杨龙岗,于 冲(唐山冀东装备工程股份有限公司,河北 唐山 063000)
我公司移动式反击破碎站皮带轮采用焊接型式,轮缘与轮辐焊缝为角焊缝,焊角高度为7 mm。为了便于组焊,在轮缘与轮辐之间留有1mm间隙,如图1中优化前所示,焊接完成后进行去应力退火。在某冀东水泥矿山稳定运行半年左右,业主反馈在皮带轮轮缘与轮辐之间的焊缝开裂,初步原因分析为焊缝质量缺陷。
将皮带轮返厂维修后,为了避免出现上述问题,我公司重新优化设计了皮带轮结构及热处理工艺:①取消轮缘与轮辐之间的定位凸台和间隙,采用间隙配合形式,使其接触更为充分;②双边开坡口以此增大焊缝,提高焊接强度,焊接形式如图1优化后所示;③焊接完成后对轮缘与轮辐之间的焊缝做超声波和磁粉探伤检测;④检测合格后进行去应力退火;⑤热处理完成后再重复进行一次上述无损检测。
图1 皮带轮优化前后
修复后的带轮使用一年后,轮缘与轮辐之间的焊缝再次开裂,导致皮带轮彻底报废。由于该型号移动式反击破碎站已经实现量产,并没有其他业主反馈出现过皮带轮焊缝开裂问题。为此,工程师现场查找问题原因。现场工况汇总如下:
(1)入料粒度偏大,普遍尺寸在1 m左右,部分甚至达到1.2 m,而该型号反击破入料粒度要求≤600 mm,入料粒度严重超出使用说明书要求。
(2)物料中含泥量严重超标,部分石头外层包裹一层胶泥,甚至有大块泥块的情况。
(3)查看移动破碎站电控系统发现反击破转子测速装置频繁降速报警。
(4)现场操作人员反馈V带使用时间短、破碎机出料粒度不均匀等问题。
反击破的工作原理是转子高度旋转,物料进入板锤作业区时与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击板上再次破碎[1]。当过大物料进入板锤作业区与板锤碰撞时,由于物料质量偏大,导致其获得的速度偏低,极大降低了物料第二次破碎的可能性。当物料再次回弹到板锤作业区进行第三次破碎时,由于前两次破碎不充分,回弹的物料粒径偏大,使其卡在板锤与反击板之间的可能性增加,由此存在出料粒度不均的情况。另外,破碎过程中如果物料中含泥量偏高,泥与物料一同被抛向反击板的过程中,泥会在物料与反击板碰撞中起到了缓冲作用,大大降低了破碎效率。上述的两种情况,会极大的消耗转子动能,降低转子转速,引发转子测速装置报警;同时带轮与V带之间产生的速差,使得V带对带轮的摩擦力超过了焊缝的受力极限,导致焊缝开裂,这也是V带使用时间短的重要原因。解决措施如下:
(1)在爆破阶段选择合理的爆破孔径、网孔参数,多排孔起爆等技术手段来确保物料粒径满足移动破入料要求。
(2)加强物料中泥土的剥离工作。含泥量高与含泥量低的物料混合入料;不可避免大块物料时,应适当降低入料量,严禁同时喂入多块大物料。
(3)再次对现场操作人员和项目负责人进行全面培训,严格按照使用说明书要求执行。
(4)虽然设备已经超过合同约定的质保期,但为维护客户关系,我公司免费为其提供一套全新的优化设计后的皮带轮。
通过上述整改,皮带轮运行良好,转子测速装置报警频率降低,出料粒度均匀,V带更换周期延长,节约了运行成本,同时移动破碎机产量略有提升,获得用户好评。