宁 静,杨永祥,李 明,诸 兵
(海洋石油富岛有限公司化肥二部,海南东方 572600)
中国海洋石油富岛有限公司化肥二部年产450kt合成氨、800kt尿素装置,于2003年建成投产;合成氨装置采用的是KBR(凯洛格布朗)工艺。空气压缩机是由GE公司研制、生产的MS5002型双轴燃气轮机驱动,该型机组总体技术先进,运行可靠,但在实际运行中,由于设备自身缺陷或工艺流程不合理,曾先后多次发生故障停机事故,严重影响了装置的稳定运行。本文就MS5002型燃气轮机存在的问题进行分析,并提出相应的改进处理措施。
化肥二部合成装置二段炉工艺空气由工艺空气压缩机101J提供,工艺空气压缩机四段出口工艺气管线设有压力控制阀PV-1050(12”),该阀同时作为压缩机防喘振调节系统的一部分。为满足压缩机防喘振裕度的要求,正常生产中PV1050一直处于小开度放空(3%~10%)状态,二段炉入口的流量波动比较频繁,不利于装置的稳定运行。另外长期小开度放空对调节阀的磨损较大,多次出现阀杆拉毛、阀门卡涩现象;2009年1月29日,出现阀门卡死无法调节,导致系统被迫停车132h,损失较大。
为了防止防喘振阀PV1050再次出现卡死现象,对故障原因进行分析,发现主要原因是PV1050(12”)阀门长期小阀位状态,且动作频繁,导致阀门磨损较大。为此采取了改进措施,主要做法是:
增加103-D入口工艺空气的压力测量点PT-1050A,与控制器PIC-1050A及调节阀PV-1050A构成简单控制回路,进行自动调节。这样使PV-1050全关,避免了小开度放空,有效地改善了PV-1050运行条件,避免伐杆卡涩引起的停车事故,消除101J防喘振阀调节的不稳定,使101J输出功率根据生产负荷调整,增加装置运行稳定性、可靠性。
二段炉103-D入口压力控制自动调节系统结构图1。
图1 调节控制结构图
MS5002燃气透平设置有燃料气/燃烧空气比值高联锁(P4PCC)为1.20。2015—2017,P4PCC一直在1.18~1.19左右高位运行,对系统影响较大。
(1)遇到终端天然气组分波动时,需要经常大幅度减系统负荷,导致系统频繁调整,产量下降,操作风险高,系统稳定性差;
(2)因P4PCC高位运行,燃气透平IGV阀一直保持全开,导致燃气透平能耗高,排气温度低,进入一段炉乏气温度低,增加燃气消耗;
(3)因P4PCC在1.18~1.19高位运行,非常接近联锁值1.2,操作弹性小,系统多次天然气组分波动导致P4PCC高联锁系统跳车;
(4)在2017年6月27日,P4PCC突然上涨至1.193左右,非常接近联锁值1.20.为了保证机组稳定运行,将系统负荷由69t/h降至66t/h运行,P4PCC降至1.18左右。机组的异常工况运行对系统燃气消耗、产量产生巨大影响,是装置长期稳定运行的瓶颈。
根据理论依据:P4PCC是燃气轮机控制阀后燃气压力GHP与轴流式压缩出口燃烧空气压力CPD之比,具体公式是:
式中:P4PCC是燃空比、GHP是燃气压力、CPD是燃烧空气压力
经过分析研究,影响P4PCC变化的是燃气压力和空气压力,即P4PCC上涨原因可能是燃烧空气压力上涨,或者压缩空气压力下降。针对此情况,通过反复查询数据、趋势对比,发现P4PCC上涨趋势与燃气压力上涨趋势基本一致,后通过反复对比历史数据和检修资料,并通过各种实验,逐项排除了变送器故障、燃烧筒燃烧异常、速比阀堵塞、101J效率下降等因素,发现是因为天然气中凝析油含量比正常值高,天然气夹带凝析油,在烧嘴内部的旋流器里结焦、结垢非常严重,导致烧嘴堵塞,使得燃气压力升高,最终使P4PCC大幅升高。
找到问题根源后,采取以下措施:(1)停车检修均清洗烧嘴内部,防止烧嘴结垢、结焦;(2)停车检修均进行离线清洗,离线清洗采用浸泡、多次清洗方式清洗;
(3)通过对燃空比设定值进行深入计算,多次与GE公司探讨,最终将联锁设定值提高至1.28。
通过以上措施,不但彻底解决了燃气透平长期高负荷运行的问题,还减少了燃气消耗,提高了装置运行负荷,增加了产量,并且消除了影响装置长期运行的瓶颈难题。
工艺空气压缩机是NUOVO Pignone Florence Italy生产制造的,由两台串联的2MCL1007(101JLP)和2BCL457(101JHP)型离心压缩机组成。在因外界原因长时间停机(大概30d)再次启动后,发现机组做功效率较停车前严重下降(约有20%),经停机开缸检查发现压缩机隔板和叶轮锈蚀严重。分析原因是因为压缩机隔板和叶轮均采用碳钢材质,停机期间长期与空气接触产生锈蚀,影响机组做功效率。
针对此情况,采取了一系列改进措施:
(1)首先是机组停机时通过缸体导淋连接N2气管线对缸体进行保护,避免锈蚀。因充N2气存在一定的安全隐患,又改为充仪表空气保护,效果非常好。
(2)如机组开缸检修,则对隔板和叶轮进行除锈处理。刚开始用人工除锈,工作量大,耗时长,效果不是很理想;后购买专用高压喷枪,采用干冰清洗,效果非常好,省时省力。
经过以上措施,有效地解决了压缩机因隔板和叶轮生锈导致效率下降的问题。
工艺空气压缩机101J共有3段入口冷却分离器,分别为101JC1、101JC2、101JC3,每个冷却器分离均有两台液位变送器分别用于报警和联锁。以3段入口冷却器101JC2为例,有两个液位变送器LT1136和LT1236,分别用于报警和联锁。两变送器取压点不同,流程如图2。
图2 段间冷却分离器101JC2液位变送器流程图
液位报警和联锁逻辑在Mark VI中实现,报警设定值80%,联锁设定值为90%。101J空压机三个段间冷却器液位联锁均为单点联锁,如果引压部分堵塞或泄漏、变送器误动作以及仪表回路出现故障,将引起101J机组联锁动作造成机组跳机,继而造成化肥二部合成氨、尿素生产装置停车。2010年12月21日曾出现工艺空气压缩机3段入口冷却器液位高联锁变送器故障造成的装置停车。
(1)新增液位变送器LT1235A1236A1237A,应用LT1135/1136/1137引压孔上原有三通取压,并依据联锁液位变送器LT123512361237的量程进行重新标定。
(2)将段间冷却器原报警液位变送器LT113511361137依据联锁液位变送器LT123512361237的量程进行重新标定,使相同冷却器三台变送器量程一致。
(3)新增液位变送器I/O组态及描述,新增差值报警事件记录。
(4)修改Mark VI内部组态,将每台冷却器的三台液位计测量值取中值后,分别与报警设定点70%以及联锁设定点90%进行比较,超过设定值产生报警或联锁;当三台液位变送器中的任意两台出现故障报警时,引起联锁;当三台液位计间的差值超过5%时,产生诊断报警。
经过以上措施后,完全解决了液位联锁误动作故障。
通过近2a的实际运行,上述问题得到了有效的解决,机组运行更加安全可靠,目前,101JGT机组已连续运行300d。