孔,甚至是爆管。失效的热管不能起到换热作用,这就导致预热器运行到后期换热效率下降。

1.4检修困难

E1115管式预热器检修要经历抽管、返厂维修、回装,全程需要吊装作业,总检修时间约为20天,视抽管进度而定。并且预热器内部结垢情况严重,无法进行在线清洗。

2钢板-铸铁板式预热器特点

2.1 钢板-铸铁板式预热器相关设计参数

2019年检修将该预热器改造为换热效率更高,运行周期更长,更容易检修的钢板-铸铁板式预热器,相关设计参数见表1

2.2 钢板-铸铁板式预热器相关技术特点及原理

空气预热器是利用烟气余热提高进入烧嘴的空气温度的设备,它的工作原理:受热面的一侧通过烟气,另一侧通过空气,进行热交换,使空气得到加热,提高温度,使烟气排烟温度下降,提高烟气余热的利用程度。

本预热器为钢板-铸铁板组合式,高温段为钢板模块,低温段为铸铁模块,钢板模块置于铸铁模块上方。烟气从上往下竖直流动,自钢板模块进,铸铁模块出。空气水平流动,从铸铁模块进,钢板模块出,与烟气形成十字交叉换热。

钢板式预热器是一种紧密型的高效换热器,由于空气或烟气通过板式空气预热器是风机提供动力,因此不允许过大的阻力,多数采用平板型,用1mm左右厚度的薄板制作,板间距在10mm左右,烟气和空气交叉通过各自的板间通道,错流换热。由于预热器内的气体压力不会超过几个千帕,在结构上每两块薄板在结合处可以用专门的焊接工具压焊完成,平整而又光滑。钢板式空气预热器一般是按照模块化的方式组对,每个模块都由板组和边框组成,在完成模块和模块组对时应保证空气和烟气之间不会串漏。

铸铁双面翅片空气预热器的单片组件规格为1500×600,厚度为90mm,双面均带翅片结构。单片组件可在任意方向上与其它组件采用螺栓连接,可以灵活布置,不需要菜篮式辅助钢框,既减轻重量又避免出现许多潜在的漏风点,可以达到最佳效果。铸铁双面翅片空气预热器采用球磨铸铁材料,其强度和韧性相对都比较理想,在使用时损坏的可能性比较小。由于各方向均采用螺栓连接。

按照烟气下行单程通过预热器而空气可以单程或多程通过。烟气一侧的低温段由于温度低,甚至在露点以下,会有灰垢和其它腐蚀产物粘结在换热面上,即使以瓦斯作为燃料,也会有不完全燃烧时产生的烟灰留在低温段的换热面上。因此,铸铁空气预热器在结构设计上将低温段与其它温度段隔开一定空间,在此位置安装网状喷淋冲洗设施,可以定期用水将垢污冲洗干净,保持换热面始终处于比较干净状态。

2.3 钢板-铸铁板式预热器优势

与热管式空气预热器比较,钢板-铸铁板式预热器具有工作温度范围广,传热性能高,可调板间距以优化传热,结构紧凑度高、金属耗量低,铸铁板具有超强的抗露点腐蚀性能,烟气流动阻力低,动力消耗小,结构简单紧凑,占用空间少,工作稳定可靠,寿命长,安装方便,布局灵活,维修简单,烟气与空气密封可靠,互补渗漏的特点,具体布局见图1

2.4 钢板-铸铁板式预热器与热管式空气预热器运行情况对比

对2018年和2019年相同月份改造前后数据进行对比,对比情况见表2

3结论

钢板-铸铁板组合式空气预热器在常减压加热炉回收系统应用,不仅消除了热管式换热器的一系列问题,还进一步回收烟气低温热,提高加热炉效率约1.5%,热空气进炉子温度提高了35℃。改造后运行情况表明,钢板-铸铁板组合式空气预热器具有安全可靠,抗低温露点腐蚀、换热效率高,现场施工方便,操作维护简单的特点,若铸铁板结垢,可对预热器烟气低温侧进行水冲洗,控制加热炉排烟温度在110℃左右,取得较好效果。

参考文献:

[1] 刘艺 铸铁板翅片空气预热器在常减压蒸馏加热炉的应用[M],炼油技术与工程,2013.第43卷第9期.

[2] 付晓峰,朱朝宾 新型板式空气预热器在常減压加热炉上的应用[M],石油化工设备技术,2012,33(1).37.

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