温志贺 林平平 朱孔飞
摘要:新形式下,油田企业的运营成本主要是能源消耗,而能源主要以电、天然气为主。在 “绿水青山就是金山银山”的理念下,如何减少污染、如何减少能源消耗成为企业首要问题。企业运营成本缺口在逐年增加的情况下,降本增效、内部挖潜是主题,是维持企业生存的手段。电脱水工艺中加热炉小排量下的间歇运行就是这种形式下产生的。
关键词:加热炉 间歇运行
正文
一、背景:
1.电脱水工艺是处理注聚合物驱油的主要手段,工艺中包括一次相变加热炉、二次相变加热炉、预脱水器和电脱水器,一次相变加热炉和二次相变加热炉需要的能源是天然气,每天需要1200米3的气量。
2. 由于加热炉设计的原因,长时间连续运行,很大一部分热量带不走,这就造成了相变加热炉超压安全阀频繁启跳跑水事故时常发生,加水频繁,给加热炉安全运行带来极大隐患。
3.本站设计处理液量2400米3/天,纯油220米3/天,每小时二段出油量9米3,采用的是间歇放水,由于处理量小,加热炉满负荷运行的情况下热量带不走,超温现象时常发生,造成了燃料的大量浪费。
二、原因分析:
1.加热炉长时间造成炉水温度超温;
2.加热炉设计原因;
3.原油处理量小,带不走热量;
4.加热炉自动启停时间过长,仪表控制98℃停炉;
5.加热炉始终在2档(大火)燃烧;
6.仪器仪表误差;
三、所采取的措施:
根据以上原因,加热炉设计改变不了,原油处理量我们也改变不了,我们只能从加热炉长时间运行和自动启停上做文章。通过现场观察,我们发现加热炉除了仪表控制自动启停外,还可以通过加热炉头档位控制钮实现手动启停
加热炉档位钮分为3个档,分别是0档(关闭档)、1档(小火档)、2档(大火档)。我们所采取的措施是:仪表控制盘上的运行钮始终在运行状态,而炉头档位钮在0档状态。当炉水温度降低到65℃时,通过旋转档位钮来实现加热炉手动启炉并保持在1档运行,炉水温度达到90℃时,通过旋转档位钮到0档实现加热炉关闭。通过观察,加热炉运行2个小时左右的时间,炉水温度就能达到所需温度;炉水温度降到65℃所需的时间为5-6个小时,这样就实现了加热炉每天间歇运行6-7个小时,停炉17-18小时,既保证了安全阀不频繁启跳,也保证了生产运行所需要的温度。
四、取得效益:
1.经济效益分析
每天可节约燃气135m3,每立方米费用为1.97元,
全年可節约=135*1.97*30*12=95742元
2.安全效益:,
自从实施以后,安全阀启跳次数和跑水现象没有出现,避免了加热炉烧塌事故的发生。
五、结论:
加热炉采取了间歇运行后,不但保证了生产的安全运行,同时也达到了节约燃料的目的,有效的降低了企业生产运营成本。