废电解液处理工艺优化与生产实践

2020-04-22 12:40左东平谢祥添余华清
中国金属通报 2020年3期
关键词:硫酸铜电解液处理工艺

左东平,谢祥添,余华清

(阳谷祥光铜业有限公司,山东 聊城 252300)

在铜冶炼过程中,为提高铜含量,将火法精炼产出的品位在99.2%~99.8%的阳极铜需经过电解精炼除杂[1]。在铜电解精炼过程中,随着电解进行,电解液的成分不断地发生变化;As、Sb、Bi等与铜电极电位相近的杂质大部分在电解液中富集,当达到一定浓度时,在阴极表面与铜一起夹杂析出。为了维持电解液中的铜、酸含量以及杂质浓度在阴极铜生产规定的范围内,保证电解阴极铜的纯度,定期对电解液进行净化和调整,以保证电解过程的正常进行[2]。

1 原废电解液处理工艺

在电解液净化过程中,按上升速度最快的杂质元素计算,抽出一定数量的电解液送往净液工序,然后向电解液循环系统中补充相应数量的除盐水和硫酸,以保持电解液的体积不变。抽出的废电解液,其中所含的铜、镍等有价成分必须尽可能地回收,砷、锑、铋等杂质应尽量除去。传统电解系统废电解液处理工艺流程见图1。

图1 传统电解系统废电解液处理工艺流程

传统电解系统废电解液处理采用粗硫酸铜+诱导脱铜脱杂工艺。该工艺首先经过浓缩结晶产出主品位80%的粗硫酸铜,随着硫酸铜市场的饱和,产品按铜含量进行一定计价系数的折价销售,同时外卖硫酸铜带走部分硫酸,在电解系统需补充相应数量的硫酸和水,以确保电解液成分、体积稳定。

经浓缩后的结晶母液含铜33g/l左右,通过诱导脱铜脱杂工艺,产出的电积铜需重新返精炼系统,回炉处理生产阳极板,再经电解精炼产出产出A级铜外售;电积脱铜过程中采用电解残极作为阴极板进行生产,残极占用量大,造成重复冶炼半成品多、资金占压等诸多问题。

2 优化后废电解液处理工艺

优化后的废电解液处理工艺流程见图2。

图2 优化后的废电解液处理工艺流程

优化后的废电解液处理工艺特点:

(1)实现电解系统硫酸自平衡,不需要在生产中补入硫酸。

(2)用于电解液净化的含铜28g/l以上的电解液,全部直接生产A级铜产品,不仅电积铜、含铜物料1、黑铜板等重复冶炼的半产品大幅较少,而且物料转运量也大幅降低。

(3)硫酸铜生产工序取消,整个电解大系统电解液净化工艺流程缩短,生产成本大幅降低。

3 优化后生产实践

新工艺已投产运行1年,各项技术经济指标全部达到预期目标,以年产45万t阴极铜计算优化前后优化前后副产品产出对比见表1。

表1 优化前后副产品产出对比表

(1)年可取消粗硫酸铜6500t产量。

(2)电解车间生产不再消耗硫酸,年可节约硫酸量1400t。

(3)年可增产A级铜产品4539t,电解车间年可减少电积铜产量3165t。

(4)改造后,工艺流程大幅缩短,电解脱杂工序残极占压量、运输费用降低,同时铜回收率提高了0.45%,改造后节约费用超过300万元。

4 结语

原有废电解液处理流程及后续生产工艺流程长,重复冶炼半成品过多,同时随着硫酸铜市场的饱和,造成生产成本过高;本文提出了全新废电解液处理工艺,新工艺通过增加变频式循环泵,改变了电解液原有循环方式,缩短了处理工艺,提高有价金属回收率;减少半成品的重复冶炼和资金占压,阴极铜生产成本降低。

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