龚思南,徐东祥
(江西铜业集团公司贵溪冶炼厂,江西贵溪 335424)
捅风眼机是铜冶炼转炉的关键设备之一,是保证吹炼工艺过程顺利进行必不可少的辅助设备[1,2]。贵溪冶炼厂熔炼车间目前有PS转炉9台,生产中6用3备,采用的吹炼模式为不完全期交互吹炼。通过动力送风机鼓入的空气及富氧和炉内熔体进行化学反应,为了确保送风量及送风压力,必须保证风管通风横截面积,因此要进行捅风眼作业。
铜精矿经闪速炉熔炼,把精矿中的脉石和部分硫、铁除掉,而铜仍以硫化物与铁的硫化物组成冰铜(Cu+Fe+S=85%~95%),冰铜由包子吊车运至转炉,进行送风吹炼,把冰铜中的硫和铁几乎全部氧化除去而得到粗铜(Cu98.5%~99.5%),金、银等贵金属熔于粗铜中。冰铜的吹炼过程是分周期进行的,作业分为造渣期和造铜期,如图1所示。
在造渣期,从风口向炉内熔体中鼓入空气或富氧空气。通过空气的搅拌,冰铜中的硫化亚铁被氧化,生成氧化亚铁和二氧化硫;氧化亚铁再与添加的熔剂中的二氧化硅进行造渣反应。造渣反应一结束,暂时停止送风,把渣从炉口倒入包子中,再渣包车送往选矿车间,进行选矿处理,回收渣中的铜。
图1 转炉吹炼过程示意图
在造铜期,留在炉内的白冰铜(主要以Cu2S的形式存在)与鼓入的空气中的氧反应,生成粗铜和二氧化硫烟气。粗铜由包子吊车加入阳极炉,进一步进行火法精炼,铸造成阳极板(Cu 99.3%以上),送往电解车间,进行电解精炼。吹炼产生的烟气经废热锅炉回收余热后,经沉尘室和电收尘器进行收尘处理后,送硫酸车间制酸。
在转炉吹炼过程中,无论是造渣期还是造铜期,供风情况对转炉的生产率、转炉的操作均有较大的影响。转炉的吹炼最重要的参数是风口的送风能力。由于风口处氧化气氛强烈,熔体中的铁氧化成高熔点的磁铁渣粘结在水平风管的前端,减小风管通风横截面积,造成送风能力下降,引起送风压力上升,送风量下降,严重时会引起炉内熔体喷溅,甚至于送风机发生喘振。因而要进行必要的捅风眼作业,清除掉水平风管前端的粘结物,保证风眼畅通,送风量正常。目前车间捅风眼作业都是由人工进行,主要存在以下问题。
每台转炉每炉次的吹炼时间约5.5~6 h,在吹炼期间,每炉次造铜1期、造铜2期捅风眼的时间约为30 min,每炉次造渣1期、造渣2期捅风眼的时间约为40 min,每天每台转炉约有5 h捅风眼时间。转炉每个班有两名专门捅风眼作业人员,现在转炉实行四班三运转制度,有八名转炉操作工。
转炉实行四班三运转制度,每个班必须配备两名员工进行捅风眼,且人工捅风眼的速度慢,精准性不高,有时需要进行反复作业,影响生产节奏。
1.转炉在进行造渣期吹炼作业时炉内压力较高,捅风眼过程中经常是火星飞溅,捅出的氧化渣通过风眼口飞出,有时候会有烟尘大块掉落,甚至出现喷炉现象,这都给炉后捅风眼人员造成伤害。
2.操作工捅风眼的操作水平不一,存在捅风眼不准捅坏风口设备的风险,若风眼设备损坏,就会影响到转炉的生产节奏。
为了消除人工捅风眼机存在的问题,对捅风眼机进行全自动化改造。捅风眼机主要由钢结构本体、机械驱动部分、气动捅打部分、电动控制部分、齿条缓冲部分组成。捅风眼机工作原理是:在捅风眼机的钢结构本体上放置两根捅风眼的钎杆,在电动控制部分和机械驱动部分共同作用下,捅风眼机行走到规定的位置,在气动部分和齿条缓冲部分共同作用下进行精准捅风眼操作[3,4]。
对原有捅风眼机的结构进行优化改进,达到自动全自动捅风眼本体的要求。
1.拆除驾驶室,使整个捅风眼机的本体显得更加清爽。
2.在原有的驱动部分的基础上进行改迁,使之满足自动运行要求。
3.增设整体护罩,增强设备抗风险能力。
4.捅风眼机本体增加配重,满足驱动平稳的需要。
5.其余部分按照本体要求进行加固,增设定位块。
原来的驱动方式为三相异步防爆电动机带动液力耦合器,液力耦合器驱动减速机,减速机带动链轮、链条,链轮带动齿轮轴行走。这种方式存在两大缺点:(1)液力耦合器传动有不确定性相序偏差,不便于风眼口的定位;(2)链条传动属于柔性连接,使用过程链条容易拉长,导致使用一段时间后风眼口的定位不准,因此必须对机械部分进行重新设计。
改成伺服防爆电动机带动减速机,减速机带动膜片联轴器,联轴器驱动小齿轮轴进行行走,这样可以消除机械行走驱动部分带来的偏差。
通过定性分析和定量计算,在风眼机气缸的后部增加汽包,改变气路中阀体的直径,提高捅风眼的力量,并排气口设置在轨道齿条上方,作业时可以利用排气吹扫运行轨道。
通过PLC控制系统,控制电机的正反转和步进量,消除捅风眼机频繁启动对电机带来的伤害,也提高了捅风眼的精准性。同时在PLC程序中设置起始和终止两个原点,消除整体运行的累计误差。
改造后的全自动捅风眼机是可编程控制器技术、现场总线技术、传感器技术、伺服定位技术的完美结合,将智能一键操作取代人工操作。全程可视化的监控,不出控制室就能知晓捅风眼作业情况。
1.全自动捅风眼机的运行速度比人工捅风眼更快,并且采用两头定位,两头校准,实现了行走更精准,使用上更稳定,提高了转炉的作业时率,完全满足工艺生产的需要,达到了减员增效的目的。
2.自动风眼机能够替代人工机械捅风眼机,完成捅风眼、清风眼等一系列生产操作,并且精准的操作提升了钎杆使用寿命。
3.工艺操作物料容易落在炉后平台,影响定位的精准性,而自动捅风眼机行走改在缓冲墙上面,比人工捅风眼机现有的行走更合理、故障的影响更小。
4.自动捅风眼机可自动调节捅钳子的深度,能有效提升钎杆的使用寿命,实现了降本增效目标。
全自动捅风眼机的研发应用是智能工厂建设的需要,也是贵溪冶炼厂推行智慧冶炼、引领行业发展的使命。同时也改变工人的工作环境和劳动强度,当全面推广自动通风眼后可实现减员增效,后续在不断的使用过程中还将进一步完善设备的性能。