【摘 要】合川001-74-H3井位于四川省广安市武胜县中心镇吊金马村4组。构造位置处于合川须三底界构造西端。该井是一口三开水平井,设计井深3958m,完钻井深3960m。本井二开Ф244.5mm技术套管下深2192.04m,封隔须家河组须二段以上地层,三开须家河组须家河组地层研磨性强且软硬交错,以浅灰色、灰白色、灰色细砂岩为主,岩石可钻性差,机械钻速低,地层裂缝发育,钻进工程中井漏较多。通过不断完善技术方案,顺利完钻,Ф139.7mm油层套管下深3958.2m,完井电测及声幅测井均一次成功。本井的顺利完成,取全取准了各项地质资料,完成了勘探开发任务,为该区域油气上产奠定了基础。
【关键词】须家河组;井下复杂
1 前言
合川001-74-H3是中石油大庆油田有限责任公司部署在合川须三底界构造西端的开发井,井型水平井,设计井深3958m,2020年5月31日开钻,10月25日完井,完钻井深3960m,最大井斜角90.48°,闭合位移2021.88m,闭合方位5.82°,钻井周期115.16d,建井周期152.7d,全井平均机械钻速4.33m/h,井身质量合格,固井质量优质。钻井过程中,解决了上部沙溪庙、凉高山、自流井组井段浅气层发育。须家河组油气显示活跃、钻井液密度安全窗口窄,易出现溢漏同存。等钻井技术难题,效果良好。
2 钻井难点分析
2.1 上部沙溪庙、凉高山、自流井组井段浅气层发育。
2.2 须家河组油气显示活跃、钻井液密度安全窗口窄,易出现溢漏同存。
2.3 三开井段共钻遇6套破碎带。
3 钻井工艺技术
3.1 导管施工(Φ660.4mm井眼,井段0~50m)
上部直井段防斜打直。开钻前确保钻机安装“三点一线”,最大偏差<10mm,使用轻压吊打,控制钻压在10~20KN,确保开孔打直。针对地表段Ф660.4mm井眼,采用坂土浆施工,重难点为防塌、防漏,做好采用清水强钻的准备。使用钻铤和加重钻杆解开孔井段憋跳钻严重、加压困难的难题;钻进中加入钻铤,接单根动作要迅速,严防落物。
3.2 一开(井眼Φ444.5mm、井段50-703m)
钻遇沙溪庙组二段,以紫红色泥岩为主,易垮塌、掉块;同时兼顾防钻头泥包和泥岩缩径卡钻的工作,重点做好开孔防斜,防井口窜漏、防浅层井漏,防地下水污染;采取低压吊打方式开孔钻进,井深100m以内严格控制钻压,根据测斜情况,及时调整钻井参数,必要时应加密测斜。根据实钻情况,每打完一根单根划眼1~2次,搞好井口配合,缩短辅助时间,防止粘卡。钻遇大段泥岩时,提高排量,防止钻头泥包。
3.3 二開(井眼Φ311.1mm、井段703-2194.00m)
须家河组油气显示活跃、钻井液密度安全窗口窄,易出现溢漏同存。合川001-74-H3井深井深1814.37m须家河须六段发生漏失,漏失5.8m?,平均漏速69.6m?/h,发生失返性漏失。使用配浓度30%堵漏泥浆进行堵漏。静止堵漏期间井口返出槽有液体返出。关井节流循环,出口密度由1.50g/cm?下降至1.41g/cm?,点火,火焰高4-5m。节流循环两小时后火焰熄灭,进出口密度平衡。要加强钻井液油气水侵、漏等复杂情况显示的监测,根据实际情况调整钻井液密度及性能,并随时做好堵漏的准备工作。发生井漏时,坚持吊灌与井内相同密度的钻井液,防止溢漏同存。
3.4 三开(井眼Φ215.9mm、井段2194-3960m)
主要采用219.5mmPDC+1.25°螺杆+206mm扶正器+箭型止回阀+定向接头+139.7mm无磁承压钻杆+139.7mm加重钻杆+旁通阀+127mm钻杆钻具组合。
须家河组油气显示活跃、钻井液密度安全窗口窄,易出现溢漏同存。
三开井段共钻遇6套破碎带,三开钻进至井深 2322.51m处发生失返性漏失,层位须二段,钻井液密度:1.40g/cm?,进入1号破碎带。采用桥浆堵漏时浓度配比从22%一直到40%,堵漏剂颗粒粒径从1mm到8mm,均堵漏失败,经过使用3次中原钻井工程院的固结堵漏技术恢复钻进,后期钻进中一直存在漏失现象,通过短起下测后效情况,在确保井控安全和井下安全的前提下,把密度从1.40g/cm?降至1.32g/cm?,同时全井钻井液中加入总含量12%封堵材料钻完三开进尺。
3.5 复杂情况
取芯后扩滑眼,钻进至井深2322.51m处发生失返性漏失,判断为裂缝性,漏速11.2m?/h。配置密度1.40,浓度24%堵漏浆25m?,分两次打入配方:井浆10m?+随钻堵漏剂1T+FD-1 1T+核桃壳(直径0.5-1mm)0.3T+超细钙0.5T,短起至套管内静止堵漏,静止堵漏,期间环控液面持续下降。静止堵漏期间,环控液面持续下降,漏速3.36m?/h,后配置堵漏浆15m?,密度1.40g,浓度40%,在下入最后20柱时开始返浆,但返浆量小,入井堵漏浆15m?,替浆19.6m?,下入牙轮钻头时带回压凡尔,钻具内下钻过程中没有灌浆,在替浆最后,2min时返浆,排量正常,停泵后观察井口液面10min,稳定不降,起钻到1950m处静堵配浆,目前液面不足40m?。配方:井浆12m?+随钻0.3T+QS0.3T+FT0.3T+核桃壳(0.5-1)mm0.3T+核桃壳(1-3)mm0.5T+核桃壳(3-5)mm0.1T+复合FD-2 1T+橡胶颗粒0.3T+方解石0.3T)+矿物绒1T+球状凝胶0.45T。
继续漏失,关井观察。起钻组合光光钻杆下钻,期间持续漏失。配置45%堵漏泥浆20m?,打入18.5m?堵漏浆,替浆21m?,替浆18.7m?时停泵10min后继续替浆3.3m?。施工过程无返浆,未起压,井口一直没有泥浆返出。配方:原浆15m?+核桃壳(1-3)mm0.3T+核桃壳(5-8)mm0.45T+核桃壳(8-12)mm0.3T+FD-1 0.6T+FD-2 0.6T+HPS-1、HPS-2 0.45T+复合堵漏剂(果壳)0.45T+橡胶颗粒(3-5)mm0.3T+QS 0.2T+MFP-1 0.2T+棉籽壳0.3T+方解石0.2T+自适应2T+纤维棉0.5T。固结堵漏后继续漏失。泵入堵漏浆20.2m?,返浆口无泥浆返出;配方:FD-1 0.6T+FD-2 0.3T+FD(果壳)0.45T+核桃壳(1-3)mm0.45T+核桃壳(3-5)mm0.8T+核桃壳(5-8)mm0.8T+核桃壳(8-12)mm0.8T+纤维棉0.6T+棉籽壳0.3T+橡胶颗粒0.3T+棕丝8袋+方解石0.3T。堵漏后恢复钻进
4 结论与认识
(1)对于倾角小,可钻性好的地层,采用塔式钟摆钻具组合,通过优化钻井参数和水力参数,防斜打直效果良好,提速效果明显。
(2)须家河组油气显示活跃、钻井液密度安全窗口窄,易出现溢漏同存。需探索该地层安全密度窗口。合理控制排量,保证携砂。漏出同层,加强钻井液油气水侵、漏等复杂情况显示的监测,根据实际情况调整钻井液密度及性能,并随时做好堵漏的准备工作。
(3)技术套管封固上部易漏、易出的多压力地层,保证固井质量,满足本井三开安全钻井要求。
作者简介:
朱泽成,2015年毕业于中国石油大学石油工程专业,助理工程师。
(作者单位:中原石油工程有限公司钻井二公司)