张占起
中国化学工程第十一建设有限公司 河南开封 475002
框架抗爆墙的结构特点决定了其施工周期相对较长,周转材料使用较多,劳动力投入相对较大。如果施工方法不合理,施工难点分析不充分,就会延长工期、增加成本。本文分别从房心回填土的回填时机和方式、主体结构施工方法选择、女儿墙模板的安装细节等3个方面剖析问题,找出对策并加以实施。
中国化学工程第十一建设有限公司(以下简称十一化建)施工的中泰化学托克逊高性能树脂项目共有7个控制室(机柜间),均为一层框架抗爆墙结构;基础形式为条形基础,基底标高-2.7m。框架柱截面尺寸为600mm×600mm,抗爆墙埋地上部分厚度为350mm;层高6.4m,长向框架梁截面尺寸为300mm×800mm,短向框架梁截面尺寸为400mm×700mm;板厚150mm;女儿墙高900mm、厚200mm,且内外翻沿。室内标高:空调机房、排烟机房-0.750m。
混凝土浇筑至-0.05m后,由于抗爆墙插筋的影响,造成回填困难。为此,采取以下对策:
在控制室的南端(短向)垫一条在防爆墙位置高出抗爆墙500mm的路(目的是避免预留插筋出现死弯,破坏钢筋性能),从一端开始向另一端慢慢推进。一般房间回填至-0.200m,空调机房等有特殊要求的房间回填至-1.00m。由于分层回填夯实,层层取样,技术间隙较长,本工号回填周期为12d,见图1。
2.2.1 对策1:一次浇筑混凝土
采用整体浇筑,抗爆墙和框架柱梁板同时施工,墙与边柱间用模板及聚苯板隔开(一次浇筑混凝土)。
该方法具有以下优点:施工周期相对较短;施工缝少,整体性好。但也存在一些缺点:一次性投入模板、方木、钢管、扣件等,周转材料过大,不经济;抗爆墙与边柱、角柱模板加固较繁琐,稍有不慎,容易跑模;边角柱与抗爆墙混凝土如果不同步浇筑,因压力差原因,聚苯板容易向一侧偏移,抗爆墙或边角柱容易出现外形缺陷;由于聚苯板强度低,即使柱子和板墙同时对称浇筑,仍有压缩变形,抗爆墙有凸台约7mm,在后期的装修阶段需打磨处理;与聚苯板紧贴的柱子角部局部不顺直,偏差约有10mm;边梁与防爆墙内模板不易拆除。
2.2.2 对策2:分二次浇筑混凝土
先施工抗爆墙至屋面板底,再施工梁板柱。分二次浇筑混凝土。
该方法具有以下优点:能保证防爆墙及边梁、边柱的截面尺寸;增加周转材料的周转次数(先施工的抗爆墙除了上面一块模板不拆除外,其余均拆除周转);边梁与抗爆墙之间模板易于拆除;抗爆墙和框架柱梁板模板加固相对简单。但也存在一些缺点:施工周期相对较长(与对策1相比工期约滞后7d);在屋面板底与抗爆墙相交位置存在施工缝。
2.2.3 对策3:分三次浇筑混凝土
框架柱混凝土浇筑至梁底以下约1m的位置,再施工防爆墙至屋面板底,最后浇筑屋面梁板。分三次浇筑混凝土。
该方法的优点是:基本能保证抗爆墙及边角柱的截面尺寸;增加周转材料的周转次数。但也存在如下缺点:施工周期过长(与对策1相比工期滞后约15d);考虑到框架顶层边梁钢筋采用“梁锚柱”,经计算梁上部主筋锚入柱子的长度为梁底下去950mm,我们预留了1000mm,锚固长度符合《16G101图集》规定(图 2),但柱顶还需二次支设模板,比较繁琐;施工缝多,轻微影响边柱的观感质量。
经比对,乙炔控制室施工队人员较少,工期相对不紧,选择对策3;糊树脂机柜间、蒸发机柜间、渣浆控制室由于工期相对较短,人员充足、周转材料较多,选择了对策1;PVC仪表机柜间、破碎控制室选择了对策2。
因将抗爆墙外墙模板全部拆除,女儿墙外模板无法生根,使模板加固非常困难。为此,采取以下对策:
抗爆墙外模板安装时,模板高出屋面1000mm;抗爆墙外模拆除时,最上面一块模板保留,如图3所示;再用上下两道对拉螺杆进行加固,并适当与外双排脚手架抛撑连接,保证模板和支撑系统具有足够的强度、刚度和稳定性。
图1 房间回填
图2 框架顶层边梁钢筋
图3 抗爆墙模板拆除
(1)基础施工混凝土施工完毕后,必须进行房心回填土的施工。如果为赶工期直接在基础底部搭设满堂脚手架,将会出现高支模,必须进行专家论证。同时,由于抗爆墙的特性决定其门窗极少,这给将来回填造成了极大困难,从而增加工程成本。
(2)主体结构可根据不同施工条件,选择不同的施工方法。
(3)为确保女儿墙施工质量受控,抗爆墙外墙模板最顶端一带模板不能拆除。