王 炎
(山西王家岭煤业有限公司, 山西 忻州 036600)
针对沿空留巷、小煤柱巷道等复合巷道受采空区、以及回采影响,巷道围岩受力大,围岩破坏严重,传统锚网(索)支护对围岩破坏控制效果差,锚杆支护后在破碎围岩中出现锚固失效效应机理,导致锚杆支护强度降低,锚杆起不到预期支护效果;所以在对应力区围岩进行锚杆、锚索进行支护前,必须针对围岩受力情况,对不同技术参数的锚杆、锚索力学性质进行分析,然后合理选择相匹配的支护体对变形围岩进行支护,这有这样才能对变形围岩进行有效控制;本文以18105 回风顺槽为例,分析了巷道受力情况,并进行设计优化。
王家岭煤业是晋能集团主力矿井,年生产能力超过400 万t,埋深超过400 m,煤层厚度6~8 m,为高瓦斯矿井,采用综采放顶煤开采。由于为解工作面决瓦斯抽放问题和采掘接续问题,工作面采用两进一回布置方式,其中一条巷道留下复用,作为下一工作面的回风顺槽。复用巷道矿压显现强烈,支护难度极大,自王家岭煤业建矿以来一直是困扰矿井的生产技术难题,需要专门研究。本文主要从复用巷道锚杆支护材料合理化方面开展研究,包括支护材料力学性能实验室检测,支护材料不足分析,提出王家岭煤业支护材料改进和引进新型支护材料等具体措施。
18103 工作面与18105 工作面为邻近工作面,在两个工作面之间布置了18105 回风顺槽及18103运输顺槽;18103 工作面回采中18105 回风顺槽作为辅助进风巷,18103 工作面回采结束后作为18105工作面回风巷道,18103、18105 工作面回采过程中通过对18105 运输顺槽围岩变形情况观察发现,围岩变形及支护主要存在以下特点:
1)由于18105 运输顺槽埋深大,巷道在开拓延伸中围岩受力大,当18103 工作面在回采中工作面前后50 m 范围内分别受同侧回采应力、采空区残余应力作用,导致巷道位于18103 工作面侧巷帮破坏严重,支护难度大。
2)当18103 工作面回采后,18105 工作面在回采时18105 回风顺槽围岩主要受工作面回采应力,18103 采空区残余应力破坏作用,巷道在二次动压作用下,围岩压力显现明显。
3)由于工作面回采煤层厚度大,巷道预留顶煤厚度达3.0 m,煤层赋层稳定性差,在巷道在多重应力作用下,顶煤稳定性差,顶板出现破碎现象,局部出现冒顶现象,顶板锚杆、锚索支护效果差,难以对巷道顶板进行有效控制维护。
1)锚杆及其附件主要包括锚杆杆体、螺母和锚杆托板。其力学性能检测主要按照行业标准在实验室开展。王家岭煤业采用直径22 mm 左旋无纵筋螺纹钢锚杆,对其力学性能进行拉伸试验,如表1 所示。
表1 锚杆/锚索杆体拉伸试验强度参数
2)从表1 可以看出锚杆其屈服强度没有小于335 MPa 情况出现,说明锚杆材质满足要求。根据国标MT 146.1—2002 的相关规定锚杆杆体应优先选用屈服强度大于335 MPa 螺纹钢杆体,杆体的延伸率应不小于15%。而锚杆杆体伸长率均大于32%,锚杆钢材的延伸率满足要求。
3)选取王家岭煤业常用的锚杆托板,进行承载力试验。托板规格为150 mm×150 mm×8 mm 的拱形托板,试验时把托盘摆放好后放置在试验机上准备开始试验。启动试验机直至试样托盘被压平,加载速率从0.2 kN/s 提升至1 kN/s,观察托盘破坏形式,拍照、记录,如图1 所示。
图1 锚杆托板承载力- 变形曲线
由图1 可见,托板的承载能力在155 kN 到165 kN 之间(第一个拐点),托板的承载能力与直径22 m的屈服强度335 MPa 锚杆不配套。锚杆托板还需要增加调心球垫和减摩垫片,不配套调心球垫和减摩垫片,预紧扭矩与预紧力转化系数低,当锚杆与巷道围岩表面不垂直时,容易被托板口卡住,锚杆受复合应力严重,导致锚杆不能充分发挥原有的支护作用。
1)锚索及其配件包括锚索索体、锁具和锚索托板,索体力学性能测试采用方法同锚杆。王家岭煤业原采用1×7 股直径21.6 mm 锚索,其力学性能和变形参数如表2 所示。从表2 可知,其力学性能和延伸率符合规范要求。
表2 锚索试件拉伸变形参数
2)锁具承载力系数试验主要是检验锁具强度与锚索抗拉强度是否匹配,锁具与锚索组合抗拉时的各参数是否满足国标要求。锁具的静载锚固性能同时满足效率系数大于0.95,锁具、索体组合构件达到极限拉力时的总应变大于2.0%的要求,锚索锁具满足锚索承载力的要求。
3)18105 回风顺槽原有锚索托板为方形平托版,无法进行承载力试验,从井下使用变形情况来看,平托板极易翻盖变形,丧失承载力,降低支护效果。
分析锚杆支护材料测试结果,结合井下实际应用情况,18105 回风顺槽原有支护材料主要存在以下不足:
1)锚杆杆体和螺母能满足要求,但锚杆托板需要改进,需要提高承载力;托板球窝需要改进,增加调心球垫和减摩垫圈,改善杆尾受力状态,提高锚杆预紧扭矩转化效率。
2)锚索托板同样需要改进,改用拱形托板,使托板承载力与锚索相匹配,增加调心球垫。
1)金属锚杆保持为直径22 mm 左旋无纵筋螺纹钢锚杆,改变托板结构,规格为150 mm×150 mm×8 mm,厚度不小于8 mm,托板高度不小于34 mm,承载力与杆体匹配;添加调心球垫和减摩垫圈。
2)锚索多样化,顶锚索采用1×19 股直径21.8 mm锚索,帮锚索采用1×7 股直径17.8 mm 锚索,动压巷道加固采用1×19 股直径28.6 mm 大锚索;弃用锚索平托版,改用拱形方托板,长宽尺寸为300 mm×300 mm,厚度分别为12、14、20 mm,托板高度分别不小于58、60、64 mm;添加调心球垫。
3)为减少巷道顶煤的破坏,锚杆组合构件仍采用钢筋托梁,锚索组合构件采用W 钢带,与W 钢带配套使用的锚索采用W 形锚索托板。
4)二次动压巷道两帮均采用金属锚杆,不用玻璃钢锚杆;埋深超过450 m 的静压顺槽回采帮同样采用金属锚杆,不用玻璃钢锚杆,减少锚杆破断现象。
截止2019 年2 月14 日18103 工作面已回采到位,18105 辅助运输顺槽正掘进施工阶段,为了降低巷道二次动压影响,决定对18105 辅助运输顺槽支护进行优化,通过后期工作面回采对比分析发现,18105 辅助运输顺槽与18105 回风顺槽相比,18105、18104 工作面在回采中对18108 辅助运输顺槽影响小,控制了二次动压对巷道围岩变形影响,顶板最大下沉量控制在0.12 m,两帮最大移进量控制在0.35 m 以下,未发生大面积顶板破碎、煤壁片帮现象,保证了回采巷道围岩稳定性。
根据18105 回风顺槽二次动压影响情况,通过采用力学性能测试对动压巷道围岩支护可靠性进行分析,并在原有支护材料不足以及现有的地质生产条件的基础上,对支护材料进行改进,通过改进后的支护材料,在受动压影响的18105 辅运顺槽进行推广使用,实践证明,改进后的支护材料,大幅改善支护支护效果,保证了矿井的安全生产。