赵 梁
随着我国经济发展和人民生活水平的提高,发展过程中产生了大量多种多样的垃圾,垃圾问题日益突出。从目前的国内情况看,处理垃圾的方式主要是填埋和焚烧发电,垃圾焚烧耦合发电相对较少,为了改善城市垃圾处理现状,提升垃圾处理能力,缓解垃圾填埋场库容压力。本文以位于平遥县境内的2×200MW 耀光热电厂为例,进行了垃圾焚烧耦合发电的可行性分析,并给出了垃圾的处理过程和烟气净化及污染物的处理方法。
平遥县位于山西省中部,尤以辖区内被列为世界文化遗产并冠以国家5A 级旅游景点的平遥古城最为著名,2019 年1- 11 月全县共接待游客1738.04 万人次,平遥县也因此称为旅游大县。截至2018 年底,全县总人口达52.4 万人,2020 年底全县总人口将达到61.7 万人,2021 年平遥县的城乡生活垃圾预计530 吨/日,而现有的生活垃圾处理能力仅为360 吨/日,且全部为垃圾填埋,垃圾处理问题迫在眉急。
耀光热电厂位于平遥县城东偏北约9km 处的坮塬上,装机容量2×200MW,烟气排放执行国家超低标准,所发电力通过220KV双回线并入山西电网,同时负责为平遥县城区供热。锅炉选用上海锅炉厂有限公司生产的SG- 705/13.7- M453 超高压一次中间再热,单汽包自然循环、循环流化床锅炉。锅炉设计煤种为中煤与煤矸石按照1:2 设计,校核煤种为煤矸石;汽轮机组为上海汽轮机制造厂生产的超高压、一次中间再热、双缸双排汽、单轴、直接空冷凝汽式汽轮机,型号:CZK200- 13.24/0.392/535/535。
根据区域垃圾产生量预测,拟建一条额定垃圾处理量为400 吨/天的垃圾焚烧线[1],新建焚烧锅炉和余热锅炉,所产生蒸汽耦合至燃煤锅炉蒸汽侧,一并进入原有汽轮机进行发电、供热、供汽。
目前世界各地应用广泛、具有代表性的垃圾焚烧炉技术主要有四大类,即:炉排型焚烧炉技术、流化床焚烧炉技术、回转窑焚烧炉技术和垃圾热解气化焚烧炉(CAO)技术[2]。
机械炉排炉技术作为世界主流的垃圾焚烧炉技术,技术成熟、可靠,这种焚烧炉因为具有对垃圾的预处理要求不高,对垃圾热值适应范围广,运行及维护简便等优点,是目前在处理城市垃圾中使用最为广泛的焚烧炉。因此,本工程采用炉排焚烧炉。
与燃煤机组耦合采取蒸汽侧耦合的方式,即焚烧锅炉焚烧产生的烟气加热余热锅炉中的过热器和蒸发器,垃圾焚烧炉产生的蒸汽与燃煤机组蒸汽系统耦合,增加汽轮机的蒸汽流量,从而达到增加企业发电量、降低煤耗的目的[3]。
在国际上,城市生活垃圾焚烧厂主蒸汽参数有两种,一种是中温中压蒸汽参数,温度400~450℃,压力3.5~4.0MPa;另一种为中温次高压参数,温度450℃,压力6.5MPa。这两种参数的锅炉在国内进行制造和设计均不存在问题,其主要区别在于过热器的材质。一方面,430℃是锅炉过热器材质提高的分界线,430℃以下可采用碳钢,430℃~540℃的就必须采用合金钢;另一方面,主蒸汽参数的提高,必将带来锅炉烟气侧受热面温度增加,从而使锅炉受热面受到来自HCl 和SOX 等腐蚀性化学成分更强烈的腐蚀威胁,其结果是降低了过热器的使用寿命[4]
根据200MW 燃煤机组汽轮机热平衡图,只有汽轮机再热蒸汽管道的压力(约3.5MPa)接近中压,因此考虑焚烧炉所产蒸汽与燃煤机组蒸汽系统耦合,余热锅炉采用中温中压参数。
为避免垃圾焚烧过程中烟气对环境造成污染,需对焚烧后烟气进行净化处理。烟气净化与焚烧线相对应,配置1 套烟气净化系统。从场地和经济角度考虑,充分利用原厂现有设备装置,焚烧炉产生烟气汇入燃煤锅炉烟囱,所以烟气经净化处理后排放控制指标执行超净排放要求,排放限值优于GB18485- 2014生活垃圾焚烧炉烟气中污染物限值。
脱除烟气中的HCl、SO2等酸性气体的方法采用半干法脱酸。其特点是:(1)半干法反应塔脱酸效率较高,对HCl 的去除率可达95%以上,此外对一般有机污染物及重金属也具有良好的去除效率,若搭配袋式除尘器,则重金属去除效率可达99%以上。(2)不产生废水排放,耗水量较湿法脱酸塔少。(3)流程简单,投资和运行费用相对较低。
为去除烟气中的二噁英和重金属,确保烟气中二噁英和重金属等有害物质浓度达到排放指标的要求,在烟气净化系统中增加活性炭喷射吸附的辅助净化措施。
烟气中CO 含量是由于垃圾不完全燃烧产生的,控制二次空气量,使CO 充分燃烧,可有效控制烟气中CO 的排放浓度。
NOx 含量的控制,焚烧炉焚烧过程产生的烟气中NOx 含量一般约为(100~400)mg/Nm3,由于本工程 NOx 排放浓度执行超净标准,小于50mg/Nm3,所以采用SNCR+SCR 法,SNC R+SCR 混合脱硝工艺是在锅炉内喷入尿素或氨等还原剂脱除部分NOx,过量逃逸的余氨随烟气进入炉后装有催化剂的SCR脱硝反应器继续与NOx 反应,实现二次脱硝。该技术的脱硝效率可达80%以上。
综述,本工程烟气净化工艺采用“半干法+ 干法+SNCR/SCR”工艺,即“SNCR 炉内脱硝+ 机械旋转雾化脱酸反应塔+干粉喷射+ 活性炭喷射+袋式除尘器+SCR”工艺。
由于生活垃圾焚烧炉产生的炉渣主要由熔渣、玻璃、陶瓷、金属、可燃物等不均匀混合物组成,炉渣的主要元素为Si、Al、Ca,其污染物低,对炉渣实行填埋。
对于飞灰的处理,采用有机螯合剂稳定化工艺,配水泥为固化基材提高产物强度。稳定化后的产物能满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889- 2008 中填埋物入场要求。稳定化后的产物由专用运输车运至卫生填埋场填埋处置。
本项目垃圾处理量可完成400 吨/天,平均每年可处理垃圾13.33 万吨,可基本解决平遥县生活垃圾无害化处理问题,另一方面,垃圾焚烧产生的蒸汽与燃煤机组蒸汽系统耦合,增加汽轮机的蒸汽流量,从而达到增加发电量、降低企业煤耗的目的,每年新增最大发电量6309 万千万时,其中,每年新增最大上网电量4549 万千万时,可节约标煤32.4~45.6 吨、减排二氧化碳80.8~113.2 吨。同时,由于垃圾处理费用的补贴,也将对企业带来客观的经济利益。