赵立震
(南通中远海运川崎船舶工程有限公司,江苏南通 226005)
船舶主机缸套水加热器属固定管板式换热器,工作原理是淡水从入口进入壳体,沿铜管外和挡板间流动。同时,蒸汽从端盖入口进入铜管内运动,两种介质在完全接触管道后会得到热交换,然后从出口排出。从蒸汽中释放出的热量被淡水不断地带走,淡水被加热到所需温度,用于暖缸以防止主机缸套产生热应力而损坏。分析主机缸套水加热器渗漏原因并提出对策。
某轮缸套水加热器内部铜管断裂漏水,检查发现多根铜管断裂,其中部分断在蒸汽进口,部分断在蒸汽出口。铜管断裂位置距离管头(14~16)mm。临时将漏的管子用闷头塞住,如图1 所示。在港口将断裂的铜管全部换新,更换完毕后进行水压试验,未发现渗漏。
由于壳管式热交换器安装铜管时,铜管两端使用胀管工艺,胀管导致铜管两端存在部分应力用来密封铜管和孔板。热交换器工作时,如果因胀管质量问题引发铜管断裂,会在应力集中处断裂。厂家的胀管工艺符合GB/T 151—2014 和美国热交换器TEMA 标准的要求,该厂家具有丰富的壳管式热交换器生产经验,可以很好的控制胀管施工质量,有供多个船厂的数百台缸套水加热器的实绩,很少出现类似问题。可以基本排除厂家胀管质量问题。
据了解,当铜管内部蒸汽流速>10 m/s 时,铜管内部会形成湍流引起铜管振动。长时间的振动,可能导致铜管疲劳断裂。缸套水加热器设计工况是蒸汽流量为1276 kg/h,对应管束内蒸汽流速4.36 m/s。按厂家提供的信息,如果蒸汽流速>10 m/s,将会引起铜管频繁振动。从实际加热情况和疏水器容量1300 kg/h分析,蒸汽流速不会超过10 m/s。但在蒸汽阀开启瞬间,由于缸套水加热器管侧无压力,蒸汽瞬时速度可能会>10 m/s。因此正常使用时基本无损坏可能,但不能排除开启蒸汽时损坏的可能,需要注意,确保开启瞬间流速不会过快。
图1 将漏的管子用闷头塞住
当淡水进入加热器内部时,由于铜管的阻挡,水流向不规律变化,引起铜管受力频繁变化,长时间的受力变化,会导致铜管疲劳断裂。当缸套水遇到铜管的阻挡发生不规律变化时,铜管受力变形比较严重,是铜管疲劳断裂的可能原因之一。
取断裂铜管样品进行分析,沿纵截面有缺陷处和无缺陷处各取1 个样品进行显微组织观察,2 个试样高倍组织均为α 单相再结晶组织,晶粒大小没有明显区别。其中有缺陷试样高倍外表面有圆形缺口,缺口是环状缺陷在纵向截面高倍组织显现,缺口处周围有少量组织变形,因此认为环状断裂为外力所至,为疲劳断裂(可能由水流或汽流引起),并非材料本身的缺陷。
加热器安装时管子对中不良,造成加热器受力,使内部铜管一直受力,直至疲劳断裂。或者虽然安装时对中良好,但受热后膨胀不均匀,造成加热器挤压或者拉伸,使内部铜管受力产生疲劳断裂。据了解,该处管子没有使用合拢管,且该轮拆装时曾发现最后一根管的管口连接处间隙有20 mm。因此,不排除对中不良问题是断裂原因之一。
主机等设备在高速运转时,船舶结构振动较大,可能引起加热器振动,导致内部铜管产生疲劳断裂。对该轮在航行中的振动情况进行测量无异常,排除此因素。
加热时温升速率过快,热应力造成管子断裂。缸套水系统内部水保有量10 m3左右,40 min 上升30 ℃。可能性不能排除,需进一步研究。
缸套水加热器正常使用时,正常做法是先通缸套淡水,再通蒸汽。如果误操作,先通蒸汽会导致内部铜管干烧,铜管温度上升很高,冷水瞬时进入加热器内部,会导致铜管迅速收缩,将铜管的两端拉断。
从铜管的材料报告可以看出,厂家使用铜管的延伸率为69.5%,如果是拉断的话,铜管的断口处管壁应变薄,实际测量断口处铜管壁厚与图纸的1.2 mm 壁厚基本一致。按照厂家的要求,已对相关人员进行了培训,现场人员对缸套水加热器的操作比较熟悉,且厂家为防止此类情况再次发生,已在加热器上安装了警示标牌。因此,基本排除通水通汽顺序不正确干烧铜管的可能。
分析缸套水加热器铜管断裂原因,认为造成铜管断裂的因素不止一个,而是多个因素共同作用下造成,制定解决防范对策。
对厂家缸套水加热器管板安装和胀管过程进行监督,严格把控质量关。
将加热器进水管前5 排铜管更换为加厚的铜管,即将原1.2 mm 壁厚的铜管改为1.5 mm 壁厚的铜管;在加热器淡水进口侧增加挡板,以减少水流冲击,减小铜管的受力。
确保安装和使用过程中加热器不受连接管子的异常拉伸和挤压,安装时确保管子对中良好,在与加热器连接的管路处使用合拢管。
虽然厂家在加热器上安装了警示标牌,但仍需提醒船员每次使用缸套水加热器前,将加热器上部的放气考克阀打开,检查内部是否充满水,防止加热器上方有空气存在,导致铜管干烧。
缸套水加热器蒸汽进口设有调节针阀,打开针阀时,开度应由小到大缓慢开启,防止突然开启,高压蒸汽瞬间进入加热器内部,导致铜管振动。缸套水加热器在正常航行或非暖缸状态时,将进出口阀关闭,旁通阀打开。需要暖缸时,将缸套水加热器进出口阀打开,旁通阀关闭。防止航行时内部铜管长时间受力频繁变化对加热器的影响。
由于实际加热的淡水量远低于设计量,可提醒船员使用加热器时打开缸套水旁通阀,减小加热器进水量,同时减小蒸汽阀开度,能达到换热效果即可。