刘志平
(云南三环中化化肥有限公司,云南 昆明 650114)
萃取磷酸的反应过程是液体浸蚀固体的过程。在搅拌的作用下,萃取磷酸的反应不仅取决于液体湍流运动的速度,同时也取决于液体与固体颗粒间的相对运动。因此加强搅拌有利于获得最大的P2O5转化率。在这种情况下,搅拌的作用有:使液-固相混合均匀,促进料浆循环,破除泡沫。这样在设计搅拌桨时希望获得很大的搅拌强度,导致轴功率设计的很大。[1]
我公司目前有两个300kt/a的方格槽,分18个区,每区安装1台搅拌器,其中12台安装在反应区,6台安装在消化区。反应区的物料从一区到六区,六区再经轴流泵抽到闪蒸室内回流到一区,如此循环。在此过程中,6个区的搅拌器起到物料混合和物料循环的作用,由于强度大、负荷高,搅拌器在运行过程中故障频发。本文主要围绕我公司反应槽搅拌器运行过程中存在的问题进行分析,找到根本原因并提供解决办法。
轴断是反应槽搅拌器的主要故障,表1为近年搅拌轴断裂统计情况。
表1 近年来反应槽搅拌器轴断情况统计
1)搅拌器在运行过程中,物料通过下层桨实现轴向翻动,通过上层桨实现循环流动。桨叶直径下层2250mm,上层1940mm,轴长L=6862mm,转速n=64r/min。反应槽料浆含固量约33%左右,固体颗粒易于沉淀,因此搅拌器必须长周期运行,其运行率和运行时间均高于其他设备。在搅拌过程中桨叶发生磨损,桨叶局部断裂后引起不平衡和振动,导致搅拌轴发生断裂,基本每年都需打捞2~3次搅拌轴,故障率高,作业过程风险大。
2)上层桨叶形式为45°PBT,下层桨叶形式为GCH2000-RA,即变截面变倾角推进式。在实际生产中,下层桨的磨损较上层桨严重,基本在运行1年后,下层桨就会磨出豁口不一,形状各异的缺口。考虑到生产成本,往往在大检修时会对下层桨叶进行挖补修复。由于现场施工的局限性,焊接变形无法消除,且修复后的搅拌桨无法做动、静平衡试验,运行时振动大,电流波动达10~20A,与换新桨叶的搅拌桨区别明显 (见表2),挖补的桨叶在焊缝处易断裂,同样会导致搅拌轴故障。
表2 反应槽搅拌器运行情况
表2为2018年磷酸Ⅱ期萃取槽复槽时收集的搅拌器运行数据,其中三区和五区为修复桨叶,其他区为新桨叶,振幅和电流波动情况对比明显差异。
3)磷酸反应槽搅拌轴为异径轴,直径为Φ273×Φ450,长度分别为2370mm+4492mm,搅拌轴壁厚12mm,材质316L。异径轴内部连接采用法兰镶嵌,外部焊接而成。在运行过程中,振动和摆动通常来自于下层桨叶,而受扭矩和剪切力最大的位置在上层桨叶轮毂的上下,该处存在异径管焊接,轮毂与上、下轴的焊接,应力比较集中,易引起焊口脆化,产生疲劳裂纹。当搅拌桨出现异常情况时,此位置最容易发生断裂。
1)下层桨叶的材质为316L,桨叶末梢速度7.54m/s,在搅拌过程中产生轴向流和部分涡流,加剧桨叶的磨损[2]。实践证明,下层桨叶运行6个月后,桨叶末梢厚度逐渐变薄,当运行1年后,末梢被逐渐磨蚀掉,并且逐步伤及桨叶筋板。当桨叶尖端强度不足时,搅拌过程中碰到大的垢块或异物,桨叶瞬间发生断裂,从而导致振幅加剧,桨轴断裂。因此,在运行过程中,需对每一根搅拌轴的运行和维修进行详细记录,分析其运行周期。正常的预防措施就是根据桨叶的使用周期定期检查更换,在日常维护中发现搅拌器电流波动大、振幅加剧达到7mm/s以上时,立刻安排停车检查,可基本避免搅拌轴断裂事故发生。
2)是否进行桨叶挖补必须根据实际磨损情况和位置判定。当桨叶磨损到筋板,由于挖补的面积较大且在变倾角的位置,修复后桨叶寿命短,不建议进行挖补,宜更换新桨叶。因此桨叶修复仅限于末梢位置磨蚀后小面积挖补,焊缝要打坡口,焊接前余热,先将挖补的位置点焊固定后,在焊缝区域分段点焊一块筋板防止焊接变形,这样修复可保证桨叶使用寿命和搅拌桨运行稳定。
3)桨轴断裂除了上述的桨叶磨损和桨叶断裂因素外,还有一个主要因素就是桨轴焊缝和长期运行导致的应力断裂。在装置大检修或日常维护中,经常可以发现上层桨叶轮毂的上、下焊缝有裂纹。桨轴一旦出现裂纹,首先是轴强度已不足,其次轴的直线度也已经不在要求范围内,会加速轴的断裂。针对这个问题,我公司对搅拌轴上层轮毂处进行焊接筋板加强,见图1。
图1 反应槽搅拌轴加筋板前后示意图
轮毂上下沿圆周方向各焊4块筋板,对桨轴最薄弱位置进行补强,基本避免桨轴断裂的事故发生。
通过采取以上措施,近两年磷酸反应槽搅拌器轴断事故降为0,降低了维修成本,实现了长周期运行,同时控制了作业风险。
我公司反应槽搅拌器减速机厂商为日本住友,型号PVD9080R3L-RLF-22.4,三级齿轮减速,与电机之间采用液力偶合器直连,减速机自带油泵,与一级齿轮连接传动,油泵主要对上端轴承和内部齿轮进行润滑。减速机轴承和油泵端面为平面密封,输入轴和输出轴为骨架油封密封。由于运行时间长,输入和输出端漏油严重,新油封换上后使用周期约3个月,减速机轴也出现不同程度的磨损,泄漏情况难杜绝,减速机运行隐患非常大,现场卫生难维护。
1)我公司反应槽搅拌器运行电流在160~200A,减速机输出功率为80~105kW,减速机箱体温度长期处于75~85℃,内部油温在90℃。一般骨架油封材料为丁晴橡胶,在高温下,丁晴橡胶极易老化,受用寿命缩短,油封唇口老化变硬,还会导致减速机轴磨损,发生漏油。
2)减速机油温高,油的流动性更好,齿轮表面不能形成良好的油膜,齿轮磨损加剧,油质变差加剧磨损,形成恶性循环。油温高导致流动性强也会导致油封处泄漏。
1)要消除减速机故障和隐患,需从根本上解决油温高的问题。由于设计时减速机自带的只有风扇散热,风扇只能对箱体表面散热,且箱体由于粉尘、污垢堆积后导致散热效果差。经过查阅相关资料和了解相关信息,我公司对5区搅拌器安装风冷系统,通过油泵使减速机箱体内的润滑油在板式换热器内循环,板式换热器通过风扇吹风散热。目前5区搅拌器减速机箱体油温只有50~55℃,下降30℃,油封使用寿命延长,漏油和润滑问题得到极大改善。2)采用耐温性和耐老化性更好的氟橡胶油封,它的耐温范围为-25~300℃,可以满足现有工况的需求。
我公司反应槽搅拌器在使用过程中,搅拌轴和减速机等出现过大大小小的故障,但近两年通过对桨叶、轴、减速机等部件进行优化改进和精心管理,设备整体运行状况和使用效果良好,后续将继续对搅拌器的节能改造方面进行优化升级,使其运行达到高效、节能、稳定。