DF8B型内燃机车油水温度高的原因及处理方法

2020-09-10 06:54单绍平李建龙俎以宏
内燃机与配件 2020年21期
关键词:冷却系统

单绍平 李建龙 俎以宏

摘要:本文从DF8B型内燃机车柴油机冷却系统、燃烧过程等多个方面分析了油水温度高的主要原因,并提出了切实可行的处理方法,有效减少了由于柴油机油水过高而产生的机车故障。

关键词:DF8B型内燃机车;油水温度高;冷却系统;后燃

中图分类号:U269.5                                     文献标识码:A                                文章编号:1674-957X(2020)21-0141-02

0  引言

DF8B型機车是干线货运大功率直流电传动内燃机车,是目前使用最多的内燃机车货运机型,采用的是16V280ZJA型柴油机。在夏季,由于外部环境温度过高,经常会发生冷却水温度高的故障,使冷却水温度达到甚至超过允许的最高限工作温度88°。水温高会带来一系列的问题:柴油机冷却不利,受热零部件机械强度降低,出现变形或裂纹,活塞和气缸套配合间隙配合变小,摩擦磨损加剧;柴油机进气量减小,燃烧过程恶化,功率下降;水温继电器动作,柴油机卸载;水温高还会引起橡胶密封件老化,影响其密封效果和使用寿命。机油温度高造成机油黏度下降,机油压力低,零部件润滑不良,机油快速老化,机油的使用寿命降低等一系列问题。油水温度高会产生非常严重的后果,使柴油机卸载或停机,机车无法正常运行,发生临修或机故的次数大大增加,严重影响了铁路运行安全和铁路生产秩序,迫切需要探索出柴油机油水温度升高的主要原因,并提出具体的解决方法,有效遏制或减少该类故障的发生。

1  柴油机冷却系统工作原理分析

柴油机冷却水系统主要由高温水泵、低温水泵、中冷器、散热器组、膨胀水箱、机油热交换器、阀类及仪表等组成。冷却水系统采用高、低温两个独立的循环系统,高温冷却水系统(图1)是冷却气缸盖、气缸套和增压器等部件的循环系统;低温冷却水系统(图2)是冷却增压后的空气及机油的循环系统。

当冷却水温度升高时,冷却水会发生汽化,为了排出冷却水汽化形成的气体,设了两根通往膨胀水箱的常开的排气支管,汽化形成的气体可通过膨胀水箱的加水口排出大气。当冷却水温度降低时,膨胀水箱里的水在高度差及大气压力的作用下,经两根出水管进入两个水泵,以补充冷却水量,从而保证系统的正常工作。

机油通过机油热交换器中的低温冷却水系统冷却,为了保证一定的机油工作温度,在静液压油路上设置温度控制阀,并将其感温元件安装在机油热交换器冷却水出口管路上,当油水温度没有达到温控阀动作值时,静液压油泵泵出的高压油经卸荷回路流回油箱,冷却风扇不转;当油水温度较高时,静液压油泵泵出的高压油进入静液压马达,冷却风扇运转,通过温控阀控制冷却风扇转速,从而控制冷却水的温度,进而控制机油温度。

2  柴油机油水温度高的原因分析及处理方法

2.1 散热器故障原因分析及处理方法

故障原因:①散热器冷却单节表面太脏,影响散热效果;②散热器冷却单节水垢太厚,影响散热效果;③散热器冷却单节的冷却管路堵焊数量过多,造成管路狭窄或堵塞;在检修作业安装水孔管路法兰时,密封胶使用过多,过量密封胶流到管道内,造成管道狭窄或堵塞,影响散热效果;④散热器冷却单节内防护板密封不良或V型架下部检查孔盖未锁闭或密封不严,造成冷空气不流过散热器,从缝隙中通过,降低了冷却效果;⑤冷却水中有大量空气,产生气堵,造成冷却水循环阻滞,水温急剧升高。

处理方法:①定期清洗散热器冷却单节表面,保持表面清洁,提高散热效率;②检修时,用水垢清洗液清洗冷却单节水垢,保持内壁无水垢,散热良好;③检修时,清理散冷却单节中的冷却管路焊点,增大孔径流通面积;安装水孔管路法兰时,控制密封胶使用数量,避免或尽量减小管道狭窄或堵塞的情况发生;④检修时,检查冷却单节内防护板密封情况和V型架下部检查孔盖密封情况,保证安装质量;⑤上水或补水时,打开全部散热器排气阀,排出冷却水中的空气。

2.2 冷却风扇转速不足或不转原因分析及处理方法

原因分析:①静液压油管裂漏或静液压油脏;②静液压油泵或静液压马达故障;③静液压油箱缺油;④温控阀感温元件失效,或温控阀线路故障,温控阀处在泄油位;⑤安全阀线路故障,安全阀卡在泄油位;⑥冷却风扇故障。

处理方法:①检查静液压油管是否有滴漏现象,如有滴漏,更换接头或密封圈。温控阀或安全阀密封不良,造成机油泄露进入静液压油,污染静液压油,定期检查静液压油油质,保持静液压油清洁;②检查静液压油泵或静液压马达,看看是否工作正常,如果不工作,检查③④⑤项;③检查静液压油油箱油位是否正常,如果油量不足,补充静液压油;④检查温控阀感温元件是否失效,如果失效更换感温元件。检查温控线,测量或用手感知温控线进出油管的温度差,如果温差较大说明温控线正常,如果温差小且温度高,说明温控线故障,更换温控线。如果是行车过程中,可以人为关闭温控线,手动调整螺钉直到冷却风扇高速运转;⑤检查安全阀,看是否卡在泄油位,如果卡死,更换安全阀。检查安全线是否断路,保证工作正常。如果是行车过程中,安全线故障,可以打开安全线上部螺堵,将调整螺钉拧紧,强行关闭安全线控制,使冷却风扇正常工作;⑥静液压马达或风扇故障,修理或更换冷却风扇。

2.3 循环水系统故障原因分析及处理方法

故障原因:①水循环系统内水量不足;②冷却水系统内有空气;③冷却水泵故障。

处理方法:①检查膨胀水箱水位是否符合要求,如果水系统泄露会造成水量减少,应及时补水;②如果上水时,散热器上的放气阀没有全部打开,水系统内会有空气,造成虚水位。在补水时,应打开所有放气阀,将水循环中的空气排出后,再补水。③在柴油机工作状态下,检查冷却水泵进出口水管温度,如果水管温差较大,可以判断是水泵故障,修理或更换冷却水泵。

2.4 柴油机热负荷增加引起油水温度高的原因及处理方法

柴油机后燃严重,柴油机超负荷运行时间过长,都会因为柴油机热负荷过高造成油水温度高。在柴油机工作过程中,气门驱动机构零部件会产生磨损,气门座会下陷,产生气门间隙偏离标准值,造成进气时刻不合理,进气量少,燃烧不良出现后燃;排气总管及支管给进气支管传热过多,导致进气温度高,造成进气量减少,也会出现燃烧不良,柴油机后燃;喷油器密封不良或启喷压力过低,出现滴油或二次喷射现象,喷油泵供油压力调整不当或在使用中弹簧疲劳引起预紧力变小,导致供油时刻和燃油供油压力不当,都会造成柴油机后燃,从而出现油水温度过高。

在日常检修中,检查柴油机排气总管及支管石棉包扎状态,保证隔热良好;按照工艺标准调整气门间隙,提高进气冲量系数;调整或更换工作不良的喷油泵和喷油器,提高燃油的喷射质量。

2.5 机油热交换器等部件故障分析及处理方法

如果高温水温度正常,两个冷却风扇转速正常,只有机油温度高,可以判断为机油热交换器故障,检查热交换器进出口油管温度,如果温差较小,可以判断为热交换器冷却不良,对热交换器清洗恢复其热交换性能。主机油泵故障会使机油压力降低,机油流量减少,也会造成机油温度上升。

2.6 侧百叶窗不开或开度不够的原因及处理方法

DF8B型机车下百叶窗为手动控制,当夏季环境温度高时,应提前将下百叶窗全部打开,保证开关灵活,开度到位。上百叶窗开度根据油温自动控制,将温控线开启温度由60℃调到50℃,自动百叶窗油压调整到700kpa以上,使百叶窗保持在全开位,保证冷却间有足够的冷空气进气量,提高散热速度。

2.7 安装防护网导致的进气量不足的解决方法

为了防止春秋季节杂草和杨絮等空气中杂物进入冷却间,会在百叶窗外加装防护网。因杂草和杨絮等杂质密度小、重量轻,会附着在百叶窗外面,导致百叶窗进气量不足,上顶百叶窗立不起来,冷却空气流通不畅,造成油水温度高。解决方法如下:

①定期清理防护网;②由于夏季空气中杂质少,在夏季到来时,将防护网去掉。此外,油水传感器的故障误报,显示错误,会造成油水温度的假高而使机车降低功率。可以拆开传感器与水管的连接,检查传感器初始状态,如果显示温度异常,更换传感器。

3  结束语

在内燃机车的运用过程中,经常会遇到柴油机油水温度高的情况,由于故障产生的因素很多,处理起来很麻烦,运行过程中一旦发现,还必须及时判断并快速排除,尽管处理方法多种多样,但效果不尽人意,严重影响到了行车安全和铁路运行秩序。本文在调查分析研究的基础上,从DF8B型内燃机车柴油机燃烧过程、冷却系统零部件、循环水系统等多个方面分析了油水温度高产生的主要原因,并提出了预防和处理油水温度高的具体措施,通过严格执行以上措施,在机车运用中,柴油机油水温度高的故障明显减少,不仅减少了故障发生的次数,缩短了检修时间,还节约了检修成本,收到了较好的效果。

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