无机陶瓷平板膜在工业废水处理中的中试应用

2020-07-22 02:33朱圆圆姬智渊范志军温官
工业用水与废水 2020年3期
关键词:产水离线浊度

朱圆圆, 姬智渊, 范志军, 温官

(浙江中诚环境研究院有限公司, 杭州 310000)

无机陶瓷膜具有机械强度高、 通量大、 化学性能稳定、 耐高温、 耐酸碱腐蚀、 环境友好等突出特点, 在石油、 医药、 能源、 食品、 市政等环保领域得到广泛应用, 尤其在难处理的有机废水中具有显著优势[1-3]。

聚酯、 环氧树脂、 固化剂等都属于难降解有机物。 含有此类物质的工业废水具有COD 高, 可生化性差, 毒性强, 盐度高, 水质波动大, 处理难度大等特点。 MBR 凭借其分离效果好、 出水水质优等特点, 常被应用于难降解有机物的强化处理[4-6]。 某工业园区的含聚酯、 环氧树脂、 固化剂废水采用催化氧化-水解酸化-好氧生化的工艺进行处理, 出水无法满足日益增加的处理负荷的要求, 拟新建和改扩建原有的处理系统。 采用基于无机陶瓷平板膜的MBR 系统对原工艺的好氧生化出水进行处理, 考察其处理效果和运行稳定性, 为该工业园区新建和改扩建废水处理系统提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 中试装置

中试装置采用集装箱式一体化废水处理设备,处理规模为10 m3/d, 主要包括膜池、 产水池、 平板陶瓷膜堆、 进水系统、 混合液回流系统、 曝气系统、加药系统、 产水系统、 反洗系统、 排泥系统和PLC控制系统等, 处理工艺流程如图1 所示。

试验采用的无机陶瓷平板膜为某企业的XM 系列产品, 膜性能如表1 所示, 膜组件所含的膜片数量为200片, 膜面积为20 m2。

图1 工艺流程Fig. 1 Process flow

表1 陶瓷膜片规格型号Tab. 1 Specifications of ceramic membrane

试验所用药剂为一水柠檬酸(工业级), 次氯酸钠溶液(10%, 工业级), 氢氧化钠固体(工业级),盐酸(30%, 工业级)。

1.2 进水水质

进入无机陶瓷平板膜MBR 工艺段的原水为该工业园区废水经过催化氧化-水解酸化-好氧生化工艺处理后的出水。 水质指标如表2 所示。

表2 MBR 进水水质Tab. 2 Influent water quality of MBR

1.3 试验方法

中试期间MBR 系统采用恒通量方式运行, 即通过产水流量计的反馈信号控制产水泵频率, 保持产水量恒定; 间歇模式, 即产水泵运行与停歇交替循环进行; 连续曝气, 曝气强度为26 m3/(m2·h)。

试验过程通过测定MBR 系统的产水COD、 浊度, 验证无机陶瓷平板膜在该废水处理中的适用性; 通过控制产水泵启停时间和流量大小, 记录运行通量、 抽停比、 清洗频率及清洗方式等不同条件下跨膜压差(TMP)的变化, 确定无机陶瓷平板膜稳定运行的工艺参数。

1.4 分析与计算方法

COD 采用5B-3F 型COD 快速测定仪检测; 浊度采用HACH 1900C 型便携式快速测定仪检测;膜通量根据产水电磁流量计示数进行计算, TMP根据产水压力值进行计算, 公式如下:

式中: J 为膜通量, L/(m2·h); Q 为产水流量,L/h; A 为膜组件面积, m2; Pout、 Pinner分别为膜组件外侧、 内侧的压力; Hp为压力表位置距膜池液面的高度(以压力表位置为基准零点), kPa; P 为压力表读数, kPa。

2 结果与讨论

2.1 对COD 的去除效果

无机陶瓷平板膜虽然无法直接降解COD, 但可以去除带有COD 的颗粒物及胶体物质, 同时提高系统污泥浓度, 促进COD 去除效果的提升。 试验期间, 系统进水COD 的质量浓度为800 ~1 200 mg/L, 膜系统的COD 去除效果如表3 所示。

表3 无机陶瓷平板膜对COD 的去除效果Tab. 3 Effect of inorganic flat ceramic membrane on COD removal

由表3 可知, 在进水COD 的质量浓度为800 ~1 200 mg/L 的 条 件 下, 无 机 陶 瓷 平 板 膜MBR 对COD 的去除率高于40%, 无机陶瓷平板膜的存在提高了泥水分离效率, 进而提高了活性污泥浓度,膜池内活性污泥的SV30可以达到70%, MLSS 的质量浓度达到12 000 mg/L, 促进了大分子类难降解有机物的降解, 从而保证了产水水质。 被截留的COD 物质会在膜表面形成有机污染层, 增大过滤阻力, 造成较为严重的膜污染, 最终使得系统的运行压力升高, 产水量降低。

2.2 对浊度的去除效果

试验期间无机陶瓷平板膜的产水浊度如图2所示。

图2 无机陶瓷平板膜产水浊度Fig. 2 Turbidity of produced water of inorganic flat ceramic membrane

由图2 可知, MBR 系统对浊度有着良好、 稳定的去除效果, 运行期间, 产水浊度均低于0.27 NTU, 主要原因是无机陶瓷平板膜的平均孔径为0.1 μm, 粒径超过0.1 μm 的物质均会被无机陶瓷平板膜截留。

2.3 化学清洗对膜污染的去除效果

化学清洗是解决膜污染较为有效且彻底的方式, 常用的化学清洗方式分为在线化学清洗和离线清洗。 本研究中引起膜污染的主要物质为有机物,膜系统的在线清洗过程不仅要考虑膜污染的去除效果, 更需要考虑清洗对微生物活性的影响。 因此,在线化学清洗药剂选用次氯酸钠与柠檬酸, 严格控制清洗药剂的浓度与反应时间; 离线清洗采用清洗池浸泡方式进行, 不需要考虑微生物活性的影响因素, 药剂选用浓度较高的氢氧化钠与盐酸。

(1) 在线化学清洗。 当TMP 大于30 kPa 或者运行达到24 h 时进行在线化学清洗, 清洗药剂为次氯酸钠, 药剂质量浓度为300 mg/L, 清洗程序:40 L/(m2·h)通量加药反洗10 min +浸泡34 min +100 L/(m2·h)通量反洗1 min。

(2) 在线化学加强清洗。 当TMP 大于40 kPa时进行在线化学加强清洗, 清洗药剂为次氯酸钠,药剂质量浓度为1 000 mg/L, 清洗程序: 40 L/(m2·h)通量加药反洗10 min +浸泡10 min +40 L/(m2·h)通量加药反洗10 min +浸泡20 min +40 L/(m2·h)通量加药反洗5 min +浸泡34 min +100 L/(m2·h)通量反洗1 min。

(3) 离线化学清洗。 当TMP 大于50 kPa 或在线清洗的频率增加、 效果变差时进行离线化学清洗, 清洗程序: ①配置pH >12 的氢氧化钠清洗药剂, 将膜组件放置其中浸泡, 时间为4 ~8 h(可根据实际情况延长), 结束后水冲洗至膜组件表面pH值达到中性; ②配置pH <2 的盐酸清洗药剂, 将冲洗后的膜组件放置其中浸泡, 时间为0.5 ~1 h(可根据实际情况延长), 结束后水冲洗至膜组件表面pH 值达到中性, 主要去除经过碱洗后在膜面新形成的钙镁等无机结垢物。

随着运行时间的延长, 化学清洗的效果会越来越差, 清洗次数也会越来越频繁, 在线化学清洗已无法满足运行要求, 需进行离线清洗。 中试试验过程中, 多次离线清洗的通量恢复效果如图3所示。

由图3 可知, 经离线清洗后, 无机陶瓷平板膜的恢复效果较好, 多次清洗后通量恢复率高于95%, 并趋于稳定, 主要因为无机陶瓷平板膜具有耐酸碱、 耐冲洗等特性, 多次离线清洗不会对膜片及膜分离性能造成影响。

图3 离线清洗的通量恢复效果Fig. 3 Effect of flux recovery by off-line chemical cleaning

2.4 无机陶瓷平板膜跨膜压差的变化

通过调整MBR 系统运行通量和开停比, 考察MBR 系统运行的稳定性。 当中试试验设定运行通量为18.0 L/(m2·h), 曝气强度为26 m3/(m2·h),开停比为4 ∶1, 清洗程序如2.3 节所述时, 在设定工艺参数条件下, 无机陶瓷平板膜MBR 系统的运行比较稳定, 结果如图4 所示。

图4 无机陶瓷平板膜运行情况Fig. 4 Operation condition of inorganic flat ceramic membrane

由图4 可知, 采用开4 min 停1 min、 不进行在线气水反冲洗、 仅在运行24 h 后进行在线化学清洗的运行方式可以较好地缓解膜污染, 保证在150 h运行时间内膜系统的稳定。 在运行过程中膜污染程度随着运行时间的延长而逐渐加重, 运行的前63 h属于膜污染的快速增长期[7-8], TMP 增长速率较快,膜面与混合液中的胞外聚合物及溶解性有机物之间会发生强烈作用, 小于膜孔径的污染物吸附在膜孔中, 堵孔膜塞, 此时在线清洗效果不明显, TMP 增长率达到0.22 kPa/h。 之后膜系统进入缓慢污染阶段[7-8], 此时的膜污染主要是有机物及微生物等在膜表面不断积累, 在线化学清洗具有较好的效果,使得TMP 变化较为平稳, TMP 增长率为0.08 kPa/h。 在整个运行过程中, TMP 由最初的7.09 kPa 升高至最终的26.27 kPa, 并未达到设定的在线加强化学清洗及离线清洗条件, 通量保持在18.0 L/(m2·h)。

采用无机陶瓷平板膜MBR 系统处理某工业园区经过催化氧化-水解酸化-好氧生化处理后的生化出水, 可以在较高的通量下保持较长时间的稳定运行, 且该系统运行过程中没有在线气水反冲洗过程, 减少了产出水的消耗, 有效地提高了整个系统的回收率, 同时简化了系统的操作程序, 使得运行管理更加简便。

3 结论

对含聚酯、 环氧树脂、 固化剂等难降解有机化合物的废水, 经催化氧化-水解酸化-好氧生化工艺处理后的生化出水, 采用无机陶瓷平板膜MBR系统进行处理, 该系统可保持较高的运行通量。 在进水COD 的质量浓度为800 ~1 200 mg/L 的条件下, 膜系统运行通量可以达到18 L/(m2·h), 对COD 的去除率达到40%, 产水浊度低于0.27 NTU;经过离线清洗, 无机陶瓷平板膜的纯水通量恢复率大于95%。 因此, 无机陶瓷平板膜MBR 系统适合于该工业园区废水处理系统的新建和改扩建工程。

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