杨江华 ,马桂林 ,柴昱林 ,智奥帆 ,曾园金 ,胡小锐
(1.中核建中核燃料元件有限公司,四川宜宾640000;2.中国核电工程有限公司郑州分公司,河南郑州450052;3.郑州亦森环保科技有限公司,河南郑州450051)
NH4+-N和F-是核元件厂生产废水中的主要污染物,质量浓度高达上万mg/L,直接排放会严重污染环境,如何有效去除该废水中的NH4+-N和F-,避免对环境造成危害是核工业领域亟待解决的问题〔1〕。本研究采用化学法〔2〕去除核工业废水中的NH4+-N和F-,研究了脱氨除氟顺序、先除氟后脱氨时pH和药剂投加量等因素对反应的影响。考察在一个反应器内通过生成CaF2和MgNH4PO4(MAP)高效化学法除氟脱氨的可行性,以期为解决实际工程中高氟氨废水的处理提供理论支持和技术指导。
核元件厂生产过程中高F-、高NH4+-N废水一般采用物理化学法处理,经预处理后NH4+-N约为200~3 000 mg/L〔3〕,F-约为 100~2 000 mg/L。
为了便于分析机理,本研究采用人工配样,以投加NH4F的方法配制模拟废水,NH4F的投加量为0.128 6 mol/L,模拟废水水质:NH4+-N为1 800 mg/L,F-为2 442 mg/L。
本研究采取静态烧杯试验,采用磁力搅拌器进行搅拌。 除氟段中,单钙源〔Ca(OH)2〕试验时,单独投加Ca(OH)2反应 30 min;双钙源〔Ca(OH)2+CaCl2〕试验时,先投加 Ca(OH)2,以 150 r/min的转速反应15 min后再投加CaCl2,再以150 r/min的转速反应15 min;脱氨段中,投加的药剂为 MgCl2·6H2O(镁剂)和KH2PO4(磷剂),以 200 r/min的转速反应 40 min。所有药剂均经研磨后以粉末的形式投加,分别用1 mol/L的盐酸和NaOH溶液来控制混合液的pH。
NH4+-N采用纳氏试剂分光光度法,PO43--P采用紫外分光光度法,仪器采用UV754型分光光度计;F-采用 PF-1(01)型 F-选择电极,pH 采用 PHS-3C型pH计进行检测;Ca2+、Mg2+采用EDTA滴定法;沉淀物采用X’Pert PRO型X射线衍射仪进行XRD分析;反应后的水样取上清液进行检测,并置于500 mL量筒中考察其沉降性能。
模拟废水分成4组,a、b组先脱氨后除氟,c、d组先除氟后脱氨,测定pH和F-、NH4+-N。除氟段中a、c 组加入 120%Ca(OH)2;b、d 组加入110%Ca(OH)2+90%CaCl2(120%、110%、90%均为按化学沉淀除氟工艺Ca2++2F-=CaF2理论需求量计算的百分比),不调 pH;脱氨段中控制 n(Mg2+)∶n(PO43-)∶n(NH4+)为1.3∶1.1∶1.0,调整 pH 为 11,考察脱氨除氟顺序对 F-、NH4+-N去除效果的影响,结果见图1。
由图1可知,F-去除率均在90%以上。a、b组先脱氨后除氟,NH4+-N的最大去除率为85.98%,后续除氟时NH4+-N的去除率有所降低;即在增加Ca2+投加量强化除氟效果的同时,却减弱了脱氨效果〔4-5〕。水中NH4+-N在投加CaCl2后均呈现出增加的趋势,这是因为与 MAP 相比,Ca3(PO4)2的溶度积更小,导致投加的 Ca2+会夺取 MAP 中的 PO43-生成 Ca3(PO4)2,进而释放出 NH4+-N。由于 Ca3(PO4)2比 MAP 的溶度积小16个数量级,导致投加Ca2+夺取MAP中的PO43-释放NH4+-N的问题无法避免,因此采用先脱氨后除氟的方式无法实现理想的出水水质。
图1 脱氨除氟顺序对F-、NH4+-N去除效果的影响
c、d组先除氟后脱氨,除氟段NH4+-N的去除率为17%左右,原因是NH4+在碱性条件下变成NH3挥发所致。脱氨段对F-的去除也有较大的影响,F-均达到10 mg/L以下;除氟段加入单钙源和双钙源对脱氨的影响较大,单钙源NH4+-N的去除率可达90.94%,双钙源NH4+-N的去除率为82.62%,因此在后续试验中选用Ca(OH)2。试验时除氟段未调节pH时,F-也有较高的去除率,原因是反应后的pH维持在 8.0左右,是除氟的理想值〔3〕,故后续试验除氟段均不调pH。以下试验均按照先除氟后脱氨的次序进行。
脱氨段控制 n(Mg2+)∶n(PO43-)∶n(NH4+)为 1.3∶1.1∶1.0,调整 pH 为 11,考察 Ca(OH)2投加量对 F-、NH4+-N去除效果的影响,结果见图2。
由图2可知,除氟段,从F-的去除率来看,随着Ca(OH)2投加量的增加,F-的去除率逐步变大,但均未达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准(10 mg/L);脱氨段,Ca(OH)2投加量为 110%时,出水 F-小于 10 mg/L,Ca(OH)2投加量为 120%以上时,出水F-均小于5 mg/L,原因是脱氨段加入磷剂可能形成了氟磷酸钙等增强了F-的去除效应。因此后续不追求第一步除氟时F-达标,可利用脱氨段对F-的少量去除,达到少用药剂,协同达标的结果。因Ca(OH)2投加量为120%以上时F-稳定在5 mg/L以下,后续研究钙的投加量均采用120%Ca(OH)2。
化学法脱氨的影响因素主要是pH、磷剂及镁剂的投加量(相对于氨量的比值,下同)。
图2 Ca(OH)2投加量对F-、NH4+-N去除效果的影响
2.3.1 pH
脱氨段控制 n(Mg2+)∶n(PO43-)∶n(NH4+)分别为1.3∶1.1∶1.0,考察 pH 对 F-、NH4+-N 去除效果的影响,结果见图3。
图3 pH对F-、NH4+-N去除效果的影响
由图3可知,氟氨共存的环境中pH对水中NH4+-N的去除有较大的影响,pH为11时,NH4+-N去除率最大;出水F-均小于10 mg/L,F-去除率为99.9%左右,说明pH对F-的去除影响不大;除氟段水中剩余的F-约为200 mg/L,脱氨段时,所有试验组的F-降至10 mg/L以下。经物料守衡计算可知,一部分F-形成了氟磷酸钙,还有一部分F-形成了氟化镁,使F-基本从水中去除。pH对水中剩余PO43-质量浓度影响很大,试验条件下随着pH的增大,剩余PO43-质量浓度变小,pH达到10.83以上时出水中PO43-就小于1 mg/L。由于脱氨的最佳pH和保证水中PO43-不超标的pH不一致,可优先保证NH4+-N的去除,多余的PO43-可尝试再次加入少量 Ca(OH)2调节pH并生成 Ca3(PO4)2去除。
2.3.2 磷剂投加量
脱氨段控制磷剂的投加量,使 n(Mg2+)∶n(PO43-)∶n(NH4+)分别为 1.3∶(0.9、0.95、1.0、1.05、1.1):1.0,pH为11.0,考察磷剂投加量对NH4+-N、F-去除效果的影响,结果见图4。
图4 磷剂投加量对F-、NH4+-N去除效果的影响
由图4可知,除氟段,磷投加量为100%以上时,出水F-均在10 mg/L以下;脱氨段,随着磷剂投加量的增大,水的pH变低,剩余PO43-质量浓度增加。NH4+-N的去除率先随磷剂投加量的增加而变大,之后变小,说明仅增加磷剂的投加量不能加大NH4+-N的去除率,反而会加大水中PO43-的残余量。综合考虑,磷剂的最佳投加量为110%。
2.3.3 镁剂投加量
脱氨段控制镁剂的投加量,使 n(Mg2+)∶n(PO43-)∶n(NH4+)分别为(1.1、1.2、1.3、1.4、1.5)∶1.05∶1.0,pH为11.0。考察镁剂投加量对 NH4+-N、F-去除效果的影响,结果见图5。
图5 镁剂投加量对F-、NH4+-N去除效果的影响
由图5可知,除氟段,所有试验组的F-去除率都为99%以上,是达标的。脱氨段,随着镁剂投加量的增加,水中NH4+-N的去除率几乎不变,NH4+-N保持在100 mg/L左右,说明当镁剂投加量达到一定量时,形成MAP的关键不在于镁剂的投加量;当镁剂投加量一定时,MAP形成的关键可能在于磷剂的投加量。但随着镁剂投加量的增加,剩余PO43-稍微减小,分析原因是形成磷酸镁导致PO43-去除率略有上升。综合NH4+-N和PO43-的去除率,确定镁的最佳投加量为130%。
2.4.1 钙剂除PO43-
根据2.3.2可知,增加磷剂的投加量,NH4+-N的去除率增加,F-的去除率变化不大,但剩余PO43-必然增加。拟在上述试验的基础上加入Ca(OH)2去除多余的 PO43-,并考察是否对除 PO43-、F-、NH4+-N 有影响。为了去除反应后水中剩余的PO43-,投加120%Ca(OH)2,使其可与水中 200 mg/L 的 PO43-反应形成Ca3(PO4)2,继续反应 10 min 后停止。 结果表明,随着pH的增加,剩余PO43-大幅降低,小于8 mg/L,这是因为残余的 PO43-形成了 Ca3(PO4)2,得以去除。 水中剩余的NH4+-N由100 mg/L左右降至60 mg/L左右,原因可能是投加Ca(OH)2后使pH上升,从而又生成了一部分MAP所致。
2.4.2 不同pH的调节方式
脱氨段后用NaOH调节pH,使其与加入少量Ca(OH)2时溶液的pH一致,考察是否能够达到一样的处理效果。试验按3种方式:1#试验是反应后不调pH;2#试验是反应后用NaOH调节pH使之与c组试验的pH一致,反应10 min后停止;3#试验是反应结束后投加一定量120%Ca(OH)2,使其与水中200 mg/L 的 PO43-反应形成 Ca3(PO4)2,继续反应 10 min后停止。 结果表明,试验1#、2#、3#的pH分别为6.45、8、8, 反应结束时水中的 Ca2+分别为 90.18、80.16、330.66 mg/L,Mg2+分别为 1 099.58、729.00、777.60 mg/L,说明试验中Ca2+、Mg2+均是超投的。
试验验证了适当提高pH可以大幅度减少水中的PO43-,但仅仅调节pH无法实现PO43-的排放要求,加入少量的Ca(OH)2不仅可以调节pH,还能使水中PO43-形成磷酸钙使其快速降至5 mg/L以下。比较试验 1#、2#、3#发现,NH4+-N 的去除率也有部分升高,分析原因是又生成了部分MAP,说明调节的pH在适合形成MAP的pH范围内,这一点从试验2#、3#较试验1#水中Mg2+的质量浓度下降,而试验2#、3#的Mg2+质量浓度相近也可以得到验证。
2.4.1 节试验后,测定了多组 n(Mg2+)∶n(PO43-)∶n(NH4+)为 1.3∶1.1∶1.0 工况下的沉淀物XRD,结果表明,生成的沉淀中含有大量的MAP、少量的CaF2、磷酸镁〔6〕、HgCl2,未见 Ca5(PO4)3F、Ca3(PO4)2等。 根据物料守恒,进入体系各元素的量等于溶液中的各元素的量、挥发的物质与沉淀中各元素的量之和,沉淀中的元素主要为 Ca、Mg、F、P、N 等。 分析沉淀物中应有大量的CaF2,这是除氟段的主要反应物,但XRD的测量结果显示是少量的,这可能是因为CaF2沉淀物未完全形成结晶形态所致,XRD无法测出。少量的HgCl2应是石灰等添加药剂中夹杂的杂质,试验时对典型反应的沉淀物都进行了XRD分析,均显示有少量的HgCl2。
试验还测定了溶液中的Ca2+、Mg2+剩余量,结果表明,Ca2+剩余量约为5%,Mg2+剩余量略低于20%,所以,钙剂的投加量是合适的,镁剂的投加量偏多,从2.3.3节的试验结果可知,减少镁剂投加量会使水中剩余的PO43-大量增加,可推断水中有磷酸镁生成。
热力学分析表明,利用MAP脱氨时会形成和磷酸镁共存的结晶沉淀状态,主体物质是MAP,XRD的分析结果也验证了这种分析。主要的沉淀物为CaF2、MgNH4PO4、磷酸镁,溶度积常数分别为 2.7×10-11、2.5×10-13、2.0×10-29, 由溶度积常数和试验数据表明,除氟段时,残留的Ca2+会在脱氨段加入PO43-后形成 Ca3(PO4)2,钙剂的投加量增大时,NH4+-N 的去除率呈下降趋势也可验证这一结论,但试验条件下未明显测到Ca3(PO4)2,分析原因是其未完全形成晶体导致其XRD无法测出。
混合液的泥水分离是工程应用中关注的重点,在试验中对氟氨去除效果的研究只是工程应用的前提,若泥水分离性能差,颗粒沉降性能差,则无法在工程中应用。本研究测量了2.1节试验a~d组分别在 0.5、1、1.5、2、3、4、5 h 时量筒中澄清层的高度,考察澄清层占液柱的比例及沉降速度,结果见图6。
图6 沉降性能分析
由图6可知,7组试验沉淀过程未加入其他任何絮凝剂和混凝剂,沉淀开始就出现了清晰的泥水分界面,上清液水质清澈,沉淀物为乳白色。无论是先除氟后脱氨还是先脱氨后除氟,单钙源都比双钙源的沉淀效果好;就单钙源来说,先除氟后脱氨在沉淀1.5 h时,澄清层的比例就超过70%,之后便趋于稳定,而此时先脱氨后除氟澄清层的比例仅为35%。先除氟后脱氨在除氟时形成的CaF2颗粒可能起到了晶核的作用,使脱氨时生成的MAP颗粒会以CaF2为核心发生类似絮凝的自絮凝作用,因而使沉淀后的上清液清澈;先脱氨后除氟也有类似自絮凝现象,但沉降效果不及前者。
某核元件生产试验线,采用湿法工艺,废水量约6 m3/d,废水中铀含量已处理至符合相关排放标准,水中主要污染物为F-、NH4+-N等,经前段工艺处理后F-约为5 000 mg/L,NH4+-N约为2 000 mg/L。系统设计流量为1 m3/h,主要设备是反应装置和水平流沉淀池。反应罐内置搅拌器,尺寸D 1 500 mm×1 500 mm,共2台;水平流沉淀池下部是梯形沉泥区,上部长方体,内设水平流斜板,前端进水,后端出水,长、宽、高尺寸3 000 mm×900 mm×2 200 mm。反应装置安装在二楼,沉淀装置在一楼,反应后出水自流至沉淀池;考虑加药和反应时间,反应装置是间歇运行的;沉淀装置连续运行,功能设置上也可间歇运行,连续运行时溢流出水,间歇运行时出水管设在沉淀区的上边沿。在原水进入反应罐后,投加 120%Ca(OH)2,不调节pH,反应 30 min;然后控制 n(Mg2+)∶n(PO43-)∶n(NH4+)为 1.3∶1.1∶1.0,调 pH 为 11.0,反应 40 min;反应后pH控制为8左右。测量沉淀60 min上清液F-为4.78 mg/L,NH4+-N为107.12 mg/L,同时测定的PO43-为3.36 mg/L,斜板上可见白色颗粒状沉淀物,沉淀过程未额外加入其他药剂,水质清澈。出水进入后续处理装置,沉淀物用板框压滤机脱水。
经核算,所需药剂费:Ca(OH)25.26 元/m3,KH2PO4134.64 元/m3,MgCl2·6H2O 18.85 元/m3,合计药剂费用为158.75元/m3,则每天的药剂费为952.50元/m3,按含水量75%计,每天产生的污泥量约770 kg。
原工艺除氟时钙的实际投加量在200%的理论值以上,考虑氟氨协同去除的效果,钙的投加量为120%理论值就可达到更好的去除效果。脱氨时相对于“蒸氨吹脱”方法前期一次性投资大、动力消耗大的缺点,本研究仅利用原有除氟设备,就可实现氟氨的同时去除,无能源消耗,设备占地面积小,前期投资少,后期运行费主要为药剂费用,适合在小水量、高浓度的氟氨废水处理中应用。
(1)在同一个反应器内,采用化学法,先除氧后脱氨可以实现氟氨废水中F-、NH4+-N的同时去除,控制 n(Mg2+)∶n(PO43-)∶n(NH4+)为 1.3∶1.1∶1.0,混合液pH为11.0,能够实现最优的除氟脱氨效果。
(2)先除氟后脱氨时,脱氨药剂对除氟有协同去除效果,可使水中F-稳定在5 mg/L以下;试验条件下,Ca(OH)2投加量为120%,既能保证除氟效果还可使Ca2+对NH4+-N的去除影响最小。
(3)尾水通过继续投加少量 Ca(OH)2可使水中PO43-降至5 mg/L以下,同时pH升高会进一步生成MAP提高了NH4+-N的去除率。
(4)沉淀物的XRD分析表明,沉淀物主要成分为 MAP,还具有少量的 CaF2、Mg3(PO4)2等,表明MAP颗粒可能以CaF2为晶核发生了类似絮凝的自絮凝作用,从而使沉后的上清液清澈,降低了出水浊度。