黄咏梅,赵宏伟,盖云飞 (山东瑞恒兴域石油技术开发有限公司,山东 青岛 266000)
G197断块为断层分割的构造岩性断块薄层低渗透稠油砂岩油藏。目的层孔一段枣V油组是中低孔、中低渗储层,含油井段90~120m,油层单井厚度1.1~2.6m,孔隙度14.0%~25.7%,渗透率46.2~393.4mD,孔隙结构类型以低渗细喉型为主,泥质质量分数5.6%~11.6%;地面原油密度0.95~0.97g/cm3,黏度(50℃)3587~11801mPa·s,胶质沥青质量分数39.1%,含蜡质量分数5.2%~6.75%;地层水水型为CaCl2型,总矿化度为17654mg/L。G34-11井位于G197断块西部构造斜坡上(见图1),该井于2017年9月投产,生产层位孔一段枣V油组,油层井段2132.5~2222.3m,共6层(约16.6m)。
1)油层薄、非均质突出。孔一段为冲积扇沉积,单层厚度1.1~2.6m,渗透率级差3.9~987.3。平面上储层物性变化快,纵向储层动用不均,单井有效动用范围和厚度小。
2)原油物性差,油井自然产能低。枣Ⅴ油组流度0.004~ 0.110mD/(mPa·s),原油地层中渗流能力弱,井筒中流动困难。G34-11井需要井筒掺热水机抽生产,地层日产液仅4.54m3,含水率34%。
3)注水有效性差,单井产油量低。由于储层物性较差,单层厚度小,注水井吸水能力差,注水波及范围小。枣Ⅴ油组注水井段1976.7~2118.7m,厚度24.7m,注水压力20MPa,日注水量30m3,视米吸水指数仅0.061m3/(MPa·m)。对应受效井G34-11井日产液量低且产量自然递减大,生产1年后该井日产油递减率51.8%,累计产油量仅986t。
试验仪器包括高温高压PVT实验装置、PY-Ⅰ型活塞式高压配样器和CHY-Ⅱ型落球式黏度计,试验流程图如图2所示。原油样品分别为黏度3610、14234、26313mPa·s的稠油。
图3为氮气溶解度与压力的关系。可以看出,当压力达到24.75MPa时,黏度26313mPa·s的超稠油氮气溶解度为10sm3/m3;相同压力下随着原油黏度的增加,氮气的溶解度减小。图4为氮气溶解>度与降黏率关系。可以看出,当稠油溶解氮气后,原油黏度明显降低,其中黏度26313mPa·s的超稠油最高降幅可达35%,这是由于氮气在稠油中有一定溶解性[1,2]和溶胀作用[3],对稠油有较明显降黏作用。因此相同氮气溶解度下,原油黏度越高降黏效果越明显。
试验所用设备主要包括微观玻璃刻蚀模型、高压观察窗、数字显微摄像系统、ISCO泵和回压阀等。其中高压观察窗耐压至18MPa,耐温至150℃[4,5],观察窗外装有电加热套[6,7],因此观察窗可以被加热至设定温度,试验流程图如图5(a)所示。观察窗内放置微观刻蚀模型(见图5(b)),其外观尺寸为50mm×50mm,孔道直径为40~50μm。试验温度为60℃,脱气原油黏度1560mPa·s。
试验通过PVT配样筒使气体充分溶解于原油中,将配样筒中配好的原油装入待测区,逐步释放压力,此时气泡在原油中高度分散,形成了稳定的泡沫油流动状态,如图6所示。
对不同压力下的气泡等效直径测试结果如图7所示。可以看出,气体主要以分散相形式存在于原油中,形成泡沫油状态;随着压力的降低,气体逐渐析出,且泡沫等效平均直径越来越大[8,9]。当压力降至2MPa以下时,气泡等效平均直径逐渐稳定在800μm左右。图8为不同气泡等效平均直径下的泡沫油黏度,可以看出,随着气泡等效平均直径的变大,含有气泡的泡沫油黏度逐渐变大,当气泡等效平均直径大于600μm时,泡沫油黏度变化比较大。
不同压力下气泡在多孔介质中的形态如图9所示。当压力降至6MPa时(图9(a)),气体逐渐从原油中析出形成泡沫油,泡沫油以连续相形式在多孔介质中渗流;当压力降至3MPa时(图9(b)),气泡的直径已经超过多孔介质中喉道的直径,气泡通过喉道时会发生挤压变形,暂堵大孔道中流体流动从而泡沫油流动发生转向;当压力降至2MPa时(图9(c)),气泡在喉道处聚并形成大气泡,并逐渐形成连续相。
氮气分散降黏吞吐就是将氮气+降黏剂同时注入地层[10,11],焖井一段时间,开井后地层内的氮气驱动稠油一同流出井口,完成“氮气分散降黏吞吐”过程[12,13]。试验流程图如图10所示,试验材料选取G34 -11井原油和地层水、质量浓度为0.5mg/L的水溶性降黏剂、渗透率为150mD的岩心,试验温度50℃,注入压力15MPa,焖井时间12h,开采时间60min,吞吐 4个周期。
稠油氮气分散降黏吞吐试验结果如图11所示。图11(a)为压力随开采时间的变化,可以看出,开采前期压力降落速度很快,随着开采时间的延长,岩心中压力降落速度变缓,说明氮气膨胀驱动是油井吞吐开采中主要驱动能量[14]。图11(b)为采出程度随吞吐轮次的变化,可以看出,氮气吞吐稠油采出程度分别为4.61%、3.21%、2.68%、2.12%,稠油氮气分散降黏吞吐采出程度分别为5.31%、4.52%、4.44%、4.24%,说明稠油氮气分散降黏吞吐提高了开采程度且多轮次开采有效。图11(c)为采气速度随吞吐轮次的变化,可以看出,随吞吐轮次的增加,氮气最大采气速度逐渐增加,其中氮气吞吐工艺放喷氮气最大采气速度分别为75、225、465、545mL/min;而采用氮气分散降黏吞吐工艺开采效果更好[15],放喷时氮气最大采气速度分别下降至60、180、330、425mL/min。
G197断块地质模型如图12所示,
模型尺寸为960m×450m×276m,平面网格步长30m×30m。
设计氮气总注入量分别为10×104、20×104、30×104、40× 104、50×104m3,注气过程中按照气液体积比1∶600的配比注入降黏剂溶液,预测6个月的阶段累计增油量,如图13所示。由于注气波及范围内气体饱和度差异较大,所以随着注气量的增加增油量也随之增加,但当氮气注入量大于40×104m3后增油幅度减小。因此设计氮气注入量为40×104m3。
当氮气注入总量为40×104m3时,设计焖井时间为7、14、21、28、35d等5个方案,模拟1个吞吐周期内焖井时间对吞吐效果的影响,模拟结果如图14所示。随着焖井时间变长,流体分异效果越好,但焖井时间过长会影响生产。因此当套压相对稳定(日变化小于 0.5MPa)即焖井结束,设计焖井时间为7~10d。
G34-11井于2018年10月实施了注氮气分散降黏增产施工,生产曲线如图15所示。10月17日至30日注氮气14d,注气压力30MPa;关井焖井8d,期间油压从26.5MPa下降到23MPa;11月12日5mm油嘴开井自喷生产,日产液17.5m3,日产油2.29t,含水率86.9%;2019年1月29日转机抽生产,日产液12.2m3,日产油6.01 t,含水率47.4%,措施后日增油量3t,日节约掺水量7.76m3,降低了管理难度,取得了很好的经济效益。
1)G197断块为断层分割的构造岩性断块薄层低渗透稠油砂岩油藏。存在油层薄、非均质突出、油井自然产能低、注水有效性差等问题。
2)氮气的溶胀作用对稠油有一定的降黏作用,原油黏度越高降黏效果越明显。降压开采中随着压力的降低,稠油会出现泡沫油流动形态,气泡可以为驱动稠油提供弹性能量,气泡通过喉道时会发生挤压变形,暂堵大孔道中流体流动从而产生液流转向。
3)建立G197断块地质模型,优化设计氮气注入量为40×104m3,焖井时间为7~10d。
4)稠油氮气分散降黏增产技术应用于G34-11井,措施后日增油量3t,日节约掺水量7.76m3,应用效果好。