张弓
(太原市高速铁路投资有限公司 山西太原 030000)
本项目为火车站雨棚结构,雨棚结构的钢结构部分由钢柱、主次桁架、水平垂直支撑等次构件组成,柱网为135m×241.5m平面分布,纵横向各5跨,主桁架30榀,次桁架75榀,主次桁架为平面格构式钢桁架结构,主桁架一榀最大跨度27m,次桁架一榀最大跨度53.3m,最大高度5.2m。整榀主次桁架均采用散件卧拼的方式在现场拼装,拼装完毕后再进行桁架整体翻身吊装。所以对整榀桁架平面外刚度有较高的要求,此项尺寸控制直接影响钢桁架的安装尺寸,本文就此问题对桁架翻身施工结合ansys软件给予有限元模拟分析。
桁架翻身吊装前,首先需待桁架拼装焊缝焊接完毕,超声波探伤检测完毕,焊缝合格后选用莱卡TC702全站仪进行整体测控,把控桁架的整体尺寸,保证拼装尺寸,为翻身起吊后的尺寸偏差控制提供数据支持。按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)[1]表D.0.1的要求,拼装尺寸需满足表1的要求。
表1 梁、桁架预拼装的允许偏差/单位:mm
本文以53.3m次桁架作为分析对象,桁架翻身采用2台80t履带吊进行双机抬吊,桁架重量约16t,每个吊点吊装重量约8t。根据整榀构件的重心位置,在桁架两侧接近对称位置选取两个吊装点,吊装时80t履带吊翻身下架工况:作业半径12m,主臂25m,单机额定起重量为13.6t,吊装采用6×37钢丝绳,直径39mm,重要吊装安全系数取8,经计算钢丝绳允许拉力81kN,吊装钢丝绳夹角控制在60°左右,钢丝绳长度7m左右。
按照《钢结构工程施工质量验收规范》表10.3.3的要求桁架侧向弯曲矢高f,当30m<l≤60m时允许偏差在l/1000,且应≤30mm,由于工程设计杆件截面偏小、跨度较大、加工件累计偏差及现场拼装误差等诸多原因,实际工程中实测的桁架弯曲矢高远超出规范值。
按照3D空间坐标,在有限元ansys分析软件中建立模型[2],采用beam189单元模拟整个平面桁架,桁架上弦截面为方钢300mm×250mm×12mm×12mm,下弦截面为方钢 400mm×250mm×14mm×14mm,腹杆截面为方钢 200mm×200mm×8mm×8mm、方钢 180mm×180mm×6mm×6mm、方钢150mm×150mm×5mm×5mm三种截面,采用link8单元模拟钢丝绳,钢丝绳直径d=39mm,钢丝绳断面面积564.63mm2,计算采用MPa单位制,桁架下弦两端节点释放X轴旋转自由度,其余约束,吊点绑扎位置释放Y轴和Z轴自由度,其余约束,吊点释放Y轴自由度,其余约束。
经模拟计算,桁架从0°翻身到90°的过程中,当桁架旋转到30°时平面变形最大,达到96mm,桁架最大应力值136MPa,钢丝绳最大轴向拉应力140MPa,见图1。此后桁架变形逐渐减小,旋转到75°时变形已缩小到43mm,各工况应力变形统计详见表2。得出翻身的最不利工况为30°以下位置,故平面桁架卧拼时采用30°倾角拼装时,直接有利于后期翻身变形的控制。
图1 翻身30°工况吊装验算
表2 桁架翻身过程应力变形统计
经分析,整榀桁架在翻身过程中是一个力矩平衡的受力模型,两个吊点的力矩与桁架自重反向力矩平衡,下弦位置受此力矩影响最大,两侧截面较大,跨中截面最小,此处变形也就最大,根据计算结果分析,跨中区域Y向变形>Z向变形,这说明在翻身的过程中不仅有平面外的荷载,同时两吊点不完全对称,使得平面内也有Y方向的变形,受力情况较为复杂,处于多重应力叠加状态。
根据以上分析,为了强化平面桁架的整体刚度,有效减小平面弯曲矢高,拟在吊装的过程中控制上下弦的同步性,减少由于不平衡外力及力矩对跨中截面的弯曲作用。调整双机抬吊吊点个数,桁架上弦每台吊机四个吊装点,在每个吊装位置下弦增加2个固定点,用钢丝绳及倒链固定,在吊装前将倒链拉紧,吊机在缓缓翻身的过程中作业人员同步松掉倒链,待吊机吊装翻转到位松钩,再将倒链取下。
在采取以上吊装加固措施后整榀桁架的弯曲矢高明显减小,应力也相应更加趋于安全,利用ANSYS再次进行模拟计算,变形及构件应力情况见图2。为简化计算过程,模拟计算钢丝绳和倒链均选用link8单元模拟。
图2 翻身30°工况下弦加固吊装验算
另外经模拟验算,吊装位置不完全对称偏差、起重人员指挥不同步、双机抬吊不完全同步等因素对于整个桁架的变形也有较大的影响,可以采用小型吊机辅助吊装的方法,在上弦杆两侧节点及跨中节点施加10mm的强制位移,三个点的反力值分别为1.3t、6.9t、0.9t,可以安排两侧8t随车吊,中部25t汽车吊配合吊装施工,也是一种有效的减小弯曲矢高及构件最大应力的可行方案,吊装验算见图3。
图3 翻身30°工况改变吊点吊装验算
结合本工程的实际,大跨度平面桁架翻身吊装是一个受力工况较为复杂的过程,构件在力矩平衡的工况下跨度大、弯曲矢高较大,加之施工吊点的选取、上下弦受力的同步性、机具及人员作业偏差、桁架的拼装尺寸等因素的影响,都会给整榀桁架的弯曲矢高带来影响。本文通过软件的模拟分析,找到了翻身过程中的最不利位置以及实际加固措施的方法,有效减小了弯曲矢高,保证构件安装尺寸满足相关质量要求,望能给类似工程以借鉴。