吴海峰
摘 要: 通过对QSK60发动机故障分析,提出降低发动机负荷、提高发动机性能的措施,从而提高发动机出动率。
关键词: 增压器;水泵;缸盖;排烟管;进排气门
QSK60发动机由美国康明斯公司生产,额定功率2300-2700马力,安装在L2350前装机、830E、MT4400/MT5500、33900、930E等矿山用自卸卡车,主要应用于煤炭、黄土及岩石的采掘和运输。
设备投入使用以后,故障率比较高,导致发动机使用效率的降低,检修成本大幅增加。为了提高设备出动率,对发生的故障进行了统计分析,并制定了了相关措施,通过工艺改进及技术改进,降低了发动机故障率,提高了设备使用效率。
1 维护过程中的故障描述、分析
2013年1-8月份,通过对MT4400/MT5500自卸卡车发动机日常点检发现的主要的问题:
(1)增压器、排烟管螺栓丢失
(2)水泵的油封、水封渗漏
(3)缸垫渗漏
排烟管螺栓丢或者螺栓断裂现象主要发生在MT5500发动机。经过车间2013年1月-8月份的统计发现,已经更换缸盖14个,分别由于螺栓断裂和缸垫漏水等原因导致。更换大水泵6个,小水泵12个,更换单级增压器4个,更换一级增压器7个,更换二级增压器13个,更换排烟管螺栓232个。
2013年1-8月份零故方面MT5500发动机零故发生费用占QSK60发动机零故的74.31%。2013年MT5500卡车发动机零故发生费用343.94万,MT4400卡车发动机零故发生费用71.67万,930E卡车发动机零故发生费用17.41万,MT5500零故发生的费用是930E发生费用的19.76倍。
故障原因分析:
MT5500卡车以高负荷运转,导致发动机缸盖、水泵、增压器等部件长时间处于满负荷状态,导致缸盖、水泵、增压器以及排烟管螺栓等损坏。
发动机超负荷运行数据分析:
MT5500设计载重量可以在326吨的基础上上浮10%,即上浮32.6吨,最高载荷581.6吨。MT5500与930E额定功率相同,MT5500比930E要多载重(581.6吨-502吨)=79.6吨,即MT5500比930E多载重(79.6吨/502吨)×100%=15.86%。2013年1-8月份MT5500发生零故次数373次,930E发生零故次数12台次,故障发生率MT5500是930E的31倍。MT4400与SF33900相比较,MT4400额定功率2300马力,SF33900额定功率2500马力,MT4400和SF33900相比较少200马力,实际承载重量MT4400比SF33900多承载(407吨-386吨=21吨)21吨,即MT4400比SF33900多承载5.4%(具体公式(21/386)×100%)。以上可以得出超载对整车承重部分造成不良影响,设备故障发生率高,影响设备的出动率。
2 故障控制措施
(1)安装称重系统,物料超载后自卸车自动断牵引,必须卸货后方可正常运行。
(2)加强爆破质量管理,改进爆破工艺,保证爆破后的物料体积松散,没有大块,装车后不会因为大块造成超载。
(3)控制物料装车时超载,要求电铲司机严格按照要求载荷装车。使用电铲称重系统,规范装车质量。
(4)改变坡道形式,降低发动机运行负荷。原来设计坡道由于受排土场限制,采用水平路线短,坡道路线直且长的设计方案,虽然运距缩短,但是設备爬坡距离增加,坡度增加,导致发动机高温,发动机工况变差,缩短了发动机使用寿命,故障率也明显增加。改进后的路径增加了水平缓冲带,发动机可以在低负荷下运行,保证发动机温度降到合理温度。降低坡道坡度,直线坡道改为之字形坡道,延长之字形坡道转弯处长度,坡度由原来的15度降低到8度以下,虽然运距增加,但是有效降了低发动机负荷。
(5)改进发动机结构件及检修工艺,提高设备可靠性,减少故障发生。
下面就改进部分分别加以论述:
①加工排烟管螺栓固定孔:排烟管固定螺栓孔与固定螺栓间隙比较小,在高温、震动的环境中,固定螺栓受横向剪切力的作用,容易断裂,排烟管螺栓所处部位在后期维护中很难更换。
改进措施:在排烟管安装前进行扩孔加工,保证留有足够的间隙。
排烟管连接部位的小波纹管必须更换。
②摇臂调整螺母紧固力矩:发动机出厂时摇臂调整螺母紧固力矩为45英尺磅,实际运行过程中,发动机运行到5000小时左右,紧固螺母松动,造成喷油器、摇臂的损坏。
改进措施:调整臂调整螺母紧固力矩为78英尺磅,由于紧固力矩的增加,保证了紧固的可靠性,防止由于螺母松动导致故障的扩大。
③进排气门更新:由于气门锁片设计位置靠上,在发动机高速运行时,锁片与丁字头碰撞,导致气门锁片脱落,造成缸盖损坏。
改进措施:延长气门导杆长度,降低锁片位置,加深丁字头凹槽深度,解决了气门锁片与丁字头碰撞问题,同时保证丁字头与气门良好的接触,防止丁字头跳出。更换新的锁片、上弹簧座,以适合于更新的气门。
通过对发动机工况的改善、大修技术改进,设备状况总体有了很大的改观,设备出动率明显提高,故障率明显下降。发动机的维护需要面对各种各样的故障,总结归纳,有针对性地改善检修工艺、改进提高配件的质量,提升发动机整体性能,从而保证矿山设备的使用要求。