望亭发电厂 江苏 苏州 215155
高压主汽门1和高压调门1组成一个控制组件;高压主汽门2和高压调门2组成一个控制组件;再热主汽门1和再热主汽门1组成一个控制组件;再热主汽门2和再热主汽门2组成一个控制组件;补汽阀未单个控制;每个组件包含控制设备:高压主汽门遮断电磁阀1和2,作用:机组有跳闸信号时,两个电磁阀任一动作,电磁阀失电主汽门关闭;方向阀,作用:在高压主汽门遮断电磁阀带电情况下控制高压主汽门的开关;高压调门遮断电磁阀1和2,作用:机组有跳闸信号时,两个电磁阀任一动作,电磁阀失电调门关闭;MOOG阀,在高压调门遮断电磁阀带电情况下控制调门的开关。为了保护设备安全的目的.防止发生汽轮机超速和轴瓦烧损事故发生,根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》及运行规程和检修规程中的规定,在运行机组上确保高压主汽门、调门,再热主汽门和调门不卡涩,所以阀门在运行机组上必须进行定期活动试验(ATT),检查控制回路、电磁阀工作是否正常,执行机构活络情况。
1.运行将需要进行试验联合汽门的SLC投入,且ATT试验进行
2.调门以一定斜率关闭(第3步);
3.当调门关闭后,主汽门快关电磁阀1和方向阀动作,主汽门关闭(第5步);
4.主汽门关闭后,主汽门快关电磁阀1和方向阀复位,主汽门开启(第6步);
5.主汽门开足,主汽门快关电磁阀2和方向阀动作,主汽门关闭(第7步);
6.主汽门关闭后,调门开启(第8步);
7.调门开足后,调门快关电磁阀1动作,调门关闭(第9步);
8.调门关闭后,调门快关电磁阀1复位,调门开启(第10);
9.调门开足后,调门快关电磁阀2动作,调门关闭(第11步);
10.调门关闭后,主汽门快关电磁阀2和方向阀复位,主汽门开足(第51步);
11.主汽门开足后,调门快关电磁阀2复位,调门开启至系统指令处(第52步)。
期间3、4号机组共进行6次ATT试验,4号机组1、2号主汽门各2次,分别是在2019.12.1号和2019.10.04,2019.10.04时,1、2号主汽门ATT试验在进行至9步时即恢复,试验内容未完成,其中,2号主汽门在恢复过程时触发快关单侧汽门信号,在进行人工手动干预系统恢复正常。3号机组1、2号主汽门各1次,在2017-11-15进行,1、2号主汽门ATT试验在进行至9步时即恢复,试验内容未完成。
控制逻辑不正常,在2019.10.04进行4号机组1号主汽门试验,当试验进行至第9步时,历史曲线显示,ATT第8步信号(ATT ESV/GOV VLV)为“0”,第9步指令调门遮断电磁(HP CV1 TRIP SOLV1)1动作,调门反馈(HP CTRL-V1 POSN MEAS)从开足至关闭,数据“105%”瞬间至“2.66%”。调门关闭满足;1号阀门试验信号满足;由于阀限信号未满足,故试验在规定时间未进行下一步,致控制系统自动终止试验。
由于本处逻辑在2014年6月4日进行修改,新增功能NEW(33),而西门子T3000控制系统中数据扫描是根据功能块序号进行的,扫描顺序:ETE(9)---OR(12)--NEW(20)---RGE(21)--NEW(33),按上述顺序进行计算阀限的变化,当第一个扫描周期时,ETE为“1”阀限输出值由于NEW(20)---RGE(21)之间有个NEW(33)的隔离,故阀限输出值保持105%,第二个扫描周期时ETE输出为“0”,故阀限按照一定斜率关闭。由于斜率下降值到达-5%的时间大于要求值,故阀门活动试验终止。
在2019.12.1日,4号机组1、2号主汽门分别进行ATT试验,在2017-11-15,3号机组1、2号主汽门分别进行ATT试验,试验均在进行至9步时即恢复;根据历史曲线:第9步指令发出后,调门遮断电磁阀1动作,调门反馈由开足至关闭。
1.调门关闭信号未满足,调门遮断电磁阀1动作后,调门由开足至关闭,但是,调门位置反馈显示2.99%,未能满足调门关闭的条件。
2.调门阀限未至“0%”,当ATT试验第8步时,经过延时接通输出至上“1”,经过“或”计算后,保持1秒,触发SWS6F功能块中的“I5”为“1”,该功能块输出“Y”选择X5的数值“105%”,调门开始开启至开足;在ATT第8步信号经RS触发器与位置反馈<2.99%的信号进行“与”运算输出至“2”,并延时2秒断开,触发SWS6F功能块中的“I2”为“1”,该功能块输出“Y”选择X5的数值“-0.05%”。当ATT第8步信号发出后,调门至开足后,将第8步信号复置为”0”,同时触发ATT第9步发出信号,调门遮断电磁阀1动作,调门瞬间关闭,由于调门开度数值>2.99%,故未满足触发SWS6F功能块中的“I2”为“1”,所以,阀限未变化保持在105%。
由于上述两个条件未满足,故ATT试验在第9步后未能进行下步试验而自动回复。
调整该控制逻辑中各功能块的扫描顺序,使其信号控制流程与功能保持一致,或者回复原来控制功能。
每次检修后,在阀门整定过程需要进行动态调整,即调门油动机阶跃响应特性检查,如油动机的超调量比较大,则要减少MAA12DG050C中的参数FD1KP(油动机阀位控制器的增益;反之增大增益。
阀门的位置反馈在机组冷态时进行调整的,而上述试验均在机组启动阶段进行的,在启动初期由于调门的阀座和阀芯受热不均,在调门进行关闭时未能完全吻合,所以,位置反馈未能关至<2.99%。将试验判断调门的数值改为<3.5%。同时在静态调试时,尽量将阀门零位调整为“负”向数值。