地铁联络通道涌水涌砂治理技术研究

2020-05-30 07:14王彦臻
铁道建筑技术 2020年3期
关键词:右线砂层险情

王彦臻

(西安市轨道交通集团有限公司 陕西西安 710018)

1 工程概况

联络通道顶覆土约22.3 m,底板埋深27 m,废水泵房底埋深29.8 m。联络通道长17.3 m,宽5.7 m,采用台阶法施工。项目提前两个月完成联络通道范围内旋喷桩地层加固,并进行取芯检测,结果满足设计要求,进洞开挖时采用超前小导管预支护,钢格栅+网喷混凝土联合支护。联络通道地层从上至下分别为素填土、黄土状土、粉质黏土、局部夹含中砂层。施工中实际探明地质情况为第一层砂厚约0.5 m,埋深约28~28.5 m,位于联络通道底板下1~1.5 m;第二层砂厚约2 m,埋深约30~32 m,位于泵房底板下0.2~2.2 m。

2 涌水涌砂分析

2.1 涌水涌砂情况

该区间联络通道于2019年4月23日,开始从左线隧道开挖初支;于2019年5月11日完成全部上台阶初支施工;2019年5月15日早上5点,在开挖距右线仅约2 m的下台阶土方时,突发涌水涌砂险情,事故发生后,立即启动应急响应机制。联络通道开挖情况以及涌水涌砂位置见图1。

2.2 原因分析

图1 联络通道涌水涌砂位置(单位:mm)

(1)突涌稳定性验算。

依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)的规定,承压水作用下的坑底突涌稳定性计算公式为:,突涌稳定性计算简图见图2。

图2 突涌稳定性计算简图

抗突涌稳定性安全系数Kh的取值为1.1。验算突涌稳定性时,不考虑黏性土的内聚力的抗力作用。式中,D为基坑底至承压含水层顶板的距离(m);γ为D范围内土的平均天然重度,取19.4 kN/m3;Hw为承压水水头高度,取10 m;γw为水的重度,取10 kN/m3。

根据公式计算可得,D≥6.2 m,即基坑底至承压含水层在大于等于6.2 m时,为安全状态。但该地层实际透水砂层距联络通道开挖底板只有0.5 m,易发生涌水现象。

(2)旋喷桩加固施工中因垂直度控制偏差或者设备操作不当,可能造成了旋喷桩咬合部位的施工质量存在薄弱部位,给涌水涌砂留有了通道。

(3)降水井供电设备突发故障,导致降水井降水功能短时失效,地下水位快速升高,水压突然变大,将联络通道底下土层击穿,造成涌水涌砂。

(4)联络通道地层变化复杂,实际地层中砂层的深度、厚度变化频繁,与地勘报告有所不同,砂层良好的渗透性相比粉质黏土,为地下水提供了更好的压力与流量传导条件,加之砂层随水流失,水流通道进一步畅通,而且该处砂层面积广,储水量大,给涌水处置带来更大困难。

2.3 险情处理难点

(1)涌水量增大,左线隧道积水较深,人员物资无法到达涌水位置,右线联络通道洞门未打开,险情控制难度大。

移动学习平台数据库设计分为本地、数据库两部分。本地数据库主要用于存储学生错题集、收藏夹和答题记录信息。使用Litepal工具创建本地数据库。云端数据库主要用于存储学习资源和学生做题情况的相关内容,包括用户表、课程信息表、课程模块表、知识点表、班级表、课程资源表、题目表、试卷表、提问信息表等。通过BMob云服务平台提供的接口建立云端数据库。系统数据表如表1所示。

(2)隧道内空间狭小,材料运距远,封堵涌水点作业持续时间难以保证。

3 涌水涌砂处理技术措施

针对地下涌水的处理,主要围绕“导、截、排、堵、注”等技术措施展开。

3.1 初支加固,涌水点反压

险情发生后因左线隧道积水较深,不具备作业条件,于是在联络通道右线洞门上台阶管片位置采用水钻取孔开设了1 m×1 m的孔洞,通过孔洞及时采用水泥袋与棉絮对联络通道涌水点位置进行反压,防止涌水带砂造成进一步的险情发生。随后使用工字钢对联络通道初支进行了支撑加固,完成后采用C40水下早强混凝土进行浇筑再次反压,确保了联络通道初支结构与盾构管片的稳定,也为后面注浆堵漏提供了条件。

3.2 恢复供电,增设降水井

为迅速有效降低地下水水头压力,减小涌水危害,及时恢复已有降水井的供电,同时调集多台降水井打设设备,在短时间完成8口降水井的打设与运行,降水井井径0.6 m,打设深度为40 m,有效地降低了隧道内的涌水量与水流压力,较好地控制住了涌水险情的发展,同时也为进一步封堵涌水口提供了条件。

3.3 注化学浆,封堵涌水口

化学注浆是一项实用性很强且使用范围较广的防渗堵漏措施[7]。在联络通道加固与涌水口反压回填牢固稳妥后,对涌水点采用注化学浆液进行封堵。聚氨酯是一种防渗漏能力较强,固结强度较高的防渗漏固结材料,其特点是浆液不遇水的时候是稳定的,遇水后才能进行化学反应,最终生成不溶于水的体型结构的胶凝体[8-9]。具体实施方法为在联络通道右线洞门两侧取2个长约4~5 m的孔,先将高锰酸钾用水稀释后用泵从钻杆中注入,观测涌水点颜色变化,判断水流方向和记录所用时间,依此选取注入孔位与配置聚氨酯发泡反应时间,后用2台注射泵同时注入聚氨酯,聚氨酯遇水反应后达到较好堵水效果。

3.4 洞内WSS注浆,进一步封堵加固

在隧道内涌水量显著减少的情况下,为进一步彻底堵住涌水口,在右线盾构隧道联络通道外中部及两侧附近管片开孔,打孔进行WSS注浆施工。参考其他成果[10-11],利用WSS注浆机进行若干组磷酸+水玻璃胶凝时间配比试验,得到其最佳注浆参数为磷酸∶水玻璃 =1∶1,水玻璃浓度35 Be′,模数3.2,胶凝时间18 s,顺利达到堵水效果。根据现场施工实际,注浆材料更换为水∶水泥∶水玻璃=1∶1∶0.7的双液浆,多次对地层进行了注浆加固,确保封堵更为牢固。

3.5 剩余初支施工措施

为确保安全完成联络通道剩余初支,采用从右线隧道管片开孔后,将下台阶再分2个台阶开挖,每台阶高约1.4 m,上台阶开挖并支护完成后,再开挖下台阶与施作底部初支,完成施工。

3.6 其他辅助措施

(1)加强洞内及地面监测

涌水发生后,每隔2 h对地表沉降、隧道管片与联络通道初支拱顶沉降及净空收敛进行实时监测,并及时反馈监测数据,为判断结构安全以及地层稳定提供准确依据。

(2)雷达检测隧道空洞

地质雷达是探测地下水及隧道结构后空洞的有效工具,基于隧道隐附水体介电参数、电导率以及其附近多介质介电参数的突变,雷达的电磁波在振幅、主频以及相位变化上体现出一定的变化规律[12]。为避免涌水对管片的影响,对联络通道左右各20环管片的底部和侧墙背后空洞情况进行雷达扫描,有效探测深度5~6 m,根据扫描图形初步判断右线检测范围内无明显空洞。

(3)加大隧道内抽水能力

出现涌水后,隧道内积水较多,供电系统遭受破坏,现场新增电源,及时安装3台11 kW、2台7.5 kW的水泵对联络通道及隧道积水进行抽排,防止积水造成次生灾害。

(4)地面新增投料口

在联络通道拱顶正上方位置打设两根管径200 mm、一根管径400 mm的物料孔,安装钢管并加固,为灌注混凝土,解决洞内外通讯、供电等问题提供条件。

4 结束语

通过西安地铁联络通道涌水实际工程实例,系统地分析了事故发生的原因,制定了相对应的加固、降水、堵水、监测等整套处理技术措施,较好地控制了险情的发展,确保了工程顺利推进,对于类似工程具有较好的借鉴意义。

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