刘鹏程
(西山煤电(集团)有限责任公司 西曲矿, 山西 古交 030200)
山西西山煤电股份有限公司西曲矿12315工作面井上位于原南坪村北部、西黄坡茆东部,盖山厚度174~226 m. 工作面井下位于南三盘区中西部,南部为正在回采的12316工作面,北部为22101、22102工作面采空区,西北部为12306工作面采空区,工作面沿2.3#煤层施工,该处2.3#煤厚度稳定,4.12~4.75 m,平均4.43 m,煤层整体倾向西南,倾角2°~7°,一般为4°. 2.3#煤结构复杂,下部普遍含有一层炭质页岩夹石,夹石厚度变化不大。2.3#煤直接顶为1.30 m的砂质泥岩,直接底为1.6 m的泥岩。其中,顶板砂质泥岩抗压强度为56.46 MPa,软化系数为0.94,普氏硬度系数5.77,抗拉强度12.05 MPa,底板泥岩抗压强度为49.97 MPa,软化系数为0.74,普氏硬度系数5.09,抗拉强度8.40 MPa. 12315工作面开切眼长度为230 m,推进长度为2 550 m,采用综合机械法一次采全高,12315工作面共布置两条回采巷道(运输巷和轨道巷),12315运输巷成巷后,巷道围岩变形量较大,为确保工作面的安全正常回采,需采取适当的措施保证其服务期间围岩的稳定性。
12315运输巷服务于12315工作面,用于运煤和进风,掘进断面为宽5 700 mm×高3 650 mm,巷道沿2.3#煤层底板掘进,巷道采用锚杆+钢带+锚索支护,顶板和两帮锚杆采用d20 mm×2 600 mm 高强预应力锚杆,间排距为700 mm×700 mm,顶锚杆为矩形布置,每排打设8根。帮锚杆每排五根,第一排帮锚杆距顶板为350 mm. 顶板锚索采用d21.6 mm长8.8 m的钢绞线,锚索间排距为1 400 mm×2 100 m.钢带长5.1 m,宽0.28 m,厚3 mm. 顶锚杆采用全长锚固,注顶锚杆时先注入两支MSZ23/25树脂药卷,再注入一支MSK23/25树脂药卷。每根锚索采用三根 MSZ23/80 型树脂锚固剂。顶板和两帮采用菱形金属网,网格尺寸为100 mm×100 mm. 12315运输巷掘进期间,永久支护断面见图1.
图1 12315运输巷原支护方案图
12315运输巷掘巷成功后,在临近12316工作面采动影响下,出现了明显的失稳变形现象。为了解巷道围岩变形的具体情况,在12315运输巷内布置综合测站[1-2],对 12315 运输巷表面位移进行监测,测站的布置见图2a),由于篇幅所限,仅将典型的监测结果给出。图2b)为10#测站的监测结果,横轴为与12316工作面的距离,正值表示此时测点在12316工作面前方,负值表示工作面已推过相应位置。由图2b)所示结果可以看出,在未受采动影响时(工作面前方275~134 m),巷道围岩变形量很小;工作面推进至距测点30 m左右时,超前支承压力作用下巷道围岩开始变形,且变形速度逐渐加快。由此可知,采动影响是巷道变形的主要因素,最终监测到巷道顶板的相对移近量远大于两帮的移近量,围岩变形的主要形式是顶板下沉和底板底鼓。图2c)为测点5监测结果,临近的12316工作面推过测点约119 m以后,12315运输巷仍在变形,顶底板和两帮围岩的变形基本同步进行,围岩变形形式以底鼓为主,围岩的持续变形约持续了3个月,最终顶板下沉量约400 mm,底板底鼓量约1 000 mm,两帮移近量约 300 mm,巷道底鼓量明显大于其顶板和两帮的变形量。综上可知,受到临近12316工作面采动影响时,12315运输巷主要变形形式为顶板下沉和底鼓,工作面推进过后,巷道主要变形形式为底板底鼓。
结合矿压监测结果和现场调研可知,12315运输巷围岩变形主要表现为以下特征:1) 受采动影响剧烈,临近工作面采动影响下,巷道破坏形式以顶板变形为主,距切眼140~1 500 m,顶板锚杆断裂数达185根。2) 巷帮剪切破坏严重,顶板下沉作用下,顶板处破坏深度最大,由上而下逐步减缓,煤帮剪切破坏后产生片帮并向巷道内移动。3) 底板遇水膨胀,在临近工作面推进过后,巷道破坏形式以底鼓为主,顶板淋水严重的区域,巷道顶板变形越为严重,底鼓量最大达1 500 mm.
根据以上研究分析可知,12315运输巷变形可分为两个阶段,采动影响下变形以顶板下沉为主,采动结束后,变形以顶板淋水严重,底板遇水膨胀底鼓为主。12315工作面回采期间,12315运输巷将面临同样的支护问题,为保障其服务期内的安全使用,需对12315运输巷返修的支护方案进行优化,基于上述研究,设计采用“强顶强底”的支护理念[3-4]. 具体支护方案:顶板和两帮锚杆杆体采用型号为d22 mm×2 500 mm的 HRB335 钢筋,每根锚杆采用MSZ23/60型和MSK23/60型树脂锚固剂各1支,安装时扭矩不小于240 N·m,锚固剂与岩体的锚固力不小于110 kN,锚杆配套尺寸为 150 mm×150 mm×8 mm的Q235钢制托盘,顶板锚杆配套使用规格为BHW-280-3.0-5.1的W型钢带,顶网采用由d6 mm 的 Q235 钢筋焊制的钢筋网,网格规格为100 mm×100 mm,两帮采用塑钢网,搭接宽度为100 mm. 顶板采用规格为d21.6 mm×8 800 mm的钢绞线,间排距为1 200 mm×700 mm,托盘采用 300 mm×300 mm×16 mm 碟形钢板,每根锚索采用3支MSZ23/60 和1支 MSK23/60 树脂锚固剂,所有锚索垂直顶板施工,锚固力不小于300 kN,并增加锚索托梁,托梁由16#槽钢制成,两孔间距为1.2 m,托梁总长度为1.8 m. 为避免底板遇水膨胀,增加底板隔水措施,巷道断面扩刷后,在底板铺设一层厚为 50 mm 的生石灰粉,然后再在底板和排水沟内铺设厚 100 mm 的C30混凝土,并添加防水剂。12315运输巷优化后的支护方案见图3.
图3 12315运输巷返修支护图
采用上述支护方案对12315运输巷进行了返修和加固,为考察其支护效果,在12315工作面回采期间,超前工作面适当距离布置测站,对巷道的顶板离层量和表面位移进行监测,顶板离层仪布置在巷道中部,采用LBY-3离层仪,深部基点在顶板向上9 m处,浅部基点在2.3 m处,整理得到的监测结果见图4a),测点距工作面30 m以外时,深部基点离层量维持在4 mm左右,浅部基点离层量维持在2.5 mm左右,顶板离层量很小,可以说明,无采动影响时,顶板稳定性良好。当与工作面距离在30 m范围内并逐渐缩小时,顶板离层量迅速增大并逐渐趋于平稳;当工作面回采至测点附近时,深部最大离层量约为33 mm,浅部约为24 mm,离层量仍然很小,能够满足工作面安全正常生产的要求。巷道围岩位移量监测结果见图4b),超前工作面60 m以上时,巷道两帮移近量和顶板下沉量基本为零,仅巷道底板出现轻微的底鼓,再次说明无采动影响时,巷道围岩稳定性良好;距工作面距离小于30 m时,巷道围岩的变形速度均显著增大;而当工作面回采至测点后,围岩的变形速率趋近于零,最终最大底鼓量为208 mm,顶板下沉量为60 mm,两帮移近量为73 mm,能够满足工作面正常安全生产的需求。
图4 巷道矿压显现监测数据图
西曲矿12315运输巷成巷后围岩出现了明显的失稳破坏现象,通过现场实地观测得知,12315运输巷变形可分为两个阶段:1) 临近工作面回采动压影响下,围岩的破坏形式以顶板下沉为主。2) 采动结束后,顶板淋水严重,围岩变形以底板遇水膨胀底鼓为主。为保证12315运输巷服务期间的围岩稳定,根据其围岩变形特征,提出“强顶强底”的支护理念,采用增加顶板锚索数量和底板隔水的措施,通过现场应用及矿压观测得出,顶板离层量和围岩位移量均在合理范围内,能够满足工作面正常生产的断面需求,取得了良好的支护效果。