朱双龙,周永东,吴宪宏
中车株洲电力机车有限公司 湖南株洲 412001
7020铝合金具有较高的强度、良好的焊接性和工艺性,属于中高强Al-Zn-Mg合金,是航空设备以及地面车辆装备的主要焊接结构材料[1]。随着我国电力机车、高速动车组、城轨车辆的发展,为了满足列车的高强度及轻量化运行需求,动车车辆、机车车辆及城轨车辆的受电弓均采用了7020铝合金。
7020铝合金薄壁管对接TIG焊在焊接过程中有很大的难度,对焊接工艺和焊工技能水平有很高的要求。而电力机车受电弓上的斜对接焊接接头,由于在整个焊接过程中接头形式、焊接位置和实际壁厚都在不断变化,焊接难度更高,很容易出现焊接缺陷[2],为此需要通过持续的焊接工艺优化来保证焊接质量。
(1)接头形式 母材材质为7020T6,规格为ϕ60mm×3mm,采用铣床加工出50°的斜面,保证管斜对接时两管夹角为100°,开60°V形坡口,装配间隙1~2mm,钝边1mm,接头如图1所示,要求单面焊双面成形。
(2)焊接工艺 首先,焊前使用丙酮清洗铝管表面油污后,采用不锈钢钢丝轮进行抛光去除铝管表面氧化皮。
其次,采用交流TIG焊的焊接方法,具有很好的阴极清理作用[3];由于该处焊缝为关键焊缝,为有效保证焊接质量,尽可能降低产生气孔的风险,选用高纯度的氩气作为保护气;在焊接时,工件固定,焊工通过不断调整焊接位置完成焊接,焊完一半后翻转工件再焊接另外一半,焊接参数见表1。
表1 焊接参数
最后,焊后用不锈钢钢丝刷去除焊缝及母材表面的黑皮,焊缝外观如图2所示。
图1 接头
图2 焊缝外观
(1)焊接缺陷 该焊缝接头为环焊缝,为有效检查环焊缝内部情况,选取整个环焊缝焊接接头,沿着截面剖切,平行焊缝轴线进行截取,经目视检测发现焊缝背部存在未焊透、成形不良及焊瘤等缺陷,如图3所示。按照ISO 10042《铝及铝合金的熔化焊接头缺陷质量分级》要求,未焊透及连续的成形不良均属不允许的缺陷,而图3中连续的未焊透缺陷严重影响产品的使用安全。
图3 焊接缺陷
(2)原因分析 首先,由于管斜对接时,坡口形式比较特殊,机械加工坡口难度很高,只能使用砂轮机手工修磨出坡口,从而导致坡口各位置尺寸不一致,在装配时存在错边(见图4)、间隙不一致(见图5)的问题,导致焊接过程不稳定,影响焊缝背面成形。
图4 装配错边
图5 间隙不一致
其次,管斜对接的坡口形式在整个焊接过程中实际的母材厚度在不断变化,最大壁厚为4.67mm,最小壁厚为3mm,因此采用同样的焊接参数焊接时,在壁厚较厚处难以焊透。
最后,现有铝管的单面焊双面成形焊接工艺开了坡口,但背部无气体和垫板保护,非常容易在焊缝背部形成气孔、缩沟。
(1)坡口优化 由于管斜对接V形坡口的特殊性,管截面呈椭圆形,目前无合适的加工设备及加工方法制备出坡口面角度、钝边一致的坡口,采用手工修磨坡口容易导致坡口面角度、钝边超标且严重不一致,后续装配时容易导致间隙过大,错边超标。因此,为彻底解决该问题,采用不开坡口不留间隙的工艺进行装配焊接,如图6所示。
图6 不开坡口不留间隙装配
(2)工艺参数优化 首先,针对焊接过程中母材厚度不一致的问题,将焊丝直径由ϕ2.0mm更改为ϕ3.2mm,提升焊缝的熔合性和焊透性,同时提升了焊接速度,熔敷效率更高[4]。
其次,以前的焊接工艺在焊接参数制定时仅考虑了焊接电流,未考虑环焊缝存在实际母材厚度变化的情况,起弧位置不容易焊透。本次工艺优化时充分考虑上述情况,优化引弧电流、焊接电流和熄弧电流,经过多次验证,引弧电流设置为160~170A,焊接电流120~130A,熄弧电流30~35A,优化后的焊接参数见表2。
表2 优化后的焊接参数
(3)工艺验证 工艺验证步骤如下:
1)验证优化后的工艺焊接标准试件的可行性,即采用两件ϕ60mm×3mm×300mm的7020T6试件,不开坡口、不留间隙进行装配,按照新工艺进行焊接,焊后焊缝外观和背面成形均良好,如图7所示。
图7 标准接头背面成形
2)采用优化后的工艺焊接9件斜对接接头,焊缝外观成形良好(见图8),根部全部焊透(见图9),且无其他焊接缺陷,经多个试件测量,焊缝背部余高均≤2.4mm(焊缝宽度为6mm),符合ISO 10042-C标准中对焊缝余高的要求。
图8 斜对接接头外观成形
图9 根部全部焊透
3)由于该接头形式为非标接头,无法通过力学性能试验验证接头强度,因此制作了不开坡口的标准接头试件,按照优化后的焊接工艺进行焊接,然后加工成标准的拉伸试样进行强度试验。此外,为了比较工艺优化前后的强度情况,制作了原开V形接头的试样作为对比试件(见图10),以验证强度的变化。工艺优化前后抗拉强度对比见表3。
图10 对比试件
根据ISO 15614-2,7020-T6铝合金对接焊接头的抗拉强度效率为0.75,即焊后接头抗拉强度应≥350×0.75MPa=262.5MPa。由表3可以看出,开坡口与未开坡口的试件焊接接头强度均满足要求,且未开坡口的接头强度略高于未开坡口的接头。
表3 工艺优化前后焊接接头抗拉强度对比
4)由于新工艺直接取消了V形坡口的制备,每件可节约15min的工时;同时I形坡口不留间隙装配相比原工艺,既缩短了装配时间,又显著提高了装配质量;此外,选用更粗直径的焊丝,熔敷效率更高,焊接速度也得到了提升。综上所述,通过新工艺的实施,焊接效率提高了40%。
1)通过改善接头坡口形式,增大焊丝直径、优化焊接参数等措施,不但有效地解决了7020铝合金薄壁管斜对接TIG焊接头中出现的未焊透、焊瘤、熔合不良及背部成形差的缺陷问题,而且在一定程度上提高了接头的强度,同时新工艺能带来显著的焊接效率的提升。
2)目前在焊接7020铝合金薄壁管材对接接头时,普遍采用了开坡口和预留间隙的方法,坡口加工和接头装配费时费力,而本文为此类接头不开坡口不留间隙焊接提供了可靠的依据,并且接头质量更优。
3)7020铝合金薄壁管材在制定焊接工艺时应多做比较,进而选择最适宜的焊丝规格,焊接参数制定时应重点设置起弧电流,确保起弧位置焊透。