李 新
(辽河油田辽兴油气开发公司,辽宁盘锦 124010)
截止2019年12月,区块共有油井221口,开井187口,开井率84.6%,日产液635t,日产油320.3t,综合含水57.8%,年产油10.224×104t,累积产油98.6×104t,累积产水103.949×104t,采油速度0.48%,可采储量采油速度3%,采出程度4.8%,可采储量采出程度30.34%;注水井53口(含污水井1口),开井45口,开井率86.5%,日注水730m3,年注水23.1×104m3,累注水200.1×104m3,月注采比1.09,年注采比0.89,累计注采比0.94,存水率48.05%。
2016-2018奈曼进行了分层系开发,目前奈曼油田的注采井数为1∶4.25,平面上,九上段Ⅲ油组扩大部署、九下段局部注采井网有待完善。
其中奈3块南部区域规划了4个注水井组,为充分利用井位,4口井采用先采九下后注九上原则生产,截止目前已完成转注两口,另两口(奈1-52-24、奈1-56-28)目前合计日产油3.3t,待转注。
奈1块九下段原奈1-44-50井套变无法实施分注,因此2019年将奈1-44-50井返上注水九上Ⅲ油组,该区域九下段另部署一口新井奈1-44-150井实施注水,目前已完钻待投注。
纵向上,目前部分井组的油井存在有采无注的情况,注采对应采关系有待进一步完善,排查待完善注水井组4个
奈曼油田为低孔低渗砂岩油藏,所有油井均需压裂投产,人工裂缝与天然裂缝交织,地下缝网复杂。平面上,注水延主裂缝方向突进,单向水驱现象严重(单向受效占58.6%)。
通过历年示踪剂资料分析,平面上注水受效一般为2~3口井,且井间存在强水洗条带,舌进现象严重。结合示踪剂、压裂裂缝监测、井组动态分析,平面上水驱方向单一,水驱受效方向沿裂缝方向突进,造成局部区域水窜严重。
奈1-48-46井2018年12月16日转注,转注22d后,一线井奈1-46-48井含水迅速上升,根据注采井距和方向上初步判断水来自奈1-48-46井,但下调该井注水量后,奈1-46-48井含水没有明显变化,后期将位于奈1-46-48井北部的奈1-52-50井关井后,该井含水迅速下降,奈1-52-50井再次开井后,含水又上升,2019年10月开展化学调剖后该井含水稳定,产量保持稳定。
奈曼油田受储层发育影响,层间非均质强(渗透率极差18.2),且注水井段长层多层薄,造成了纵向上动用不均衡,吸水厚度比例仅41.1%,且相对吸水量大于40%的高吸水层,占比达到42.1%。
目前作业四区共有注水井50口,其中25口水井是与其他井共用一个流程、同一个配水间流量计的,因注水井井口压力存在差异,注入水大部分流入压力低的水井,导致相对压力高的水井注水量达不到配注,甚至出现返吐现象,严重影响注水效果,并存在安全隐患。
(1)有安全隐患:共用流程水井组,若压力相对较低井的井口无流量计控制流量,则压力低的水井会超注,压力高井则欠注。目前只能通过勒井口闸门,降低压力低水井注水量,保证共用流程水井组均正常注水,但注水井压力相对较高,长时间勒闸门会导致闸门刺坏,从而产生安全隐患。
(2)出现返吐现象:共用流程水井组中注水压力较高井会出现返吐现象;例如:水井76-32和70-38两口井共用一个注水流程,2018年9月6日注水干线压力16.03MPa,而76-32正常注水压力为16.5MPa,70-38正常注水压力10.1MPa,两口井共注水16.92m³,70-38井根据井口流量计显示注水20.46m³,从而判断76-32返吐3.54m³,76-32无法正常注水停注。
(3)作业影响:共用管线,导致如果一口注水井作业,另一口注水井就得停注无法正常注水。
奈曼油田油井措施上产主要靠调层压裂,平均年调层压裂措施井次为25井次,随着开发的深入,奈曼油田油井调层压裂潜力越来越小,其主力生产层位均已投产,因此可调层的潜力较小。
1)针对注采井网不完善的问题。建议及时转注奈1-52-24、奈1-56-26、奈1-44-150井,完善九上Ⅲ和九下段主力层位的注采井网,及时补充地层能量。
2)针对平面和注水方向单一和纵向水淹水窜的问题,下步及时开展总体调剖和深部调驱试验,具体方向是将一个区针对一个单独的开发层系进行整体调剖,对应的一线油井同时开展捞封、钻灰塞等措施做到注采对应,并且进行多轮调剖,预计会改善注水方向单一和吸水动用不均的问题。
3)对奈曼油田注水管线进行改造,及时做到“一井一线”,避免共用注水井之间的的互相干扰。
4)奈曼油田目前油井可调的层位潜力越来越少,下步开展重复压裂,具体方向是对奈曼油田的已投产的主力区块的主力层位进行重复压裂,因为奈曼油田的油井投产均需压裂,但随着时间的延长,压裂的裂缝会逐渐闭合,这样剩余油的潜力发挥不出来,具体选井条件应满足以下几个:①位于主体高部位的主力层位;②目前生产井段压裂时间较长,根据相关资料显示,超过6a以上的井较为合适;③目前低产低效井;④重复压裂井缝长的设计,在垂直于水驱优势方向的裂缝缝长设计可适当加大,在平行于水驱优势方向的井裂缝缝长应控制在40m左右。
5)开展开发方式转换研究,开展深部调驱、化学驱、空气驱等开发技术在奈曼低渗透油田的应用试验。