林家永
(紫金铜业有限公司, 福建 龙岩 364200)
随着国家对环保排放的管控越来越严格,为避免对环境造成危害,企业格外重视烟气的治理。工业上有多种烟气脱硝工艺,如SCR或SNCR等干法脱硝技术和酸、碱法等湿法脱硝工艺,但是其在有色冶炼烟气脱硝方面都没有应用实例,无法实际应用的主要原因是需要高温环境脱硝或脱硝效率不高。因此,开发适用于此烟气特点的低温烟气脱硝技术非常重要[1]。
某铜业公司铜阳极泥采用奥图泰卡尔多炉火法冶炼工艺,其产生的冶炼烟气经过除尘、脱硫后,烟气温度为50~70 ℃,且含水,后续脱硝无法采用传统SCR等干法脱硝工艺;该条件下的烟气脱硝适合采用低温湿法工艺,由于NOx极难溶于水或碱溶液,因而通常的湿法脱硝效率一般不高,但采用氧化、还原或络合吸收的方法可以提高NOx的净化效果。据了解,江西某公司研发的“TX混合剂(公开成分含高锰酸钾)+尿素”脱硝工艺能满足卡尔多炉烟气的低温脱硝[2-3],但是该工艺所采用的药剂也只是在实验室完成测试,此前没有进行过工业化运行。2018年,某铜业公司与江西某公司合作开发以“TX药剂+尿素”作为吸收液的低温湿法脱硝新型脱硝系统,该脱硝系统的初期脱硝效果还能达到所需要求,但随着脱硝系统的持续运行,管线破裂、脱硝系统堵塞等问题的发生,导致系统停机、脱硝效率下降,影响生产效率,增大工人劳动强度。为解决低温脱硝系统产生的问题,某铜业公司对脱硝系统进行了一系列结构优化,以期为后续低温湿法脱硝工艺的工业化实践提供参考。
某铜业公司铜阳极泥采用奥图泰卡尔多炉火法冶炼工艺,其产生的烟气的相关参数指标见表1。
表1 烟气成分表
1.2.1 工艺流程
江西某公司根据烟气参数和氮氧化物排放指标(NOx<240 mg/Nm3),设计了一个直径3.5 m、高35 m的喷淋吸收塔,塔内分5级喷淋装置,每级喷淋下方设置高1 m、间隙为5 mm的聚酯塑料填料层;脱硝系统配备了吸收液循环槽、事故槽、沉淀槽、加药剂槽和五级循环泵等,烟气脱硝工艺流程如图1所示。
图1 低温湿法烟气脱硝工艺流程
1.2.2 工艺原理
系统所采用的脱硝工艺中主要反应机理如下,其中X1为TX混合剂(含高锰酸钾):
(1)
(2)
(3)
(4)
低温脱硝系统设备安装调试完成后,进行烟气脱硝试验,脱硝烟气采用崂应3012H型自动烟尘烟气检测仪进行NOx排放浓度检测。试运行过程中,脱硝系统的NOx排放指标均在240 mg/Nm3以内,脱硝效率达到90%以上,药剂的脱硝效果达到所需要求。
在验证了脱硝系统具有优良的脱硝性能后,正式将脱硝系统运用于生产实践。开机运行2个月后,脱硝系统先后出现脱硝效果下降、循环泵管线破裂、热熔焊接处渗漏、塔内填料层堵塞等问题,极大地影响了生产任务,并增加了员工劳动强度。为保证生产的有序进行,对脱硝系统进行结构优化就显得异常重要和紧迫。
对上述低温脱硝系统产生问题的原因进行分析:
1)脱硝效率下降。脱硫除尘后的烟气在进入脱硝吸收塔前含水量较大,易在脱硝塔内冷凝成水,从而汇集在循环槽内导致液位不断上涨。据统计,循环槽内循环液的水量每2 h增加1 m3,外来水的增加导致脱硝母液(含催化剂)浓度下降,影响脱硝效率;脱硝反应所产生的二氧化锰可作为催化剂,会降低脱硝反应速率,从而影响脱硝效率。
2)循环泵管线破裂。所使用的脱硝药剂中含有强氧化性的高锰酸钾等化学物质,会加快管线老化和开裂;另外焊接处渗漏是因为施工质量差。
3)塔内填料层堵塞(图2)。烟气脱硝反应过程中高锰酸钾氧化后有不溶于水的二氧化锰生成,在喷淋吸收塔填料层的结构设计上,认为二氧化锰颗粒细微,对填料层影响估算不足,仅设计了沉淀槽,计划定期清理沉淀槽中的二氧化锰。但实际上,沉淀槽中二氧化锰沉降量较低,脱硝药剂中的高锰酸钾反应生成了水合二氧化锰,水合二氧化锰具有一定的吸附、助凝作用,其大部分吸附、粘连在聚酯塑料填料层中。随着沉积的累积,烟气流动性越来越差,导致喷淋吸收塔前烟道处于正压状态,脱硝系统被迫停机。
图2 二氧化锰在填料层的堵塞现象
为解决低温脱硝系统存在的问题,对脱硝系统进行了结构优化,优化后的烟气脱硝工艺流程如图3所示。
1)脱硝塔烟道入口处增设捕水装置。通过增大管道直径,降低烟气流速,将水滴和水雾通过捕水装置沉降下来,达到疏水的效果。另外,在循环槽中设置热水盘管加热系统(禁止使用蒸汽加热,蒸汽温度高,会影响母液中催化剂的作用效果),保证循环液温度控制在60~70 ℃,该温度下有利于脱硝药剂吸收氮氧化物,并促进循环液中水分蒸发。以上结构优化解决了循环液水平衡问题。
2)循环泵管线将PVC管换成304不锈钢材质。更换管线材质后,有效地保证了循环液的正常输送。
3)将间隙为5 mm聚酯塑料填料层更换成φ76 mm海尔环(每层10 m3),底部铺格栅板,增大液体流动间隙,有效降低了填料层中二氧化锰的沉积;并在吸收塔的各级海尔环的最低处设置了卸料口,以便清洗海尔环填料层,并依照烟气流动状况更换、清洗海尔环[4]。优化前后的吸收塔结构如图4所示。
图3 优化后的烟气脱硝工艺流程
图4 优化前后的吸收塔结构
4)在系统中增加1台板框压滤机。在循环槽引出一个旁路对二氧化锰进行压滤、开路,减少循环液中二氧化锰沉淀的含量,保证循环液脱硝效果不受影响。二氧化锰的滤渣如图5所示。
图5 二氧化锰滤渣
通过对脱硝系统进行结构优化,取得了明显成效,主要体现在以下几个方面:
1)脱硝效率明显提高。在卡尔多炉冶炼过程中,作业稳定后,随机检测5组该作业段的NOx排放浓度,优化前后的检测结果见表2。由表2可知,优化前平均NOx排放浓度约为99.476 mg/Nm3;优化后平均NOx排放浓度约为73.398 mg/Nm3,脱硝效果显著提高。
表2 脱硝系统优化前后的NOx排放浓度 mg/Nm3
2)脱硝药剂的用量减少。结构优化前,外来水的增加导致循环液浓度降低,二氧化锰沉积会影响脱硝反应速率,为保证脱硝效率,则需要增加脱硝药剂用量,来维持循环液浓度、反应速率、优化后,脱硝药剂用量由600 kg/d降至400 kg/d,按脱硝药剂价格2.3万元/t计算,每年(作业300天)可节省烟气脱硝成本约138万元。
3)脱硝系统运行稳定。相较于优化前,优化后的循环液中二氧化锰含量下降了70%~80%,海尔环填料层中二氧化锰沉积较少,能持续保持液体的流通性,脱硝系统没有再出现堵塞停机现象,保证了生产正常有序进行。
4)工人劳动强度降低。优化前,喷淋吸收塔易受二氧化锰沉积堵塞的影响,导致脱硝停机,为保证生产进度不受影响,只能安排工人进入脱硝塔内清理、更换填料,极大地增加了工人的劳动强度,且受脱硝塔空间限制,工人进塔更换填料存在较大安全隐患。优化后,只需定期检查脱硝塔填料层颗粒沉积状况,增设的卸料口清洗更换方便,可大大降低工人的劳动强度。
氮氧化物低温湿法TX药剂脱硝技术有较高的脱硝效率,且生成N2和H2O,没有二次处理废水,但缺乏工业化实践,工艺研究停留在实验室阶段。在缺少可参考性工业化实践的前提下,某铜业公司通过对脱硝系统进行结构优化改造,实现了脱硝系统的稳定运行,且故障率低,其脱硝效率保持在90%以上,NOx排放浓度保持在90 mg/Nm3以内,降低了工人的劳动强度和生产成本,为该工艺的工业化应用积累了一些经验,同时对该工艺后续的工业化推广有一定的参考价值。