曹思捷
(湖南大学,湖南 长沙 410012)
氨,在一百多年之前被人类发现,在现实生活中起着非常重要的作用,广泛应用于多种领域,在生产方面、化工方面、轻工业方面、制药方面等都有着重要的体现。
HB 工艺是一种能量密集的制氨技术,需要在高温高压下进行(气压150~250bar,温度为400~500℃),且需要大量催化剂,能耗较大,并产生大量杂质。已有相关研究发现,等离子技术制氨可以在常温常压下进行,可以降低反应能耗,提高能量产率,降低成本,延长催化剂寿命。等离子体制氨技术是一个比较先进的储能技术,但目前利用该技术提高氨的产率仍是热点研究的问题。
1971 年,Eremin,在DBD 装置中加入催化剂Pd,利用等离子体技术制氨,提出N2+离子对解离吸附的重要作用,以及原子H 对氨的破坏。2000 年,Bai 等人进行脉冲流光放电,用平行扁平形作为电极,以氧化镁作为催化剂,利用等离子体技术制氨,于2003 年使用Microgap 放电,把α-Al2O3涂覆到不锈钢电极上,研究了电压频率气体流量对氨产率的影响,并于2008 年用同样的反应仪器,使用输入气体混合物CH4/N2,研究了输入能量、气体组成、气体停留时间和温度对氨产率的影响。2004 年,Mizushima,用管状膜状反应器,以多孔氧化铝管Ru 颗粒作为催化剂,研究氨的最大产量,实验中调节氮气氢气的比率,得出最佳能耗比为0.3g/kwh。2007 年用同样的发生装置,加入Fe,Ni 和Pt 纳米颗粒沉积在氧化铝膜上,表面反应优于气体反应,推测Ru 可以加速反应。
多年的研究表明,DBD(介质阻挡放电)具有非常显著的特点,可以得到均匀的等离子体,可以利用控制电压的大小和电压的频率,可以有效的控制放电效果,以得到我们需要的产物。DBD 对于获得等离子体具有很大的优势,可以有很高的放电电流,能量转化率比较高,尤其同心圆电极的DBD,更能得到均匀的放电状态,稳定性也相对较高,同心圆电极的介质是单层的,也非常有利于散热。当前,我们所要讨论的就是介质阻挡放电对于催化合成氨的实验,在常温常压下提高氨的能量产率和转化率。
本文对等离子技术制氨的产率问题进行了对比实验,利用介质阻挡放电原理,在最适合的DBD 放电的发生装置里,将氮气氢气电离,在常温常压下利用等离子体生成氨,通过改进电气设备、对比催化剂种类、气体流速比等方面,进一步优化反应结果。
本实验采用的装置包括等离子体发生器(plasma generator),调压器,流速控制器,DBD 发生装置,示波器,氢气氮气。
图1 实验装置图
1、连接装置
按照图1 示意图连接实验装置。
2、检查装置的气密性
将实验装置连接好后,首先检查实验装置的气密性,在通入气体的过程中,在每个连接处,涂抹一些肥皂水,看肥皂水是否有冒泡的现象,判断装置的气密性是否良好。
3、排出装置内的残留的气体
管内残留一定量的气体杂质,实验前,可通入1 到2 分钟的氮气氢气混合气体,使管内的杂质排除。
4、打开等离子电源,调压
在打开电源之前,需要进一步确认调压器归零,装置与接地线相连,确保实验安全。然后打开等离子体电源,缓慢的调节调压器使电压升高,调节等离子电源的频率,使频率和电压达到我们需要的值。
5、测量氨的产量
观察示波器的波形和数据,待波形稳定后,再等5 到10 分钟,等待反应稳定后,准备好2ml 的0.005%的硫酸和2 滴1%的酚酞试剂于一个试管内,通入氨气,测量试剂变红的时间。
6、数据的记录
记录试剂变红的时间,同时保存示波上的波形,记录此时的电压和频率,等离子体的电源功率等。
1、控制变量方法
实验目标是提高氨的产率和能量产率。实验中要采用控制变量的方法,研究氨合成的影响因素,气体的流速、氮气和氢气通入的比例、电压的大小、频率的高低会对低温等离子体合成氨的反应产生影响。
(1)气体流速对实验的影响
控制电压频率以及功率,氮气和氢气的比例等不变,改变通入反应器内的气体流速,实验中分别选取了50ml/min,150ml/min,200ml/min,250ml/min,在气体比例为1:1 的条件下,进行了多组实验。
(2)氮气氢气比对实验的影响
本实验保证电压频率功率气体流速不变的情况下,对氮气氢气比例进行了相应的改变,实验中令气体流速为1:1,分别选取了氮气和氢气的比例分别为1:1,2:1,3:1,4:1,进行实验。
(3)研究频率对实验的影响
控制了电压功率,氮气氢气比例和气体流速不变,改变了频率的大小,实验中选取了氮气氢气比例为1:1,气体流速为250ml/min 的条件进行控制变量,频率选取分别为7.8,8.1,8.4,8.7,9.1kHz,进行了多组实验。
2、对比实验
保证各数据不变的前提下,选用了Al2O3,MoC 以及负载Ru 的MoC 三种催化材料进行实验。
3、氨的转化率和能量产率计算方式
氨的转化率:氮原子可以转化为氨的百分比。
能量产率:每单位能量合成氨的的速率,每千瓦时能量合成氨的质量,单位为g/kwh。
1、气体比例对实验结果的影响
用Al2O3作为催化剂,通入气体的总量为500ml/min,改变氮气和氢气的比例,从4:1 一直调整到1:1 进行实验。实验结果显示,在氮气在1:1 的条件下,氨的转化率为0.066%,能量产率为0.175g/kwh,效果最佳。
2、气体流速对实验结果的影响
Al2O3作为催化剂,改变气体的流速。实验结果显示,在250ml/min 的情况下,氨的转化率为0.066%,能量产率为0.175g/kwh,相对较高,从经济性和有效性对比来看,250ml/min 是最优方案,有利于节约原材料,有效利用能源。
3、电压频率对实验结果的影响
实验中控制气体流速,固定电压,改变频率,记录数据。从实验结果中可以看出,在等离子体电源电压为36V 时,8.1khz 反应最剧烈,氨的转化率为0.0672%,能量产率为0.188g/kwh 较高;在等离子体电源电压为42V 时,最佳频率为7.8khz,氨的转化率为0.0736%,能量产率为0.22g/kwh;在等离子体电源电压为48V 时,8.1khz 为最佳频率,氨的转化率为0.092%,能量产率为0.249g/kwh。
1、电压对不同催化剂的影响
分别使用了三种不同的催化剂,Al2O3,MoC,以及Ru/MOC进行实验,控制变量,在频率7.8khz 时,改变电压,记录数据。从图2 图3 中可以看出,功率为75W,催化剂为Ru/MoC,得到最高的能量产率1.1g/kwh,故最佳催化剂为Ru/MoC。
2、频率对不同催化剂的影响
实验中控制功率为50W,改变频率。图4 显示,频率为7.8khz 时Ru/MoC 作为催化剂,效果最好。
图2 电压对不同催化剂氨的能量产率的影响
图3 电压对不同催化剂氨的产率的影响
图4 频率对不同催化剂能量产率的影响
从目前所得到的实验结果来看,氨的产率和能量产率得到了很大的提升,氨的产率(每分钟)从原来的不足1 微克,最后提升到了20 多微克,氨的能量产率也提升到了最高1g/kwh。实验过程中,外电极由铁丝网换成了铜箔,减少了实验中空气放电的误差,有效地减少了能量的损耗。实验选择了最佳的催化剂Ru/MoC,用控制变量法减小了实验误差。但实验中外电极和石英管无法做到完全紧密贴合,空气放电可能导致能量损耗。此外,氨的测量存在一定的误差,同时,催化剂的结构种类等都可以进一步改进。