段超 任国强 吕敏 西北工业集团有限公司
我公司的宝鸡数控机床CK7525/1000机床,原系统是FANUC 0-T,由于电气老化,备件停产,连续生产效率降低,但是其床身刚性良好,可通过电气改造,能够满足机加大切削量的要求。
为了最大限度节约改造费用,针对数控系统老化的问题,使用国产系统对机床进行换代升级,并对机床电气原件、线路进行重新设计更换,同时对设备进行机械项维修以优化机床使用效能。系统升级改造、电气线路重新设计更换、机械项修后的ck7525数控机床,拥有全新的数控系统和电气元件,可靠性大幅提高,良品率得以保障,从而保障生产进度。
对该机床FANUC 0-T系统进行更新换代,系统升级、电气改造,是彻底解决数控系统老化问题的唯一方案。当前多数国产系统已经能够满足该机床的使用需求,但经过技术分析与价格咨询,考虑到成本、降低设备改造风险等因数,技术论证后决定用技术成熟的国产广数GSK988TD系统对原系统进行改造。
18NM的X轴电机,30NM的Z轴电机,22KW主 轴,IOR-04T的I/O板;要 求X和Z轴驱动一样,是为了可以相互替换,便于维修。购买需要的继电器、接触器、空开等材料,进行电气柜配置,布线,并且连接系统进行调试。
1.在使用I/O板,用的是IOR-04T型号,其输入为高电平有效,输出为电平有效。因初始设计时,考虑把24V电源的系统与外围电源分开,用2个交流220V转直流24V电源,以防止因外围部件故障影响系统的功能。于是,把提供给I/O板的24V电源L1+和I/O板外部输出的24V电源3L+分两路供给,同时I/O板上面的输入0V与输出24VCOM都接M2线路,面板启停按键使用的电源为L1+,面板系统上电须在启动按钮按过之后。但是问题在于:刚开启机床380V总电后,继电器线圈有17.8V的电压,并且继电器亮,但是未吸合,此后在启动面板启动按钮,电气柜内继电器灯正常,线圈也无电压,一切恢复正常。
方法:把I/O板上的电源24V用L3+,并且输入输出的公共线M2去掉,机床正常开机一切正常具体接线。
2.因配置选用全套广数伺服驱动及电机,用网络通讯,网络连线顺序是系统→主轴→X轴→Z轴→I/O板的次序,由于第一次厂家发货错误,X轴驱动使用GR2075-LA1,和Z轴驱动型号不同,设置从站号时,在试验设置X/Z轴从站号为1、2时,系统不识别,不能进行网络通讯,试着设置成2/3才可以。第二次由于厂家把原要求的型号GR2100-LA1驱动发送过来后,重新安装驱动并配置伺服数据,刚上电后系统未分辨Z轴驱动,同时X 轴 显示有2个驱动,系统通讯出现报警。
方法:在X轴驱动上面设置参数PA156,设置为1;Z轴驱动参数PA156设置为2,关机再开机,机床连接配置通讯自动正常,此后,在CNC界面正确配置X轴伺服即可。
3.测量反向间隙时,用百分表X轴反向差6道,Z轴差8道,但是参数1815只有设置成X轴60,Z轴800才能补偿成功,而此时二者的CMR都是1.在设置电子齿轮比时,X/Z轴由于是直连,只设置了导程(单位MM),其他的都是默认。此时实际移动时,X轴每次半道半道走,Z轴也是一道一道走,反馈和实际一样。
方 法:把CMR都 设 置 为10,此 时1815参数反向间隙X为600,Z轴为800.
4.编写限位PLC时,一个轴使用一个硬件限位开关信号。编写K值保持让程序具有掉电记忆限位功能。
5.在使用刀架时,刀架未动作(刀架为迪普马12工位电动刀架)。
方法:由于使用的是广数标准程序,其到家程序、主轴程序有多种形式,把不用的程序全部删除,并且PLC里面存在有同一个点有多处输出,造成程序混乱冲突,重新设计部分PLC,把温度保护等程序未有信号编入梯图,使程序更加完善。
6.按照机床调试完成后,外置手轮无动作。
方法:把手轮相关参数设置起来,实际以机床上面的参数解释为主,书上只是参考,有部分未解释。重点要把参数7100的第4位设置成1。
通过对此次988TD系统的调试,发现I/O板上的公共端不接任何线路,面板急停线接法从面板的+24V经过急停开关到CN61.5接口;通过更换驱动,判断出以后若需要更换驱动,要重新进行配置;机床给定的调试存在缺失,把参数全部从开始到最后进行设置优化;在用激光干涉仪做补偿时,用的是增量补偿,把增量值送到系统后,轴精度提高。