罗勇
【摘要】锅炉煤斗与分层给煤装置间加装混煤器,使燃煤混合均匀,经分层给煤装置后能实现锅炉炉排布煤“上细下粗”,增大燃煤与空气的接触面积,使煤充分燃烧,达到提高锅炉热效率的目的。本文为孤岛锅炉房的2台14MW的锅炉和仙河锅炉房的3台29MW的锅炉,在其煤斗和分层给煤装置之间加装混煤器,实现节能改造的可行性进行研究并对经济效益进行分析。
【关键词】混煤器 节能技术改造 节能减排
一、混煤器简述
(一)混煤器技术的由来
1998年,链条锅炉单、双辊分层燃烧技术逐漸在全国范围广泛推广,对传统链条锅炉的层燃技术无异于一场革命,但当时的单、双辊分层燃烧技术仍存在许多不完善之处,其中包括干煤粉容易自流、湿煤容易在煤斗内粘结、冻煤容易在煤仓内棚堵,体现在炉排上会出现煤层分布不均、各段风阻不一等弊病。
鉴于众多应用现场出现的问题,通过在煤斗与分层给煤装置之间加装混煤器,实现燃煤在煤仓底部颗粒混合均匀,然后经分层给煤装置后,能实现燃煤在炉排上“上细下粗”的良好分层,燃烧过程中,整个炉排横向上通风阻力相当,燃煤与空气充分混合,达到改善锅炉燃烧效果,提高锅炉效率,节能降耗的目的。
(二)混煤器技术的应用范畴
混煤器技术既可与分层燃烧装置配合使用,也可在煤仓上单独应用。以往的分层燃烧装置只适用正转链条锅炉,而对往复炉排锅炉、倒转抛煤机锅炉均无效,而混煤器则不受炉排型式限制,只要有煤仓的锅炉就可有效应用。
无论要实现炉排上煤层表面的均匀,还是追求更高层面的风阻均匀,其目的都是为了燃煤与一次风的混合条件改善,实现燃煤最大限度的充分燃烧。
(三)混煤器技术所产生的效益
(1)从安全角度来说,由于燃煤所携带不同程 度的外在水分,特别是大量锅炉工作的场所在北方严寒地区,许多锅炉在运行中都出现不同程度的湿煤粘结、冻煤棚住煤仓等现象。随着混煤器的安装,混煤器的双绞龙除了具有水平混合燃煤作用外,还可起到类似三辊式分层煤斗湿煤搅动辊的作用,破碎冻煤、搅动湿煤,对促进燃煤向分层煤斗内运动,起到一个推波助澜的附加作用,对原来使用单、双辊式分层煤斗的用户,效果非常明显。
(2)从经济角度出发,采用混煤器以后,由于燃煤块面分布均匀,确保了炉排上煤层风阻的均匀,相对仅使用单、双辊式分层燃烧装置而未采用混煤器的用户而言,节煤效益可达2%~10%。
二、项目背景
在孤岛锅炉房混煤器改造成功经验的基础上,选取孤岛锅炉房2台锅炉、仙河锅炉房3台锅炉进行混煤器节能技术改造。
三、现状
(一)仙河锅炉房现状
仙河燃煤锅炉房于2007年建成投产,设计规模为3台29MW燃煤热水锅炉,型号为DZL29-1.25-130/70-AII,单台耗煤量为8505t/a。2009年对仙河锅炉房进行了扩建,扩建2台29MW燃煤热水锅炉,扩容后仙河锅炉房在用锅炉5台,供热能力达到145MW,其中5#锅炉在2014年进行了型煤器节能技术改造,4#锅炉在2015年进行了混煤器节能技术改造。
(二)孤岛东锅炉房现状
孤岛东锅炉房于2001年12月投产14MW锅炉4台,2005年扩建14MW燃煤锅炉2台,2014年对2001年投产的4台锅炉进行了更新,目前锅炉房总容量为84MW(6×14MW)。
四、改造方案
(一)总体思路
在锅炉现有煤斗与分层给煤装置间加装混煤器,使燃煤混合均匀,经分层给煤装置后能实现锅炉炉排布煤“上细下粗”,增大燃煤与空气的接触面积,使煤充分燃烧,达到提高锅炉热效率的目的。
(二)混煤器技术介绍
在此背景下,锅炉混煤器应运而生。将混煤器和锅炉分层给煤装置配套使用,也称锅炉均匀混合分层燃烧技术。锅炉混煤器其作用相当于建筑用砂浆搅拌机,由两条反向旋转的绞龙将自上而下由传统重力下落进入煤仓形成块、沫分离的燃煤进行搅拌混合,根据燃煤消耗量调整转速,使燃煤块、沫和干、湿度混合均匀。
(三)技术方案
基于孤岛西锅炉房应用混煤器的成功经验,本工程拟对孤岛东锅炉房1#、2#锅炉和仙河锅炉房1#、2#、3#锅炉进行混煤器节能技术改造。
本工程制定如下改造方案:拆除原有上煤装置一段煤仓,整形、加固,安装新型混煤器主机,安装减速机,安装变频电机。每台改造锅炉就地设操作箱1台,电源引自配电室出线柜备用回路,配出回路为2.2kW变频电机等供电。
(四)厂家选择
混煤器为非标设备,需要进行个性定制,找相关厂家进行制造。混煤器主机壳体尺寸在定制过程中,需与现锅炉的安装位置匹配。
2014年实施的混煤器技术的基本原理相当于建筑用砂浆搅拌机,将从输煤皮带下落进入煤仓形成块、沫分离的燃煤进行搅拌混合,配有电控箱和独立动力系统,根据锅炉负荷(即单位时间燃煤耗量)利用变频器调整转速保证混合效果,使煤炭的块、沫和干、湿度充分混合均匀后,进入锅炉分层给煤器加以分层,使燃煤在炉排面上“下块、上沫”规则排列。
五、效益分析
(一)经济效益
本次改造5台锅炉按热电联供中心2016年上半年进价,每吨燃煤400元计算,则每年可节约1995.75t×400元/t=79.83万元。每台混煤装置配减速电机一台功率2.2kW,按工业用电0.656元/kW·h计算,5台减速机每年增加电费为:31680×0.656=2.08万元。总共节约:79.83-2.08=77.75万元。
项目建设投资为284.06万元,项目静态回收期为:284.06÷77.75=3.65年。
(二)社会效益
项目完成后,5台锅炉年节约煤耗1995.75t,使供热成本降低。同时年减排CO2约3506.83t,符合国家和中石化节能减排和能效倍增政策。
参考文献:
[1]陈思昂, 陈爽. 混煤器技术与三辊式分层分行分段给煤装置的研发与应用[J]. 节能, 2013, 1004-7948.
[2]陈思昂, 王歆鑫. 锅炉混煤器的节能机理及应用[J]. 节能, 2014, 1004-7948.