邓永刚,林家昱,王翊民,王菲菲,周祥
1.中海油能源发展股份有限公司 工程技术分公司(天津 300452)
2.中海石油(中国)有限公司 天津分公司(天津 300459)
射孔技术是完井工程的重要技术组成部分,对油气井产出能力、生产指数、生产寿命和开发成本等影响重大。大斜度井井斜角较大,射孔管柱在井内居中度极低,超长射孔层段(Φ244 mm 套管射孔长度大于600 m,Φ177 mm 套管射孔长度大于700 m)射孔管柱过长,在确保满足开发生产要求的前提下制定合理的射孔方案尤为关键[1-3]。目前在陆地油田,针对大斜度井防卡的技术,包括防黏超高密度钻井液的研究[4]、大斜度定向井钻井技术的研究[5]及采用酸化工艺消除套管壁上的毛刺[6]等工艺做了大量工作,而针对海上超长层大斜度井射孔的系统防卡技术研究还较少。
海上油气田开采成本较高,一旦出现卡枪将影响作业效率,增加作业成本。对超长层大斜度井射孔防卡技术进行研究,有助于合理选择射孔工艺、射孔管柱、射孔参数及射孔液,对保护储层、保障井下作业安全、提高油气井生产导流能力及提高采收率具有重大意义[7]。
海上油田完井作业过程中,常常会遇见完井管柱阻卡的情况,导致完井管柱在井内无法自由活动。当阻卡严重时,管柱在井内将完全失去上提、下放或转动的可能性。对于大斜度井超长层段射孔,引起射孔后管柱遇卡的主要原因有以下几点:①井筒准备不充分,套管内壁附着的固相沉淀清洁不充分,射孔后震动导致其落卡枪;②射孔液悬浮能力差,碎屑堆积导致管柱遇卡;③射孔液暂堵性差,漏失过大导致压差卡钻;④大斜度井井斜角大的特点造成射孔管柱在井内处于“贴底”状态,射孔枪引爆后枪体留下的毛刺嵌入套管孔眼,造成管柱遇卡[8];⑤射孔后产生的碎屑及进入井筒的地层砂造成管柱遇卡;⑥超长射孔段高孔密射孔对套管剩余强度造成影响较大,地层压力较大将套管挤扁,上部井段固井质量差造成射孔段套管变形,进而导致射孔管柱遇卡[9]。
在大斜度井内形成杂质聚集区是不可避免的,在大于55°井斜时杂质聚集,并且难以携带出井。大斜度井杂质运移不再单纯靠洗井液的纵向携带、拖拽能力,洗井工具、洗井方式等关键技术参数的优选更加重要[10]:①洗井工具优选。使用多功能洗井过滤装置,依靠顶部金属毛刷与文丘里回收筒可实现高效井筒清洁,能有效回收井筒内聚集杂质及固相悬浮颗粒[11]。②间歇替入高黏度高切力稠塞,有效携带聚集杂质,避免堆积沉淀。③自井底倒划眼起钻至射孔段顶200 m,再次充分循环,清除射孔段聚集物。④采用高排量高转速洗井参数,洗井过程中保持管柱上下旋转活动,使环空仅存在液体层和悬浮聚集层两层流动[12]。
EZFLOW 射孔液体系是性能优良的可逆弱凝胶体系,能够有效阻止对储层的污染伤害,较高的低剪切速率黏度有利于悬浮聚集物,提高井眼净化能力。特殊结构形成的单向强封堵反向易膨胀滤饼,完井时仅需微小的生产压降就能清除,完全避免了常规射孔液对储层、筛管、砾石等的堵塞。与渤海地层配伍性好,岩心渗透率恢复率高达96%,具有较强储层保护能力,其主要特点如下:
1)良好的触变性能。经实验,该射孔液能快速恢复空间网架结构,有效悬浮聚集物,阻止岩屑床的形成。实验结果如图1所示。
图1 触变性实验结果
2)较强的暂堵能力。经实验,射孔液瞬时滤失量、滤失速率较小,可有效防止射孔后瞬时滤失量过大而造成压差卡钻,实验数据见表1。
超长层射孔段射孔枪及射孔服务管柱过长,且大斜度井内管柱磨阻较大,除常规射孔管柱设计需注意的问题外,超长层大斜度井还需考虑以下几点:①射孔枪及服务管柱重量,启动悬重均不能超过解卡用震击器解锁力;②射孔管柱弱点不能低于震击器震击力;③射孔后为防止卡枪,一般将射孔枪起出射孔段后压井,起钻时间较长,有效的井控措施不可或缺[13]。
针对超长层射孔管柱,综合考虑以上风险,以Φ244 mm 套管射孔为例,推荐射孔管柱组合如图2所示。采用该套射孔管柱组合具有如下的优点:①采用双点火头保证引爆充分,减小断爆可能;②管柱带循环孔,射孔后如发生溢流可第一时间压井;③使用安全接头+机械震机“双保险”,机械震击器解锁力应至少大于底部管柱重量之和15 t;④管柱弱点为循环孔变扣处,射孔工具不易损坏。
表1 暂堵能力实验数据
图2 射孔管柱设计图
为避免由于射孔后弹屑堆积导致卡枪[14],参照API标准,对178 mm射孔枪692B-178R-11,40孔/m射孔弹射孔后弹屑展开分析试验:射孔时掉落的弹屑量为188 g,对应体积90 mL,运输和旋转掉落2 292.3 g,对应体积613.7 mL,筛分定量分析见表2。
由表2 可以看出,在9.53 mm 筛孔直径下,破片回收率为84.4%,满足API要求。84.4%的射孔碎屑留在枪体内,大大降低了射孔碎屑过多造成卡钻,及后期难以循环出井筒污染地层的几率。
套管剩余强度决定套管是否会发生变形,一旦射孔后发生套管变形将会造成卡钻,并且难以处理[15]。选用超长层射孔段套管剩余强度分析对象为API 标准Φ244 mm 套管,壁厚为15.2 mm,屈服强度862 MPa,应用692B-178R-11,40 孔/m 射孔弹进行射孔,应用有限元分析软件ANSYS进行射孔后套管机械结构强度计算。
为消除边界效应对射孔段套管强度造成的影响,计算模型1 为长度3 m 的原始套管,模型2 为射孔后的套管。通过在套管外施加100 MPa 地层压力,未射孔的Φ244 mm套管内部应力达到858 MPa,非常接近屈服强度862 MPa,可确定套管抗地层应力挤压强度为100 MPa。
射孔后套管在地层压力作用下,在孔眼处产生了较大的应力集中。同时,在沿着射孔相位的螺旋线上产生了应力集中区域。从计算结果可以推测:套管射孔后,在射孔的孔眼处强度会有所减弱并率先失效,套管的失效将沿着射孔相位的螺旋线发展。
分析计算显示套管在65 MPa 地层应力下未出现大面积屈服,而在70 MPa地层应力下出现大面积的屈服。由此计算得Φ244 mm套管以40孔/m孔密135°相位射孔后套管剩余强度为原有强度的65%~70%,为65~70 MPa,在渤海常压地层不会发生套管变形。
表2 筛分定量分析
海34 井是一口大斜度井,自730 m 以62°稳斜钻进至3 230 m,目的层位为馆陶组,最大井斜角65°,生产套管为Φ244 mm套管,射孔段长度734.2 m,具体的射孔位置见表3。
表3 射孔位置
为防止海34井在超长层大斜度井段遇卡,首先在洗井过程中采用多功能洗井过滤装置进行井段清洁,自井底倒划眼起钻至射孔段顶200 m;再次充分循环,清除射孔段聚集物,并采用较高排量进行洗井。高效井筒清洁技术保证井筒清洁,洗井管柱出井后,多功能洗井过滤装置回收筒内携带出重约39 kg沉砂。
大斜度井内管柱磨阻较大,选用射孔管柱组合,射孔液为多功能EZFLOW 射孔液。选用了178 mm 射孔枪692B-178R-11,40 孔/m 射孔弹,能够保证Φ244 mm 套管以40 孔密135°相位射孔后,套管在地层不会发生变形。施工过程中下射孔管柱到位校深后将管柱置于射孔位置,加压至射孔压力后快速放压,等待5 min 后管柱震动明显,打开防喷器,此时环空液面快速下降;向环空内快速连续补充工作液,同时上提管柱起至射孔段以上,实施反循环压井。整个作业过程顺利,未发生复杂情况。
采用上述技术分析研究,除了海34 井外,还在渤海油田进行了多井次大斜度井超长射孔层段完井作业,射孔后均未发生卡钻、管柱断裂等复杂情况,投入生产后生产效果均超过配产,其中海34 井的效果最好,实际产量超过配产的33.98%。
1)射孔前井筒清洁对射孔作业安全具有关键性影响,利用高效井筒清洁技术可有效清除井筒内聚集物,为射孔作业打下良好基础。
2)使用EZFLOW可逆弱凝胶体系射孔液可有效防止射孔瞬间吸附卡钻,且与渤海地层配伍性好。
3)超长层大斜度井射孔作业,需考虑射孔管柱合理性及安全性,选用低碎屑射孔弹可有效避免射孔后碎屑卡钻,并需对高孔密射孔后的套管剩余强度进行分析,以免造成套管变形导致卡钻。
4)根据超长层大斜度井防卡关键技术,在渤海油田进行了多井次射孔完井作业,射孔后均未发生卡钻、管柱断裂等复杂情况,其中海34 井的效果最好,实际产量超过配产的33.98%。