陈 艳,张文政,宋恩城,董冠求
(天津天钢联合特钢有限公司,天津301500)
天津天钢联合特钢有限公司(下称天钢联合特钢)炼铁厂配备三座1 080 m3高炉及相关配套设施,年产铁400万吨。每座高炉设有20个风口、2个出铁口、3座顶燃式热风炉,上料系统采用料车斜桥上料,装料系统设施采用串罐无料钟炉顶,煤气系统采用重力除尘器加布袋除尘。目前天钢联合特钢1#1 080 m3高炉燃料消耗达到545 kg/t,比其他两座高炉燃耗明显偏高,相比国内同类型的高炉燃耗也是偏高。为此,炼铁厂成立了1#高炉降低燃耗的攻关小组,组织对1#高炉燃耗高的原因进行了系统分析,制定了相应的措施,通过生产实践证明了技术措施的合理性和有效性。
天钢联合特钢没有焦化厂,所用焦炭全部依赖外购,焦炭的种类受价格、产能、物流、仓储能力等影响,导致进厂燃料的种类不均,没有形成合理的库存结构。同时由于供应部门在同类焦炭中选择性价比合适的焦炭,采购节奏受市场的影响较大,有时为了满足生产使用量,不得不增加焦炭的厂家,从而使焦炭的种类繁多,品质不一,给生产组织带来很大的影响。
天钢联合特钢1#高炉的热风温度使用水平较低,普遍处于1 150~1 170℃之间。目前热风炉换炉都是采用冷风充压方式。造成热风炉每次换炉充压,引起冷风风压下降约12 Kpa左右,入炉总风量减少约2 000 m3,换炉前与换炉末期,风温有时波动达100℃以上,此过程相当于高炉减风生产,且日均操作32次左右,如遇炉况异常,将加剧炉内操作困难,影响和制约高炉的顺行和稳产。
富氧鼓风的重要意义在于提高利用系数,高炉富氧鼓风之后,能提高高炉风口前的燃烧温度,加快燃烧反应过程,降低焦比,提升高炉喷吹煤比,增加铁水产量。但由于动力厂制氧能力低,产生的氧气优先满足炼钢使用,剩余氧气供炼铁使用,导致高炉富氧率波动较大,不能满足高炉强化冶炼的需要。
近年来焦炭与煤粉的价格差异不断增大,提高高炉喷吹煤量,以煤粉替代部分价格昂贵的焦炭,可有效的降低铁水制造成本,但目前1#高炉喷煤比保持在130 kg/t,与行业先进喷煤指标150 kg/t相比存在一定的差距。
针对天钢联合特钢采购的焦炭种类繁多,品质不一等问题,炼铁厂将1#高炉所需的进厂焦炭分成主焦与混焦两类,主焦为性价比高,供应量相对大的焦炭,比例为65%。经与供应厂家协商,要求主焦供应厂家能够满足我公司对其焦炭的需求;同时并将混焦的供应厂家数由以前的14家缩减到9家,优化了混焦的焦炭种类。通过对进厂焦炭量的调整以及焦炭种类的优化,在保证1#高炉长期稳定顺行的前提下,确定出焦炭质量控制标准以及最佳配比,达到了降低焦比的目的。
2.2.1 控制空燃比
提高热风炉的燃烧效率最为关键的是控制空燃比(助燃空气流量与煤气流量之比),合适的空燃比可使燃料充分燃烧,提高煤气的燃烧温度,同时可以降低热风炉的燃耗。因此、为了提高煤气的燃烧的火焰温度,减少煤气的消耗,联合特钢炼铁厂为1#高炉引进了“热风炉自动燃烧优化系统”,系统将自动调节煤气和空气比例,从而达到优化烧炉的目的,既保证了风温稳定在1 200℃,又节省了煤气消耗。另外为实现空燃比稳定在0.6~0.8之间,这就要求助燃风机的风量调整也要及时和稳定,为此,炼铁厂在原有风机的基础上加装了变频调控系统,将助燃风压力波动控制在目标值±2 Kpa范围内。
2.2.2 空气、煤气双预热技术改造
热风温度是高炉廉价的热源,热风温度带入的热量占高炉总能量的20%左右。根据行业经验,热风温度每提高100℃(在950℃~1 300℃风温范围内),入炉焦比下降8~20 kg/t。炼铁厂通过在1#高炉实施热风炉自动烧炉控制和空气、煤气双预热技术改造,使1#高炉热风温煤气燃烧温度稳定提高,热风温度平均控制在1 185℃以上,达到了提高入炉热风温的目的。
2.2.3 采用压缩空气对热风炉充压
采用了压缩空气对热风炉换炉过程进行充压,避免了原冷风充压时的冷风压力和流量的短时降低带来的不利影响。压缩空气充压优点:
(1)避免了原充压方式的相对减风过程,相对提高了高炉冶炼强度和生铁产量;
(2)送入高炉风压风量稳定,有利于高炉稳定顺行和特殊炉况的处理;
(3)由于高炉冷风压力与充入热风炉的压缩空气压力相近,从而实现热风压力变化更小,真正实现了无扰动换炉。
经天钢联合特钢与外部制氧企业协调,新建一座40 000 m3空分装置,提高了氧气的供应能力,满足了高炉强化冶炼的需要。富氧率提高以后主要优势表现为:
(1)有利于高炉强化冶炼。高炉富氧率提高后,使高内焦炭燃烧增强,加速了炉内的反应。根据经验统计,富氧率每提高1%,产量能提高3%。
(2)有利于提高喷吹煤粉的使用量。提高高炉富氧率,使风口理论燃烧温度升高,在保证高炉顺行的前提下,可提高高炉煤比,减少焦炭的用量,降低了焦比。
(3)有利于高炉炉况的稳定顺行。这主要是高炉下部富氧后,燃烧反应加剧,使高炉下部空间增加,有利于高炉加风,也有利于高炉炉料的顺行下降。
(4)煤气的利用率提高。高炉富氧提高后,使炉顶煤气的温度降低,同时,由于风量的减少使煤气中的N2量相对减少,CO、H2增多,有效提高煤气的发热量。
提高喷吹煤粉的比例后,由于煤粉在高炉风口前燃烧,能够降低风口处的理论燃烧温度,有利于高炉提高富氧和热风温度的使用。同时提高煤粉喷吹量,能够提高风口的鼓风动能,有利于吹透高炉中心,提高高炉炉缸中心温度,有利于中心发展[2]。
另外,提高煤粉喷吹量后降低焦炭的透气性,使高炉煤气通过焦窗时受阻,使热风压力提高,压差变大,有利促进间接还原反应发展,抑制直接还原反应,从而降低燃料消耗。
在生产过程中,我们要加强对喷煤的检查频次,降低喷煤枪堵枪的发生,稳定高炉炉况,为提高喷吹量奠定基础。同时还要研究如何保证煤粉在风口前充分燃烧,否则过量的煤粉进入高炉会导致高炉料柱透气性变差,对高炉稳定顺行造成不利影响。
天钢联合特钢炼铁厂通过上述工艺技术措施的实施,目前1#高炉炉况稳定顺行,各项技术指标相比公关前明显得到改善:喷煤比从157 kg/t提升到170 kg/t,燃料消耗由545 kg/t降至520 kg/t,生铁产量3 719 t/d提高至3 976 t/d,煤气利用率由的40%上升到44%左右,煤气的稳定性明显增强。
为促进1#高炉降本增效目标的落实,天钢联合特钢炼铁厂成立了1#高炉降低燃耗的攻关小组,通过对存在问题的系统分析,查找了1#高炉燃耗高的问题,并有针对性的制定了一系列技术措施。
通过1#高炉优化高炉上部装料制度、改善焦炭入炉质量和结构、提高高炉入炉热风温度、提升高炉富氧比率和增加煤粉喷吹比例等技术措施的实施,使1#高炉实现了降低燃耗的攻关目标,高炉炉况稳定顺行,生铁产量得到稳步提高,各项经济技术指标和经济效益得到明显改善。生产实践证明,1#高炉降燃耗攻关的技术措施科学、有效,并且有推广价值,可以应用于其他高炉的生产实践中。